清泉浴池关于锅炉整改的报告

2024-10-20

清泉浴池关于锅炉整改的报告(通用3篇)

清泉浴池关于锅炉整改的报告 篇1

清泉浴池关于锅炉整改的报告

市特种设备监督检验所:

贵所于2011年10月26日在我部进行锅炉检验时,发现并提出以下问题和意见;

1.锅炉本体应安装两只压力表; 2.安全管理人员,水处理人员无证; 3.健全各项规章制度及记录;

4.水位表照明电压现为220V应该为36V 5.定期停炉检查炉内结垢情况并清除。

针对贵所提出的问题和意见,我处利用一周的时间,进行了整改和完善:

1.锅炉本体加装了一只压力表,共两只压力表; 2.于2011年11月3日申请了办理安全管理人员,水处理人员证;

3.健全了各项规章制度及记录,并制度上墙; 4.水位表照明电压已经改为36V;

5.定期停炉检查清理炉内结垢情况,周期由原来的6个月改为3个月。

以上是我部整改的具体措施,如有不妥之处,请提出,我部将积极进行整改。

2011-11-04

清泉浴池关于锅炉整改的报告 篇2

南岗区辖区内现有区管锅炉1000多台,近年来,在市政府提倡的"治污染、保蓝天"工程的实施下,我分局大力推进治理燃煤锅炉污染源和全力推进集中供热项目,许多污染严重的锅炉得以更新改造和大面积拆除,取得了一定的成绩,但目前燃煤锅炉的治理情况仍不容乐观。

1.1 燃煤锅炉具体分布呈现"三多"的特点:

1.1.1 景观重点路段多。

我区是商业、文化、居住中心区,如东西大直街、果戈里大街、会展中心周边、学府路大学城周边是各种国际国内重要会议必经路段,有台锅炉分布在这些路段中。

1.1.2 国家政府机关多。

如省财政厅、省建设厅、省委、省政府锅炉所在地,老旧锅炉十分集中,治理进度十分缓慢。

1.1.3 包烧单位弃管锅炉多。

如黑龙江省二轻工业局在我区有十余处锅炉房,该单位锅炉大多是80年代投入使用,设备陈旧老化,并且该单位濒临破产,仅靠出租房产维持职工开资,拿不出治理改造锅炉的资金,多数锅炉已处在弃管状态。

1.2 燃料结构上仍以煤炭为主,清洁能源使用率偏低。

我区目前尚存各种类型的中小型锅炉1000余台,其中燃煤锅炉锅炉总台数的80%,清洁能源锅炉仅占总台数的2%,比例明显偏低。

1.3 取暖锅炉比例偏重,季节性环境污染压力大。

我市是煤烟型污染城市,采暖锅炉在锅炉布局中占据比较显著的位置。目前市区约有800余台中小型燃煤锅炉用于冬季取暖,占中小型锅炉总台数的70%,而其它用于日常的生产生活的各类中小型锅炉只有30%。取暖期采暖锅炉的大量集中使用,对我区冬季取暖期的大气环境质量形成了很大的压力。因此,采暖锅炉的治理改造应作为我区中小型燃煤锅炉改造的重中之重。

1.4 锅炉平均吨位小,管理手段和技术落后。

由于我区老城区建筑较多,集中热源教少,而且目前我区锅炉中的燃煤锅炉多为链条炉、往复炉排式层燃锅炉,虽然助燃剂的添加在一定程度上促进了燃烧,提高了煤炭的利用效率,但由于锅炉吨位较小、燃烧方式低下,燃烧效率低,污染物排放强度高。同时,由于多数手烧锅炉未安装或仅安装了简单低效的除尘设施,烟尘的排放没有得到相应的技术和设施加以有效遏制,加之,锅炉产权单位聘用司炉工大多数未经过专门的技术培训,没有严格按照锅炉的操作规程操作,锅炉冒黑烟的现象屡有发生。

2 南岗区燃煤锅炉污染历年限期治理情况

对锅炉污染产生的危害问题,南岗区每年都要检查处理多起案件。特别是近三年来,我区加大了限期治理力度,集中推进集中供热工程,共下达了大气限期治理通知325件,完成率达50%以上。我局采取环境监察负责到户,环境监察与环保协管员相互配合的方式。定期了解每户治理单位整改进度、帮助其制定整改方案,确保按期完成任务。执法人员多次到污染单位宣传环保相关法规,争取超标排污单位的理解,对拒不改正的单位,严格按照法规予以处罚。其中,区政府领导对此项工作十分重视,2009年投入资金对拆除燃煤锅炉,改造为两台燃气锅炉,起到了带头作用。地处出城口的学府路三家服装城也拆除原燃煤锅炉,改造为燃气锅炉,为树立我市良好形象做出较大贡献。今年全区域内共完成拆炉并网单位23家(实际下达44家),完成锅炉改造23家(实际下达54家),下达明年限期完成治理工作任务53家(77台锅炉)。

