跳闸,检讨书

2024-05-13

跳闸,检讨书(共9篇)

跳闸,检讨书 篇1

关于110kv朱家湾变电站#2主变跳闸事故的检讨

检讨人 王志超 2011年06月18日19时49分,110kv朱家湾变电站110kv#2主变比率差动保护动作,跳开主变三侧开关,导致朱家湾变电站35kv#

3、#4母线;10kv#

5、#6母线停电。19日,经调查表明,事故原因为05月27日朱#2主变低压侧朱22开关柜更换过程中,工作人员误将低压侧朱22开关ct二次侧a、c两相相序接反,导致比率差动保护误动作。此次事故暴露了我们日常工作中存在的许多严重问题,作为05月27日朱#2主变低压侧开关柜更换工作的工作负责人,我在此向各位领导和同事作出深刻的检讨。05月26日,我接到27日110kv朱家湾变电站110kv#2主变油枕及低压侧朱22开关柜更换的任务,我是工作负责人,工作班成员是肖宇洋和陈娟。布置任务时,班长杨斌特别嘱咐我工作时要特别小心ct二次回路和瓦斯保护的接线,解线时应做好安全措施和详细记录;恢复时要特别注意ct的极性、相序和准确级,瓦斯保护的轻瓦斯接信号、重瓦斯接跳闸等问题。当天晚上,我们准备好第二天所需的工具和资料后,将工作票发给操巡队后,便各自回家休息了,没有对第二天的工作进行分析和其他的准备工作。27日,工作票许可开工后,我简单的向陈娟和肖宇洋交代了一下现场情况,便安排肖宇洋去解除主变油枕的接线,安排陈娟解除朱22开关柜端子排的接线,我自己则去解除10kv#6母线分段处平顶小母线的接线,没有正确履行工作负责人的监护职责。拆线工作完成后,我只问了一下他们有没有做记录,没有对照记录与图纸进行核对。28日,朱22开关新开关柜就位后,由于新开关柜ct相序与原ct相序相反,肖宇洋在对照记录恢复朱22开关柜端子箱的接线时,在端子排处对ct二次接线相序进行了更改,但没有告知我,我也没有询问清楚。但后来发现新开关柜自身携带的ct准确级不符合主变开关ct保护要求,临时决定将旧开关柜的ct转接到新开关柜上。ct更换后因发现ct相序与原ct相序不同,我便也在端子排处对ct二次线进行了相序更改,导致朱22开关ct二次a、c两相相序接反,并最终导致了此次事故的发生。

此次事故暴露了我安全生产意识薄弱,思想认识不足的严重缺点。反思此次事故,虽然原因很简单,但暴露的问题却很多:“习惯性违章、麻痹大意、不负责任”三大安全禁忌悉数在列。首先是习惯性违章,工作票许可开工后我只对工作班成员肖宇洋和陈娟大略的交代了一下现场情况,便分头开始各自工作。工作开始前没有开展详细的危险点分析;工作过程中没有进行有效的安全监护;工作完成后没有认真询问和检查工作完成情况;违反了安全规程制度最基本的原则。其次是麻痹大意,在思想上没有对工作中可能出现的异常情况进行认真的分析,没有采取有效可行的防控措施;在工作过程中处理细节问题思路不清晰,暴露了处理问题时随意性大、不按流程办事、思想麻痹大意、对潜在危险漠不关心、对既有问题草率行事等诸多缺陷。第三是不负责任,在工作许可、监护等环节上没有认真履行工作负责人的安全职责,没有落实安全生产“三句话”的要求,没有对工作进行仔细检查和安全把关,这些都是典型的“不负责任”的表现。事故已经发生,损失无法挽回。但也正是因为这样,我一定会进行深刻的反思,全面分析导致此次事故发生的原因,真正吸取事故教训。在以后的工作中,时刻提醒自己端正思想、提高警惕、杜绝再犯。针对此次事故和事故暴露的问题,我决定从以下几个方面来提高和改正自己:

首先是加强自身安全生产意识学习,通过对事故的反思,切实找准自己在安全思想上存在的麻痹、侥幸心理等不足,正确认识“差之毫厘谬以千里”、“千里之堤溃于蚁穴”的道理,不断提高自身安全生产意识和思想认识,坚决杜绝“习惯性违章”事件再次发生。

其次是加强自身业务技能的学习和现场经验的积累,做实做好现场“危险点”分析和预控。在保证自身安全思想到位的同时,更要注重自身行为能力的安全。在严格开展标准化作业、规范工作流程的前提下,不断丰富自己的现场工作经验,提高现场掌控能力。

各位领导、各位同事,6.18事故暴露了继电保护班安全生产工作存在的各种问题,给了我们很大的教训;也让我们明白目前面临的安全形势依然是严峻的、紧迫的,但形势越是严峻、越是紧迫,就越需要我们以昂扬的斗志去面对它、改善它、征服它,我们有信心在公司和中心领导的指导和教育下,改正错误、弥补不足、发挥优势、克服困难,在全面提高继电保护班班组成员综合素质的前提下,实现下半各项安全生产目标任务,继续为变电中心安全生产贡献自己的力量。篇二:违章用电检讨书