3 南岗区锅炉污染治理当前存在的问题

3.1 集中供热管网及热源严重不足。

我们分别与达尔凯阳光热电等5家主要热源单位取得联系,并调查网内单位基本情况。经调查,区域内除达尔凯阳光热电公司铺设的西南热网外,其它4家(哈投供热公司、哈尔滨热力公司、哈发热力公司、太平热力公司)热力公司的热源都正在建设当中,近几年内都不可能对我区集中供热并网工作起到太大的作用。

3.2 集中供热管网和燃气管道占、挖道路审批问题。

铺设集中供热管网和燃气管道需要向政府提交占挖道申请,审批程序复杂,延缓了集中供热工程和燃气锅炉改造的进度。

3.3 锅炉改造治理资金缺口大。

由于现有需改造的锅炉污染源多数处在老城区,供暖情况较复杂,治理资金需求量大,对于自筹资金的企业难以承受,还有部分需财政拨款的单位,款项拨付时间不确定也将影响大气限期治理的进度,基于这些情况,各限期治理单位迫切希望得到政府相关部门给予政策和资金方面的扶持。

3.4 污染源治理先天条件不足。

由于我区地处中心城区,锅炉房面积普遍狭小,无法重新更换安装锅炉,污染单位无法进行改造。

3.5 相关法规缺乏实用性。

我市锅炉大气污染源限期治理常用《哈尔滨市原煤散烧污染防治办法》,对非经营行为只能处于300元以上1000元以下罚款,无法达到以罚促改,不能从根本上解决不了问题。

4 南岗区对燃煤锅炉污染综合治理措施及对策

4.1 积极推进城市集中供热和联片供热工程的实施,通过城市集中供热管网的延伸取缔拆除覆盖区域内且具备采用集中供热条件的锅炉,从根本上改变我市供热方式,减少取暖锅炉比重,降低点源低空污染,实行规模化集中管理。

4.2 对于燃煤锅炉,尤其是小容量(1吨以下)锅炉,优先燃烧清洁燃料,从源头上控制燃料燃烧产生的SO2、烟尘等;在实际的操作过程中,考虑到我区治理企业经济状况不甚理想,确有困难或不具备条件的,可改用蜂窝型煤专用锅炉。对暂不具备并网条件的的锅炉,尤其是6蒸吨以上取暖锅炉和4蒸吨以上非采暖锅炉,由于目前该吨位的蜂窝型煤专用锅炉技术尚不成熟,一方面在加强技术攻关力度的同时,暂时根据区域环境管理的需要允许一部分单位进行除尘器配套改造,改用干湿两级除尘或静电、布袋等高效除尘设施。另外,在燃料的选用上加强控制管理,杜绝散煤在市区范围内的使用,推广适用效率较高、环保的洁净配煤。

4.3 增加供热管网和热源建设,加大区域集中供热推进力度。制约南岗区集中供热建设的瓶颈是供热管网和热源建设,涉及各个政府相关部门大力支持和协调,尽快解决南岗区热源和供热管网问题是加快南岗区燃煤锅炉污染综合治理的首要工作。

4.4 环境执法与服务相结合,加强监管。在目前我区热源和供热管网不具备的条件下,我局将加大环境执法和技术服务相结合,加大区域大气环境监察力度。对1吨以下的散煤锅炉、茶炉和大灶全部下达下达限期改用清洁能源;对供暖锅炉采取分门别类地进行技术改造和技术服务,加强监督检查和司炉工操作培训,制止采暖期间冒黑烟现象的产生。

4.5 发挥社会各方面资金投入,采取"拆大并小"的方式消除小锅炉污染。今年哈尔滨国宇物业供热管理有限公司自筹资金750万元,新上20吨锅炉两台,拆除污染严重的小锅炉房14处(0.7-6吨锅炉20台),解决了七政办事处(和兴路附近)地区部分锅炉污染问题,起到了很好的效果。

4.6 加大政府烟尘治理投入,将拆炉并网和热源管网建设纳入环保投入资金纳入国家专项预算,纳入政府各部门环保考核指标体系,确保全市集中供热工作的推进和深入,有力支持全市环保大气治理工作的深入开展,为环保模范城市和生态市建设做出贡献。

摘要:对南岗区燃煤锅炉污染的现状, 治理情况作了分析;提出了存在的问题及治理的具体措施。

关键词:燃煤锅炉,污染治理,对策

参考文献

[1]纪纲, 富雪非.哈尔滨市区中小型燃煤锅炉污染治理对策.低温建筑技术, 2008年3期.