尊敬学办老师: 您好,我十分懊悔向您写下这份检讨书,这是我学习生涯的第一封检讨书,我认为这对我的感触很深。五一日我没出外出,懒惰的蜗居在寝室,前一天晚上没有打热水,早上起来正困惑的时候,懒惰加上侥幸心理促使我犯了这个严重的错误,在寝室用违章用电器----加热棒烧水。心想这五一放假也不能有人查,加热棒的功率不大 也不会跳闸,就用一次没事,水烧完了,心理有着一丝喜悦,由于加 热棒还有余热就放到地上没有收起来,这时一位陌生面孔走进寝室,当看见他手里拿着一把没收的加热棒时,我傻了---就这样我被学生处的老师查到了违章用电,并且给违章用电器 照了相。我的行为是严重违反了《辽宁科技学院大学生手册》的。后 期经过了学办主管寝室的刘老师给予了我严厉的批评教育并给予了 相应的处分,这使我更加悔恨自己的行为,同时反省自己防止以后犯 类似的其他错误,这对我的人生是重要的一课。真的十分感谢刘老师 的教育和处分。刘老师说“知道错了就行啦 ?----”。对,我没犯错 误的之前就知道这是错的,我是个学生干部还明知故犯,没有为学院 争光还带来负面影响,我真的很不应该。每个罪犯都知道自己在犯罪,还是在铤而走险的走向犯罪,我也一样由于自身的懒惰和侥幸的心理 去尝试了违反规定的错误。这就是在学校如果到了企业到了社会,会 有像老师这样仁慈的宽容吗?会有写检讨的机会吗 ?“处分,必须 得处分”,对,犯了错误就应该得到相应的惩罚,这样才会使我铭记 在心,以后不烦类似的错误。今天给了我小的惩罚是为了不免我以后犯大的错误,避免受受到大的惩罚。现在我是违章用电,如果没有老 师的及时教育.处分以后很有可能就是违法用电,甚至很严重的触犯 刑法。这份处分我真的要铭记在心,永远拒绝懒惰和侥幸心理,所以 说这是我成长的重要一课。以下是我对自己这次的错误分析: 一,我的行为不符合一个大学生的要求。作为当代大学生,我们 应该识大体、顾大局,在校纪校规面前人人平等,我不应该为了一己 之便违反校纪校规。况且,我们宿舍楼层不高,下楼打开水是一件很 方便的事,控制自己不违章用电并不是一件很困难的事。如果同学们 都没有打到水或图方便,就用加热棒烧水,后果不堪设想啊!二,我生活在学校里。我们应主动配合学院搞好安全工作,学 院老师三令五申、舍务部干部也一再强调,要求我们严禁违章用电,但这都成了耳旁风,这些都是不应该的。三,我的行为还在宿舍间造成了极坏的影响。同学之间本应该 互 相学习,互相促进,而我的表现给同学们带了一个坏头,不利于校 风和院风的建设。同时,也对学校形象造成了一定损害,当时的侥幸 心理酿成了现在的后果。虽然我这种行为方便了自己,但是,我是在 他人的安全之上的自己得利,我是在自私自利的帽子下,方便自己的。只有认真反思,寻找极大错误后面的深刻根源,认清问题的本质,才 能给集体和自己一个交待,从而得以进步。做为一名学生,还是学生 干部,我没有做好自己的本职,给学院老师和学生会干部的工作带来 了很大的麻烦。在深刻的自我反思之后,我决定有如下个人整改措 施:首先我要按照要求上交内容深刻的检讨书一份,对自己思想上的 错误根源进行深挖细找的整理,并认清其可能造成的严重后果。其次我要用心克服生活懒散的缺点,做一个吃苦耐劳,踏实肯干 的大学生。而且还要和同学、班干以及学生会干部加强沟通。在保证自己今 后不再出现违反校纪校规的前提下,劝道其他同学也不犯类似的错 误。我非常感谢老师和学生会干部对我所犯错误的及时指正并给我这个 改正的机会,我保证今后的工作学习中我会通过自己的行动来表示自 己的觉醒,不会再有类似行为发生在我身上,并决心为我校的安全工 作和其他方面工作作出自己的一份微薄之力,请相信我吕琎!篇三:跳闸分析报告

设备故障分析报告1、2#钢包车及2#挡火门不动分析报告。

故障经过:

2013年9月24日下午2:35,功率单元报过热故障原因分析:

1、检查环境温度未超过允许值。

2、检查单元柜风机正常工作。

3、检查进出风口通畅

4、检查柜门防尘罩更换

5、检查风机未过载运行

6、检查功率单元温度继电器是否正常。

以上是功率单元报过热故障原因,由于是风机已正常运行,无法继续查找原因,今后再出现类似故障要从这6方面入手仔细检查。2、2#炉转炉变频器跳闸分析报告:

跳闸经过:2013年8月17日下午15:00,2#炉转炉备用变频器跳uv1,五楼复位后正常。

转炉变频器跳uv1故障原因分析:uv1故障显示为主回路低电压。对策:

1、检查输入电源正常,无缺相现象。

2、检查输入电源接线端子无松动,电压变动不大。

3、可能是发生瞬时停电,造成瞬时停电的原因,转炉合闸接触器分闸,接触器分闸其原因可能的原因有三地急停,主回路空开合闸好,主接触器合闸好,转炉备用工作联锁点。为不影响炼钢生产,待有停炉时间仔细检查所有联锁点。

以上是上周六两起跳闸事故的分析报告。2013-8-19 关于xxx同志列入发展计划的培养考察报告

厂党委:

我车间xxx同志于xxxx年参加工作,学历xx,现任xxxxxxxxxxx。该同志自xxxx年xx月xx日向党组织书面提交入党申请书以来,思想上更加要求进步,积极向党组织靠拢,并以党员的标准来要求自己,注意团结职工,积极支持班组、车间工作;工作中积极肯干,乐于助人,不怕脏、不怕累,刻苦钻研技术,成为车间主要骨干;为提高个人技能,适应本岗位的要求,xxx同志努力学习相关技术技能,并报考了xx学习班。

经过车间支部几年来的培养、帮助,加之个人的努力,各方面进步比较明显。该同志思想稳定,目标正确,一直希望能加入党组织,通过发挥个人才能,为党工作。

支部经过召开党员、群众座谈会,广泛征求党内外群众意见,同意将xxx同志列为xxxx年三季度发展计划。

妥否,请批示。

仪电车间支部委员会

年月日

整个十八大政治报告,是一篇马克思主义中国化、时代化、大众化的经典文献,闪耀着中国共产党全党十年积极奋斗的光辉,将生动地指导今后八年“全面建成小康社会”的伟大新实践篇四:_1主变跳闸反事故演习

慈溪中科众茂环保热电有限公司 #1主变跳闸反事故演习

编 写:傅培坚

审 核:程爱东

审 批:许爱华

为增强公司运行员工的操作技能,提高员工事故处理的应变能力、使员工在演习中受到锻炼和提升,进一步增强安全生产意识,使“保人身、保主设备、保电网安全”的方针在公司得到更好的贯彻落实,拟对运行人员进行一次反事故演习。

一、事故前运行方式:四炉二机

二、事故现象:

四炉二机正常运行,13:30集控室灯光一暗,事故喇叭响,#1主变110kv、10kv开关跳闸(系#1主变出线处接地故障引起),#1发电机开关、#1主变110kv开关、10kv开关跳闸,#1发电机开关、#1主变110kv开关、10kv开关绿灯闪光,10kvⅰ段母线、400vⅰ段、ⅱ段母线、400v循环水ⅰ段母线失电;#1汽轮发电机组跳闸;#

1、#2炉熄火;

三、演习时间

2012年10月25日下午1:30

四、演习及监护值

二值演习;四值监护;

五、演习组织指挥

演习领导小组:

组 长:许爱华

副组长:戚 亮

成 员:陈永国、郭小健、程爱东 傅培坚、翁志红、傅坚强、李华、陈志文、张群、刘国志

本次演习由公司副总许爱华任演习总指挥、兼(区调、供热用户);

七、演习程序

1、下午1:30准时在集控室由张群举牌出示演习题;

2、各专业分别向值长汇报事故情况;

3、值长向各专业下处理命令;各专业接值长命令分头处理;

4、值长并立即向演习总指挥许总:(区调)汇报;通知(供热用户);

5、各专业事故处理后向值长汇报;

6、值长根据事故处理后的实际情况(若要启机)向演习总指挥许总:(区调)请示;

7、值长待所有工作结束后向演习总指挥许总汇报:“本次事故演习结束”;

八、演习结束

参加演习人员接到结束命令后,立即退出集控室到楼下会议室集合,并分组讨论;由演习领导小组领导作指示。

九、安全事项

1、演习开始:张群举牌出示演习题;

2、演习人员只能在集控室盘前或到就地口述处理经过,监护人员记录处理经过严格把关杜绝动手;

3、演习过程中参加人员行走过程中要注意安全,防止摔倒、擦碰等事情出现。

4、参加演习人员着工作服、带安全帽参加演习。运行部

二〇一二年十月十五日篇五:校园违纪检查

检讨书

敬爱的老师及校领导:

很遗憾也很抱歉此次因用电违规而导致寝室停电,但我们不是故意的,请允许我作出解释。

当时是9月25号下午大概5:30,我们有四人在宿舍,都在使用自己的电脑,一个同学把台灯插到插座上,寝室瞬间断电,然后我们检查电灯,没有大碍还能用。随后又到对面寝室,最终确定只有我们寝室,由于不明原因停电。于是我们急切想要通上电,就去找到宿管老师,当时老师让第二天再过去。第二天,老师说我们寝室由于违规用电导致停电,但当时我们有人在寝室,没人违规用电,老师让我们自己找原因,那时,我们才开始寻找自己的原因。大概9月26号下午4点,我们发现电脑后面的插座有段黑了。于是拆开了那段,发现里面有三条线,其中两条连线了。我们想应该就是这个原因吧,电线由于质量问题发生连线,瞬间增大功率,导致跳闸。

至此,我们也认识到自己的错误,应该时常检测身边的用电器,那个插座平时就是连两台电脑,一部手机,一个台灯。可能是长时间高强度使用,导致这次连线。我们现在意识到这些问题,保证以后的生活中一定注意。恳请老师及领导给我们证明自己悔过的机会,可以尽快允许我们享受有电的生活„

感谢您百忙之中的批阅,再次为打扰你而表示歉意。对不起,请原谅。我们希望以此得到老师的原谅。再次感谢。

零序保护误动跳闸分析 篇2

一、事件前运行方式

110kV马田I回、马田Ⅱ回并列运行对110KV田头变进行供电,田中线送电保线(对侧开关热备用),110kVⅠ、Ⅱ组母线并列运行;#3主变110kV运行于110kVⅠ母;110kV马田I回、田通I回、南田、田中线运行于110kVⅠ母;110kV马田Ⅱ回、田通Ⅱ回、大田线运行于110kVⅡ母。

田头变一次接线图

二、设备情况

110kV马田I回、马田Ⅱ回保护装置:型号PSL-621D,南京南自;110kV 大田线(田头变)保护装置:型号RCS-941A,南京南瑞;2009年8月投运;110kV 大田线(大梁子电站)保护装置:型号DPL-11D,南京恒星;2015年3月投运;110kV 大田线(咪湖三级电站)保护装置:型号RCS-941A,南京南瑞;2009年9月投运。

三、保护报警信息

110kV田头变在2016年5月31日20时42分57秒110kV马田I回见(图2)、马田Ⅱ回见(图1)零序Ⅰ段动作,跳开出线断路器,20时42分57秒大田线保护启动见图3。对侧迷糊三站距离Ⅰ段动作跳闸故障测距约5KM处(见图4)、大梁子电站零序Ⅰ段动作跳闸(见图5)。

图1.马田Ⅱ回动作报告

图2.马田Ⅰ回动作报告

图3.大田线保护启动报告

图4.T大田线保护跳闸信号(咪三站)

图4.大田线保护跳闸信号(大梁子电站)

四、保护动作分析

故障发生后对马田双回线进行了巡线,未发现异常,通过大梁子电站线路侧避雷计数器发现有放电动作一次,随后由大梁子电站零起升压对110KV大田线进行冲电未发现异常;初步判断大田线电站侧跳闸是由于雷击瞬时故障造成(雷雨天气),大田线田头变侧从保护启动波形分析在故障持续时间约为80MS后故障电流消失(马田双回跳闸),故保护未出口,根据相关保护动作信息推测故障点很有可能在大田线上,6月7日,再次停电安排对110kV大田线进行重点区段进行登杆检查,发现#4杆B、C相瓷瓶有闪络放电的痕迹(见下图),于当天更换损伤瓷瓶。

大田线#4杆B、C相瓷瓶放电痕迹

通过故障点的暴露可以得出,大田线保护动作由于线路故障属于正确动作,田头变侧保护未出口由于属于Ⅱ段保护范围有延时,在此期间马田双回线Ⅰ段动作切除了故障电流,故未出口属于正确动作(停电期间对大田线进行了联动试验,合格满足投运要求)。随后对马田双回线零序Ⅰ段误动进行分析,通过查看动作报文矢量图见下图)可以看出,零序电压在动作区域保护装置属于正确动作,因此可以排除保护装置本身问题。

故障报文分析矢量图

PSL-621D保护装置零序功率方向动作区

随后通过对此次动作故障波形和试验正、反方向波形进行比对发现,故障波形中故障电流超前故障电压约90度(见下图1-3)。满足该保护装置动作判据,保护装置将会判断正方向故障动作出口。此次电流同向和和试验正向波形相同,排除电流回路问题;但故障电压波形有所失真,故障相电压和零序电压同向,和试验正向波形有所不同;初步判断造成此次保护误动的主要原因在电压回路。