关于锅炉热化学试验的分析报告 篇3

关键词:600MW亚临界汽包炉 过热蒸汽钠含量 锅炉热化学试验

1 机组概况

天津大唐盘山发电有限责任公司3号机组锅炉为哈尔滨锅炉有限责任公司生产的HG-2023/17.6-YM4型亚临界、强制循环燃煤汽包炉,汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的N600-16.7/537/537-1型亚临界、中间再热、四缸四排汽单轴反动式凝汽汽轮机,发电机为哈尔滨电机有限责任公司生产的QFSN-600-2YH型“水-氢-氢”冷却发电机。机组第一次大修检查时,发现汽轮机转子叶片和隔板静叶片积盐严重,垢样成份分析结果表明,高压级垢样的主要成份是钠盐和磷酸盐。为了保证该机组大修后运行过程中蒸汽的品质,改善汽轮机积盐状况以保证汽轮机热效率,决定对3号机进行锅炉热化学试验。

2 试验目的

①确定能保证蒸汽品质的最优炉水处理工况。②确定锅炉在不同运行工况下的汽水品质变化规律,考察锅炉内部汽水分离装置的工作效能。③考察蒸汽携带随锅炉运行参数变化的规律,进而优化汽包运行水位控制范围及水位变化速度、汽包压力、负荷变化速度以及排污量等锅炉运行控制参数。④分析并确定影响蒸汽品质的其它因素。

3 试验內容

①锅炉炉水磷酸盐浓度对蒸汽品质影响试验。②炉水磷酸盐平衡点试验。③锅炉负荷及其变化速度对蒸汽品质的影响试验。④汽包水位及其变化速率对蒸汽品质的影响试验。⑤汽包压力对蒸汽品质的影响试验。

4 试验结果与分析

4.1 锅炉炉水磷酸盐浓度对蒸汽品质的影响 本试验采用锅炉磷酸盐加药系统,将炉水磷酸盐根含量分别控制在0.5mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L,在每个浓度水平运行期间,可利用NaOH调整炉水的pH值在规定的范围内。当炉水磷酸盐根含量稳定在控制点以后,维持炉水磷酸盐根含量并稳定运行4~6小时。

试验条件:机组负荷:550MW~600MW;汽包压力:额定压力;汽包水位:-50mm;锅炉连续排污维持在正常运行时的开度(0.5%~1.0%);炉水pH控制在9.5~9.7。

试验发现:

①锅炉保持额定工况运行,当炉水磷酸盐浓度≤0.5mg/L时,饱和蒸汽钠含量在1.0μg/Kg左右,在标准期望控制范围(<3.0μg/Kg)。②锅炉保持额定工况运行,当炉水磷酸盐浓度>0.5mg/L时,饱和蒸汽钠含量明显增长;在1.0mg/L炉水磷酸盐浓度水平,饱和蒸汽钠含量出现了超过标准期望控制值的现象(<3.0μg/Kg);在1.5mg/L炉水磷酸盐浓度水平,饱和蒸汽钠含量超出了标准期望控制范围(<3.0μg/Kg);在2.0mg/L炉水磷酸盐浓度水平,饱和蒸汽钠含量超出标准控制范围(<5.0μg/Kg)。所以在固有的汽水分离性能条件下,炉水磷酸盐含量越大,饱和蒸汽钠含量越大。为保证蒸汽品质,炉水磷酸盐浓度宜控制在0.5mg/L以下。③过热蒸汽钠含量低于饱和蒸汽钠含量,过热器中有钠盐沉积。根据不同钠盐在过热器中的沉积性能的不同,分析认为沉积的钠盐是Na3PO4。

4.2 炉水磷酸盐平衡点试验 锅炉炉水磷酸盐浓度对蒸汽品质影响试验完毕后,以5MW/min的速度将负荷降至300MW,同时将炉水磷酸盐浓度稳定在1.8~2.5mg/L范围内,30min后停止加药泵,关闭锅炉连续排污;缓慢升负荷,要求在2h左右将负荷从300MW升至600MW,并在600MW负荷下稳定6~8h;再将负荷从600MW降至300MW,时间在2h左右,并在300MW负荷下稳定2h;最后升至600MW。