图1正方向试验波形(出口)

图2反方向试验波形(不出口)

图3马田线故障波形

随后对110kV电压互感器二次回路进行反措执行检查,核实PT接线及是否存在多点接地的情况,从保护装置原理图(见下图)可以看出3U0由装置内部自产。

保护装置电压采样原理图 通过查看设计图纸电压接线端子图和PT原理图(见图1和2)

PT本体原理图1

保护电压接线端子图2 发现开口N线与星形绕组的N线共用一根导线,没有分开不符合反措要求,由此判断开口三角绕组的N线与星形绕组的N线共用一根导线是造成此次保护装置误动的主要原因。

五、造成110kV马田双回线不正确动作原因分析:

1.直接原因分析

110kV大田线#4杆B、C相瓷瓶发现有雷击闪络放电的痕迹,此处离110kV 田头变26公里左右,离水电站1公里,对照110kV 田头变110kV马田Ⅰ回线、110kV马田II回线保护装置的测距信息(反方向上的80公里左右),同时对照110kV大田线上电厂侧的保护测距信息(正方向上的5公里左右),线路两侧故障测距和实际位置不对应,主要是由于过度电阻较大故测距数据误差较大,但是都在其保护动作范围内,加上通过登杆检查,最终锁定此故障点就是导致5.31事故跳闸的原因。

2.间接原因分析

本站建设于2009年,当时公司还属于民营性质,技术力量薄弱,在接下来的几年运行时间内,没有按照电网公司的反措要求执行,特别是其中有关于110kV电压互感器绕组接线核对需检查的内容(具体是:来自开关场的电压互感器二次回路4根引入线和开口三角形绕组的2根引入线均应使用各自独立的电缆,不得共用。开口三角绕组的N线与星形绕组的N线需分开。)没有得到执行,导致电压二次回路出现异常,在5.31当天发生110kV线路接地时,保护装置采集到错误的电压数值,导致零序保护的功率方向判断错误,造成马田双回线反方向故障保护误动,究其原因是110kV电压互感器开口三角绕组的N线与星形绕组的N线没有分开,使保护用的二次电压A、B、C、N线在接入110kV马田Ⅰ回线、110kV马田II回保护装置时,继保装置接收到的电压不能真实反映实际情况,导致继电保护装置判断故障点处于正方向上,从而在零序I段的电流达到定值要求后就出口动作,功率方向闭锁失效,此情况属于110kV电压互感器二次接线存在设计缺陷导致的保护误动作。

六、整改措施

严格按照变电站反措要求,对马关供电有限公司所辖5个110kV变电站进行排查,将110kV电压互感器开口三角绕组的N线与星形绕组的N线分开,不得共用。确保在110kV线路接地时,接入相关保护装置的三相电压能符合南网反措要求,杜绝类似事件的再次发生。

责任部门:设备部

监督部门:安全监管部 完成时间:7月底

跳闸,检讨书 篇3

一、故障发生前运行方式和工况

1、运行方式:110kV送出线、#1主变、35KV#4母线、集电一线至集电六线、#2无功补偿装臵(SVG)正常运行,#1无功补偿装臵备用。所有保护及保护压板按规定投入。63台风机正常运行,3台风机故障停运。

2、运行工况:风场区域正降暴雨并伴有频繁雷电,风场风速5.0米/秒,风场总负荷12MW。莱州线电流:41.48A 电压:117.5kV功率因数:1

二、故障现象及分析简介

1、故障现象:

00:34,天空中一道闪电,值班人员随即发现主变低压侧301开关跳闸,集电五线316开关跳闸,集电二线312开关状态变为灰色,66台风机全部停运,立即汇报值长、地调王磊。2处理过程:

故障发生后,检修公司其它人员及风场管理人员立即到达现场,并检查开关保护动作情况及故障录波情况,初步判断故障原因为集电四线、集电五线遭雷击所致。在检测35kV母线绝缘正常后送电恢复,此后逐步

恢复。至17:10,集电四线和集电五线送电完毕,恢复正常。

三、原因分析:

调阅故障录波器中故障前后波形显示,00时34分09秒322毫秒,集电四线与集电五线同时发生相间短路并伴接地故障,从电流及电压波形看集电四线C相与集电四线B相、集电五线B相波形相反,幅值与集电四线B相、集电五线B相之和相当,分析故障起因为雷击造成同塔双回的集电四线、集电五线放电并伴有接地,具体为:集电四线C相向集电四线B相、集电五线B相放电,同时伴有接地。00时34分09秒964毫秒集电五线316开关由于零序保护动作而跳闸(因故障录波器中未接零序电流信号,故无法获取零序电流值),集电四线B、C相间短路及接地故障仍未消失,集电四线C相电流达到35.583A(二次值),B相电流达到19.447A(二次值),故障录波器中未接零序电流信号,无法获取集电四线零序电流值,集电四线零序保护、过电流保护均未动作,00时34分09秒951毫秒#1主变低压侧301开关二段过流保护动作,301开关跳闸(故障后35kV母线产生45.699V(二次值)的零序电压)。

综上分析故障原因为:因雷击造成同塔双回的集电四线、集电五线放电并伴有接地,集电五线316开关零序保护动作而跳闸,集电四线315开关无任何保护动作,导致主变低压侧301开关二段过流保护动作,集电一线至集电六线停运,63台风机停运。

也就是说,这次雷击因集电四线315开关的保护未动作造成保护越级动作,扩大了停电的范围。

四、应采取的防范措施

1、认真核查各集电线路保护定值、回路接线,确保保护正确动作。

甘浚供电所线路跳闸分析报告 篇4

2012年7月14日我所113线路速断跳闸,重合不成功。我所接到调度通知即时对本线路进行巡检,无发现线路和设备异常故障。为了更好的提高供电可靠率,加强用户供电系统可靠性作为考核本所“安全生产文明双达标”的必备条件,如何预见城市配电系统常见的故障、分析原因,减少对用户的停电时间来提高可靠性是每一个供电职工应该正确对待的问题。我们对跳闸原因进行了认真分析,将各种原因引起的跳闸分门别类的罗列出来,以便于配网管理更好的开展工作。

一、造成10kV跳闸的常见故障及原因分析

对于任何事故都应该从管理和技术两个方面进行分析,只有找出问题的原因,才能拿出解决的办法。

我们从技术方面分析,变电站出线断路器跳闸有四种原因,即线路故障、变电设备故障、不可抗拒的外力破坏、人为因素。2012年7月份线路跳闸2次,查出原因的有1次,原因不明1次,1、线路故障的分析

瓷瓶(瓷瓶包括针瓶、悬瓶、避雷器、跌落保险的瓷体)闪络放电造成0次跳闸,占线路故障原因0%;倒杆造成0次跳闸,占线路故障原因0%。断线造成0次跳闸,占线路故障原因0%。短路造成0次跳闸,占线路故障原因0%。

树害造成0次跳闸,占线路故障原因0%。

同时在0次重合不成功的跳闸原因分析过程中,我们发现有0次是在主干线的永久型故障,有0次是分支线路故障,由于分支跌落保险配置不当或柱上断路器拒分造成的越级跳闸。有0次是虽然线路是瞬间故障但是线路未投重合闸或设备没有重合闸装置。

(二)从管理方面分析

配电线路的技术管理主要分为设备管理、技术资料的管理、缺陷管理、设备标志的管理、电压管理和负荷管理六个方面,其中设备管理主要是对配电线路及配电设备的运行和维护。线路班组应该按照《架空配电线路及设备运行规程》认真执行,按照线路巡视周期、线路预防性试验检查维护周期、各类配电设备巡视、检查、维护、试验周期认真巡视检查设备。对配网进行安排、实施、检查、整改的闭环管理。

二、加强配电网系统可靠性实施步骤

要提高配电系统供电可靠性,只有加大配网网架结构的改造,积极推行配网自动化的改造步伐,合理规划电源的布局,加强配网管理。

(一)加强配电网架结构改造,运用分段控制的原则,增设主干线路的分断开关;分支线路增设分支开关;高压用户的分支开关应当实现“熔丝加刀闸”的保护措施。将公用变加考核箱的形式逐步改造成箱式配变站,装设配电线路自动

化装置,提高配网线路的科技含量。建立城市电网管理集中控制室,把城市配网建设成网络化、自动化的系统。

(二)加强配网的安全管理,从管理要效益

1、各生产单位应该设置配网或线路专责,做到专人管理。

2、要组织认真学习《架空配电线路及设备运行规程》,并按照规程严格执行,各单位可以根据实际情况编制本单位的《配电线路现场运行规程》,例如,在《架空配电线路及设备运行规程》中对配电线路绝缘子的定期清扫工作是要求根据污秽程度制定,所以,各单位要根据不同的10KV线路所处污秽区域制定清扫周期。同时制定相应的考核办法,对不能认真执行规程的单位和个人严格考核。

3、解决配网设备管理的问题。配电线路应该按照规程规定市区每月巡视一次,农村每季度至少巡视一次。并按照配电线路预防性检查、维护周期,定期检查杆塔、铁塔基础、杆根、连接线夹、拉线、导线弧垂、交叉跨越距离。配电设备应该检查变压器和变压器台、配变站、柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器、电容器、避雷器、接地引下线等,定期测量配电设备相关数据,及时掌握设备运行状况。

4、加强配网技术资料的管理。健全配网管理的相应规程制度,完善配电线路平面图、线路杆位图、低压台区图,建立高压配电线路负荷记录、缺陷记录、巡视记录、交叉跨

越记录、变压器台账、接地装置试验记录等相关基础资料。

5、参照输电网缺陷管理办法制定配网缺陷管理办法,根据缺陷的分类做好消缺工作。

6、完善、规范配电线路的设备标志。对配电线路名称和杆塔编号、相位标志、开关的调度名称和编号、电缆配出线的标志。在配变站和变压器的围栏上要装设安全警告标示牌。

7、加强用户端电压管理,通过对D类电压监控点自动电压监控装置,实现低压网络每个台区的首、末端每年至少测量电压一次的规定。根据电压情况采取加装电容器等办法努力提高电压质量。

8、加强负荷管理,要及时掌握用户的负荷情况,根据负荷及时更改出线保护定值和跌落式保险熔丝,减少由于定值过小造成的线路跳闸。根据用户负荷情况合理配置柱上断路器和跌落式熔断器。用户变压器的跌落式熔丝如果配置不当,就会影响到上下级配合,变压器熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10~100KVA变压器为1~3倍,100KVA以上变压器为1.5~2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0~1.5倍选用。合理配置跌落式保险或柱上断路器可以有效地切除故障线路,缩小停电范围,减少变电站出线断路器的跳闸次数。

(三)积极联系林业部门,申请对线路廊道的清理。树

害占跳闸总数的24%,其中大部分是由于大风天气造成枯树枝断落到线路上造成。因此,在清理线路廊道时要重点修剪线路附近的枯木。

(四)积极采取防止外力破坏的措施,对国道边上汽车修理厂、加油站集中的地段10KV线路电杆应加设防撞地桩,刷防撞反光漆。在道路旁的拉线加装防撞反光管。在广场等放风筝的地段装设警示牌,防止由于风筝线缠绕导线造成短路。

跳闸,检讨书 篇5

【摘要】通过对现场220kV线路事故跳闸详细动作情况,查找原因,找出问题所在,提出了防止以后类似事故再次发生应采取的防范措,供现场技术人员学习。

【关键词】线路故障;跳闸;保护动作;三次谐波;RCS 901B保护

前言

目前全国各省电网220kV输电线路综合自动化改造正在进行,根据现场工程实际经验,我们阐述220kV输电线路综合自动化改造中容易出现的问题及处理办法,供现场综合自动化改造工程人员学习参考。

1、220kV线路故障跳闸情况简述

1.1 某220kV双回线的乙线故障简述

某年某月某日下午,某220kV双回线的乙线A相发生接地故障,两侧变电站(用A和B表示)的乙线保护动作跳闸,其中A变电站切除220kV乙线开关,B侧因为是线路变压器组接线方式,没有主一次开关,所以只切除B侧的2号主变66kV主二次开关;A侧乙线故障鉴别重合闸动作,重合于永久性接地故障;紧接着A、B变两侧保护动作又将A变侧220kV乙线开关切除,乙线为正方向区内永久性单相接地故障,A、B变两侧保护动作行为正确,跳闸正确。