在本阶段试验中,给水和凝结水水质均在控制标准范围内,水质比较稳定,DDH<0.1μs/cm,炉水pH值在9.60~9.80范围内。通过试验,确定炉水磷酸根浓度平衡点为0.40mg/L。下图是整个平衡点试验过程中炉水磷酸根浓度随锅炉负荷和连排开度变化而变化的示意图。

4.3 锅炉负荷及其变化速度对蒸汽品质的影响 将炉水磷酸盐浓度控制在平衡点浓度(0.40mg/L)以下,pH值控制在9.3~9.5,调整汽包水位在正常运行范围内,汽包连排正常开度,机组在80%负荷以上稳定运行,水汽品质良好并稳定。将机组负荷以12MW/min的速度从600MW降至300MW,并在300MW负荷稳定运行1个小时,然后再以相同速度升至600MW,并稳定运行至少2小时。再分别按6MW/min、9MW/min的负荷升降速度进行上述试验。

试验发现,当炉水采用平衡磷酸盐处理工况时,锅炉保持额定工况运行可以保证饱和蒸汽品质达到合格水平;当锅炉以一定速度升负荷时,会使饱和蒸汽钠含量产生波动,有时会出现超标现象。负荷增长速度越块,饱和蒸汽钠含量越容易超标。说明在锅炉负荷剧烈变动时,容易使汽、水分离效果变差,引起饱和蒸汽机械携带能力增长。

4.4 汽包水位及其变化速率对蒸汽品质的影响 本试验是在炉水磷酸盐浓度为1.8~2.5mg/L水平稳定运行期间进行的,炉水pH值控制在9.6~9.8,调整汽包水位在正常运行范围内,汽包连排正常开度,机组在80%负荷以上稳定运行,水汽品质良好并稳定。

试验发现,当水位以20mm/min的速度波动时,在降水位或升水位的过程中,饱和蒸汽钠出现了较大波动和超标现象,而且波动幅度越大,超标时间越长越不易在短期内恢复到合格水平,进而影响过热蒸汽品质。

汽包水位的变动引起汽、水分离效果变差,会使蒸汽带水量增加,对蒸汽品质影响严重。而且在相同的水位变动速度下,水位变动幅度越大,越不利于汽、水分离,蒸汽带水量明显增加。但当水位稳定时,在-50mm、-150mm、+100mm三个水位点,对饱和蒸汽品质影响不大。

4.5 汽包压力对蒸汽品质的影响 将炉水磷酸盐浓度控制在平衡点浓度以下,pH值控制在9.4~9.7,调整汽包水位在正常运行范围内,汽包连排正常开度,机组满负荷稳定运行,水汽品质良好并稳定。将汽包压力分别控制在18.0MPa、18.5MPa、18.8MPa下,每个阶段稳定2小时。

在本阶段试验中,给水和凝结水水质均在控制标准范围内,水质比较稳定,DDH<0.1μs/cm,炉水pH值在9.30~9.50范围内。

试验发现,随着汽包压力的波动式增长,饱和蒸汽钠含量相应地也呈波动式增长。当汽包压力从18.0MPa增大到18.8Mpa时,饱和蒸汽钠含量也相应地从1.00μg/kg增长到2.77μg/kg,但在控制标准范围内,说明因汽包压力的增大引起蒸汽溶解携带钠盐的效应有所增大,但不至于对蒸汽品质造成严重影响。经计算,当汽包压力在18.2~18.47Mpa范围内变化时,饱和蒸汽钠的溶解携带系数在0.04%~0.12%之间。当锅炉额定负荷正常运行时,汽包压力一般控制在17.95~18.40Mpa,在这个压力水平,蒸汽溶解携带钠盐的水平较低,不会对蒸汽品质造成实质性的影响。

5 结论

通过试验,得出的最佳炉水控制指标范围及锅炉运行参数:

炉水磷酸根浓度控制范围:0.2~0.4mg/L;DD≤10μS/cm。

炉水pH值控制范围:9.30~9.50。

锅炉负荷变化速度控制范围:≤9MW/min。

锅炉水位:-100~-50mm;水位变化速率应控制在20mm/min以下。

汽包压力:<18.50MPa。

机组在炉水最佳控制指标范围内和上述运行参数下运行,可保证蒸汽钠含量≤3.0μg/kg;在负荷波动时饱和蒸汽钠含量≤5.0μg/kg。

参考文献:

[1]DL/T805.2-2004,火电厂汽水化学导则(第2部分):锅炉炉水磷酸盐处理[M].北京:中国电力出版社,2004.

[2]李培元.火力发电厂水处理及水质控制[M].北京:中国电力出版社,2002.

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