1.2 某220kV双回线的甲线故障简述

在A变侧乙线重合闸动作过程中,A变侧220kV甲线RCS-901B保护装置向对侧B变侧错误发信,B变侧220kV甲线RCS-901B保护装置收信后,经过逻辑判据,判定为区内正方向故障,纵联零序保护动作切除B变的1号主变66kV主二次开关,造成B变全站停电。A变侧的220kV甲线RCS-901B保护装置、RCS-931B保护装置都没动作,但却向B变侧错误发信,这是造成B变侧保护动作切除1号主变66kV主二次开关的直接原因。

2、动作情况简要分析

2.1 220kV乙线

220kV乙线在A、B变电站之间发生永久性单相接地故障,两侧保护的动作行为正确,即单相接地保护出口跳闸,接着重合闸动作出口,但重合于故障线路,紧接着保护后加速动作快速切除开关。

2.2 220kV甲线

220kV甲线在220kV乙线重合于单相接地故障时,对A变侧甲线来说是反方向的区外故障,保护装置会因乙线故障电流的冲击而启动,但在逻辑功能上进行判据时不会动作,也不会错误发信,可是由于B变为线路变压器组接线方式,重合于故障线路造成对两台主变的瞬时冲击,造成电压畸变非常严重,造成电压相角发生偏移,使保护装置错误的判定为区内正方向故障,大约10ms时间向B变发送允许信号,此时B变这侧甲线RCS-901B保护逻辑判定为区内正方向故障,且瞬时收到对侧A变发来的允许跳闸信号,且接地零序电流满足保护纵联零序保护定值,所以保护纵联零序动作跳开B变侧的1号主变主二次开关。

2.3 动作原因

本次故障中,A侧变电站的甲线RCS-901B装置反方向故障时零序功率方向误判为正方向,从而直接导致了甲线B侧区外故障时动作异常。故障中,A侧甲线RCS-901B的相电压和零序电压明显异常,含较高三次谐波。当TV中性线异常时,TV励磁电流中的三次谐波电流没有流通回路,导致绕组电压发生畸变出现相电压含三次谐波现象。本次故障中,相电压和零序电压中有明显三次谐波与TV二次中性线异常的特征相似。当TV二次中性线异常时,系统发生接地故障时,有可能使TV二次中性点电压偏移,采用三相电压相加求的零序电压可能出现偏转,导致系统发生接地故障时,采用自产3U0计算的零序功率方向可能发生误判。

2.4 动作结果

综合上述分析,重合于故障后,B侧和A侧的甲线RCS-901B 纵联保护均判为正向,B变侧RCS-901B 的纵联变化量方向/纵联零序方向跳闸出口跳闸,而A侧 RCS-901B 保护因延时不满足条件,未能动作。两侧RCS-901B保护动作行为符合保护设计原理,本次故障应是TV二次中性线异常,导致区外故障时纵联保护动作跳闸。

3、现场调查A变的TV二次中性线接线情况

对A变的220kV甲线RCS-901B保护装置进行查线,发现甲线RCS-901B保护装置电压回路A730、B730、C730、N600为四颗黑色线,其中A730、B730、C730三颗黑线为辅助操作屏切换出来的电压,但RCS-901B保护装置电压回路N600并未与操作屏的N600相连接。后经查线发现,RCS-901B保护装置电压回路N600接到了RCS-901B保护屏顶小母线的N600,此小母线N600接地点已拆除。原来与甲线RCS-901B保护屏相邻的是乙线RCS-931B保护屏,分析原因为220kV甲线综自改造工程时,因为保护装置不更换,RCS-901B保护装置N600没更换接线,依然接在了甲线RCS-901B保护屏顶N600小母线上。后相邻屏220kV乙线综自改造时将屏顶N600小母线接地点拆除,甲线RCS-901B保护屏N600恰恰接在这段N600小母线上,致使220kV甲线RCS9-01B保护装置N600失去接地点造成悬浮。这是此次事件的直接原因。

4、整改措施

(1)甲线RCS-901B保护装置N600现已更改正确,从现场打印的波形图来看,已恢复正常波形。(2)对其他变电站进行自查N600接地情况,如有类似情况,立即改正,并正确接地。(3)对变电站综自改造过程中的TV二次回路接线必须高度重视,保证接线的正确性,防止继电保护装置不正确动作的发生。

参考文献

[1]RCS 901B保护装置保护装置说明书.[2]200kV系统继电保护和自动装置现场运行规程.作者简介

跳闸,检讨书 篇6

一、案例介绍

某电厂某年某月某日,新建一回南德线,某电建公司施工,办理了开工通知单和双签发工作票(工作监护人未填,根据厂内工作实际情况,检修部临时指派人员监护,未指定专人进行监护跟踪),编写了施工方案,其中在调试施工组织设计篇“9 危险点分析和风险预控”中有“9.8误通流、通压到运行设备”和“9.11防止误接线或遗漏接线措施”等风险控制要求。某月某日17:00,施工人员在南德线汇控柜(柜内交直流电源已拉电)将00ADA35-1170、00ADA35-1171两根电缆接入端子排I4排编号48、49接点,19:00工作完成。第二天早晨封堵施工人员未经许可私自进入GIS对南德线汇控柜进行防火封堵,当时雷雨交加,天昏地暗,GIS室内光线不够,施工人员私自将南德线汇控柜内交直流电源开关送上。8:38:22NCS发出GIS站110V直流Ⅰ、Ⅱ母线正极接地报警,08:38:26,#

1、#2主变高压侧开关2201、2202跳闸,随即#

1、#2发电机出口断路器开关801、802跳开,#1机组(负荷300MW)、#2机组(负荷250MW)跳闸,厂用电失压,柴油发电机启动成功。运行人员立即紧急停机,随后运行人员到机组电子间、GIS检查未发现发变组保护、母差保护、线路保护动作信号,GIS站110V直流绝缘监测装置显示主变电度表屏接地报警,电阻值为0。

事故调查时,发现GIS直流母线电压波形有突变(约310V左右)且有脉动,见附图1,立即对南德线汇控柜进行排查,当断开报警电源及指示灯电源开关后,直流接地报警立即消失,母线电压波形正常。现场检查汇控柜发现:I5端子排的48、49端子上查线人员核对正确后用黑色油漆笔做好了标记(附图2),但是该端子上未接线,再次检查发现I4端子排的48、49端子上接入新电缆。解开电缆测量电缆端头有220V交流电,见附件示意图2。

直流系统Ⅰ、Ⅱ段同时接地报警,经核查发现在主变电度表屏两路直流合环运行,见附件示意图3。

#

1、2机主变高压侧开关2201、2202同时跳闸,但未发现任何保护动作信号,根据设计发变组保护屏安装在机组电子间,而主变出口继电器屏安装在GIS电子间,两个房间距离约350米,#1主变、#2主变出口继电器组屏安装在同一屏内,分别由GIS室直流系统Ⅰ、Ⅱ段供电,该出口继电器BCJ起动功率为1.2W,动作电压有64V。因无原因可查,经电气专业组讨论及综合继电器厂家意见,进行事故还原(保证线路安全运行的前提下),即合上#

1、#2主变高开关,然后再次将南德线汇控柜内解开的电缆接回I4端子排的48、49端子上,经录波(录波图见附件4)发现一合南德线汇控柜报警电源及指示灯电源开关,几豪秒2201、2202开关就跳闸,#1主变、#2主变出口继电器BCJ指示灯闪亮,该继电器动作后无自保持,也无信号报警。经过试验、分析、查找终于找到了跳闸的根源。

附件1:直流母线电压波形图

附件2: 核线标记图

附件3: 端子排示意图3

附件4:主变电度表屏直流供电示意图4

附件5:试验录波图5

附件6: 事故前运行方式接线图6

二、考核要求

根据案例内容、主接线图及主变保护配置情况,请回答以下问题:

1、主变跳闸的原因分析?

2、该事件暴露的问题?

3、防止该类事故发生的整改措施?

三、考试方式:笔试

四、考核时间:60min

五、参考答案与配分

1、主变跳闸的原因分析:30分

1)根据跳闸的现象、事故调查内容及相关附图,施工人员在南德线汇控柜内接错线,误将交流回路接入直流回路,在封堵人员送上汇控柜电源时导致GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段都串入了220V交流电(主变电度表屏处Ⅰ、Ⅱ段合环),引起发变组继电屏保护出口继电器(BCJ)动作,造成主变跳闸,这时直接原因。(10分)

2)设计有缺陷,未满足继电保护反措是要求:发变组继电器屏保护跳闸出口继电器BCJ的动作功率在连线长、电缆电容大的情况下应选用大启动功率(不小于5W)跳闸出口继电器,防止直流正极接地时误动作。由于发变组保护屏(机组电子间)与发变组继电器屏(GIS电子间)相隔较远(约350米),同电缆内并排两电缆芯线正负间存在分布电容,当交流电窜入直流系统时,分布电容放电导致发变组继电屏保护出口继电器(BCJ)动作,是造成主变跳闸的根本原因之一。(10分)

3)工程验收把关不严,直流系统定期接地报警试验不认真,未及时发现GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段合环的隐患,合环后直流Ⅰ、Ⅱ段绝缘监测的平衡电阻桥破坏,合环处设备电阻值下降,在正极接地时就发出报警。这时造成2台主变同时跳闸的根本原因之二。(10分)

2、该事件暴露的问题:30分 1)、两票三制执行力度不够,特别是工作票制度,每天工作结束后工作票应收回,第二天开工应经运行许可,施工人员不能私自进入GIS。(5分)2)、安全管理不到位,风险分析及控制措施存在薄弱环节。对承包商人员进行了入厂安全培训,制定、审批了施工方案,但执行不严,未认真落实作业现场“五想五不干”的安全理念。(5分)3)、承包商内部管理存在严重漏洞,未严格执行相关管理制度及未按施工方案进行作业。在调试施工组织设计篇“9 危险点分析和风险预控”中有“9.8误通流、通压到运行设备”和“9.11防止误接线或遗漏接线措施”等风险控制要求,且调试单位已对2399开关核线完毕,需接线的48、49端子已在柜内作好标记,但接线人员未通知调试单位就私自接线,且未认真对线,导致了接错线,为后面的事故发生埋下了隐患。(5分)4)、运行管理不到位。未严格执行门禁出入管理规定,无电厂监护人的情况下允许承包商人员进入GIS室。(5分)

5)设计及工程验收把关不严,导致设计不符合反措要求,直流合环隐患未及时发现。(5分)6)、发变组出口继电器屏报警不完善,导致事故发生后处理事故、分析事故困难。(5分)

3、防止该类事故发生的整改措施:40分

1)、加强对对承包商的管理,严格执行施工方案,严禁施工人员私自拉送电操作,认真落实作业现场“五想五不干”的安全理念。(5分)

2)、加强运行管理,严格执行门禁及出入管理规定。对进出设备区域人员权限、资质进行检查,确保设备和机组运行安全。(5分)3)、进一步严格执行工作票制度,加强监管,做到监护人不到场工程决不开工,每天工作结束后应押票,第二天开工应经运行许可,施工人员不能私自进入施工现场。(5分)4)、解开南德线2399开关汇控柜内的错误接线(I4端子排上48、49端口)并进行包扎。并停止建设工程,进行整改。(5分)

5)解开GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段合环,并对其他直流系统进行排查。(5分)6)注重本质安全,消除设计、工艺及施工遗留缺陷。(1)、将#

1、#2主变保护A屏、B屏、C屏至GIS站内发变组继电器屏同电缆内并排正负两电缆芯线分布到不同电缆,减少同一电缆长线路并排正负芯线间的电缆分布电容。(5分)(2)、#

跳闸,检讨书 篇7

AT供电方式下馈线跳闸,值班员可以在工控机上按照以下步骤查看故障测距报告: 1.点击屏幕最下面的工程师子系统按钮,进入工程师站

2.在工程师站子系统中点击“柳南线柳州方向故障测距”(如果故障跳闸是南宁方向就选另外一个)

3.点击“故障报告”菜单,故障扰动记录组中选择序号(1为最新的一组,2为次新的,以此类推),点击“查询”,在故障扰动表里双击你要查看的报告,测距报告就会在最下面的窗口中显示出来。

4.每次跳闸测距装置会生成3个测距报告,分别是变电所、AT所(所1)、分区所(所2)的报告,值班员只需要根据跳闸时间选择变电所的报告,典型的报告如下所示,值班员需将红色部分报告给调度。

故障序号: 37

出口时间:2013-12-17 10:04:27.572 注:故障发生的时间 报告类型:故障测距装置

断路器号:213

故障动作:下行外启动,下行故障,T型故障, 故障报告,AT测距法

U1:22.22kV U2:22.21kV It1:2861.06A If1:0.34A It2:3.38A If2:3.16A Itb:0.42A Ifb:0.24A Iat1:0.14A Iat2:0.13A Iat:2861.04A Ihl:1433.38A X1:7.24Ω X2:0.00Ω

跳闸,检讨书 篇8

15.21德岭山主变送电跳闸事件调查分析报告

2012年5月21日21时01分,500kV德岭山变电站1#主变在恢复送电过程中,主变保护RCS978HB(主变保护B屏)后备保护中压侧阻抗保护动作,5031、5032断路器跳闸。

一、事件经过。

2012年5月21日5000kV德岭山站1号主变春查预试消缺工作结束进行1号主变恢复送电操作。15时25分向中调交令并核对1号主变定值。18时整中调下令“1号主变由检修转运行”。18时20分开始操作,操作至 20时51分合上5031断路器,1号主变充电正常,随后合上5032断路器无异常。21时01分当合上1号主变201断路器后,几乎同时1号主变5031、5032断路器跳闸。监控报1号主变B屏RCS-978中压侧距离保护动作出口,其它保护未动作。

二、跳闸原因分析。

经检查现场,发现1号主变B屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置。现场跳闸时发现220kV电压切换继电器电源4K空气开关在分位,该空气开关是为220kV1、2母线电压互感器接入的二次电压经220kV刀闸位置控制进行二次电压切换的电源。如图1为电压切换回路,图2为电压二次回路原理。

2当2011刀闸合位,电压切换双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7励磁,电压回路进行切换。当2011刀闸分闸时,双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7失磁,电压回路不进行切换。电压切换箱失去直流电压的情况下,电压切换继电器不能将互感器电压切入保护装置。

根据现场操作情况和对监控报文、保护装置和故障录波器数据分析,在合2011刀闸时,4K空气开关就已断开,故电压切换双位置继电器一直没有励磁,电压没有切换进保护装置;在合201开关时,RCS978HB主变保护由于感受到突变电流而启动,而此时装置不判别PT断线(RCS978HB保护报PT断线为在保护装置未启动的情况下正序电压小于30V,且任一电流大于0.04A或开关合位)直接进入故障判别程序,中压侧没有二次电压、存在0.15A电流,满足阻抗I段跳闸逻辑,延时2.0s出口跳闸。

据上述分析,4K空气开关断开是造成此次送电跳闸的直接原因。根据分析,对4K空气开关进行了特性试验,结果如下:

输入1A直流电源,30分钟后该空气开关跳闸;输入额定2A直流电源,10分钟后空气开关跳闸,并损坏。由于空气开关损坏,未能模拟现场运行电流情况下是否能造成该空气开关跳闸。

三、事件调查分析过程

5月22日,安监处、生技处组织人员到现场联合对事件进行调查:检查了现场一、二次设备,查阅工作票、操作票、标准化作业指导书、二次安全措施票及保护动作报告、故障录波图和监控SOE事件

表,对当值运行人员、现场调试、检修人员进行了询问。

6月8日,安监处组织召开专题安全分析会,详细分析了5月21日德岭山1#主变送电过程中跳闸事件发生的原因及对策。并要求运行一、二所召开专题安全分析会。传达此次事件原因,并对具体落实措施进行分析:即在220kV线路及主变倒闸操作时如何避免类似事件的发生,运行操作中如何监视220kV电压切换到保护装置中,确保保护不会误动。

四、存在问题

1、检修所保护校验工作不涉及本空气开关。在“500kV变压器二次回路检修项目、工艺标准和安全注意事项”作业指导书中序号2“安全措施及注意事项”中有“检查前应先断开交流电压回路,控制电源、信号电源”的项目,现场原始记录在工作结束后检查“主变保护B柜电压切换电源合位”和“保护装置电源合位”记录,但二次措施票中没有反应相关电源空气开关位置信息。

2、运行人员在2011刀闸操作后,未检查RCS978HB保护电压切换继电器L1灯,主控室监盘人员未发现主变中压侧无电压。此项内容没有在现场运行规程中作出明确规定,操作票中没有此项检查内容。

3、经试验,认定4K空气小开关不符合特性要求。该小开关为属交直流混用型。

四、防范措施

1、在现场操作票及典型操作票中,凡涉及合上220kV母线侧隔

离开关的操作,在合上该隔离开关后,增加 “检查XX隔离开关电压切换确已接通”检查项;合断路器送电操作项前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。

2、现场运行规程中要求写明“检查XX隔离开关电压切换确已接通”。现场运行人员的具体检查内容:①在监控操作员站上检查电压正常;②现场电压切换箱指示灯正常;③相关保护装置液晶显示器显示电压正常。现场运行规程写明合断路器送电前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。

3、变电检修所将二次回路校验作业指导书中拉合电压、电流和控制小空开的内容细化填写在二次安全措施票中。

4、运行人员操作过程中必须严格执行《计划停电标准化作业指导书》。各站站长(副站长)、值班长必须认真审核作业指导书中“送电前项目检查表”内容的正确性,不能出现“送电前检查项目表”缺项、漏项等,值班人员必须认真按照“送电前项目检查表”具体内容进行检查,不得出现漏项的现象。

跳闸,检讨书 篇9

急处理措施的回复

设施部:

目前400V开关定值修改方案已定,定值调整后发生两路同时跳闸的风险将大幅降低,因此技术部建议试送电应按照《变电设备应急处理指南》6.3.3.2规定执行,即措施中2.3条只确认变电所内无人后就试送电的条件不成熟,还应明确以下两点内容:

1、故障变电所内无明火且火灾报警已消除可由电调按照试送电流程操作,有效防止试送电后人员进入变电所处理火情而造成次生灾害事件。

2、变电设备发生故障,应先由专业人员确定故障设备后,再根据现场情况申请由电调操作试送电,防止故障设备误送电而扩大故障范围。

技术部

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