变电站误操作事故分析

2024-09-09

变电站误操作事故分析(精选12篇)

变电站误操作事故分析 篇1

变电站防止电气误操作事故的发生, 主要是通过相应的防范技术措施杜绝运行维护人员在实际操作过程中发生电气误操作, 确保500k V电网安全可靠、节能经济的高效稳定调度。随着, 电力电子技术、计算机技术、电力通信技术等在500k V及以上电网中得到广泛应用, 在很大程度上提高了电网综合自动化水平, 同时500k V变电站防止电气误操作技术也得到了进一步发展与完善。但由于500k V变电系统是一个较为复杂的系统, 其所涉及的一次设备、二次保护系统均较为复杂, 对操控技术含量要求非常高, 加上一些运行人员在实际操作过程中存在麻痹马虎思想, 导致误操作事故时有发生。为了避免500k V变电站电气误操作事故发生, 确保电网安全稳定运行, 对500k V变电站误操作事故产生的原因进行归纳总结, 并有针对性的采取相应管理技术措施, 有效提高变电运行操控水平, 就显得非常有工程实践应用意义[1]。

1 500k V变电站发生误操作事故的主要原因

从变电运行误操作事故发生的过程和特性来看, 误操作事故主要与管理方面、设备方面、人员方面等诸多方面共同影响导致, 其中人员方面主要由运行值班人员、检修维护人员以及其它变电调控人员的误操作引起;设备方面主要表现在操控二次回路存在绝缘损坏等问题, 进而在操作中引起故障的进一步扩大成恶性事故。

1.1 变电运行管理方面

管理方面主要表现为:调控运行规章制度不健全, 安全责任制度未充分落实;在实际操控事件执行过程中, 没有严格按照《电业安全工作规程》、“两票”、“三制”等相关防误闭锁操控规范规程进行, 缺乏有效的安全监督管理;500k V变电站基础资料档案管理较为薄弱, 各种事件、数据记录, 施工图纸, 电气设备说明书等搜集管理较差, 如:在实际操控中, 接地线装、拆等没有严格按照相关规定做好对应事件记录;变电站电气一次系统模拟图未及时按照相关更改进行更新, 导致集控运行中心集控对象与现场实际存在不相符等问题。

1.2 电气设备方面

500k V变电站现地一、二次电气设备的名称、编号、位置指示器等设备属性特征存在不清楚、不完善等问题;设备配置的防误闭锁电气一次和二次系统存在缺陷, 在实际操作过程中不能按照操控指令完成对应的操作, 失去防止误操作的相应闭锁功能, 如:断路器、隔离开关等机械闭锁装置出现卡涩, 电磁防误闭锁回路出现不通, 微机闭锁装置出现断电等问题;操控安全工器具存在配置不完善、不合格等问题;设备运行维护措施不到位, 出现设备锈蚀、操作机构卡涩等, 均可能由于设备操控功能不能正常发挥进而引发较大的安全事故, 给500k V变电站带来巨大的经济损失和社会影响。

1.3 人员方面

500k V变电站误操作事故中, 绝大部分是由于人员误操作引起, 其主要原因表现在以下多个方面:安全操控意识极为薄弱, 责任心不强, 习惯性违章时有发生;操作时未按照相关操控规范进行操作, 注意力不集中, 麻痹马虎大意;综合技能素质水平不高, 未严格按照操控技术规范填写倒闸操作票等, 不能正确判断、处理操作过程中出现的异常或突发状况;电气设备接地前未按照相关操控规范进行验电检测或验电方法采取不当, 接地线的装设不满足相关技术规范要求等;操作前没有人在阅读相关常见说明书, 凭借经验擅自解除设备防误闭锁装置;检修人员在实际操控中未经运行值班人员允许, 擅自变动检修现场布置的相关安全措施和指示标志牌, 造成运行人员误进入检修区域, 进而可能引发事故发生。

2 500k V变电站误操作防范研究思路

目前, 500k V变电站防误操作主要从人员操作技能培训、加强设备技术管理、采用微机防误闭锁装置等多个方面、进行综合防护, 主要表现为:提高变电操控工作人员的综合技能水平, 通过日常培训和案例分析, 尤其注重实际操作技能水平的综合培训, 有效提高操控人员的动手能力和现场应急事件处理能力;加强防误装置的技术管理;加强500k V变电站资料的档案管理;结合计算机技术、电力通信技术等构建微机防误闭锁系统, 尤其是最近几年结合视频图像识别技术、神经网络技术、专家系统技术等, 根据500k V变电站历史运行数据和现场实际运行工况, 通过智能仿真软件进行防误操控体系的模拟仿真, 实现变电站现代微机智能自动化防误闭锁。

3 500k V变电站防止误操作事故发生的主要技术措施

从大量的500k V变电运行经验和实际案例分析可知, 在实际变电调度运行过程中, 要杜绝或减少误操作事故的发生, 必须从严格执行安全操作规范制度和防止不安全因素发生等方面, 从操控技能培训, 设备管理, 资料管理等方面进行综合考虑, 以提高500k V变电运行的综合防误操控水平[2]。

3.1 加强安全意识培训和管理

加强变电调控运行人员的安全意识培训和管理, 有效提高调控运行人员执行安全规章制度的技能水平和自觉性;在培训材料和内部选择过程中, 应具有典型性、时效性, 不能进行纯理论知识的培训, 而结合相关案例将理论融入到案例分析中, 加深运行人员的印象;除了操控技能培训外, 还应注重安全管理规章制度培训, 并结合现场实际有针对性的加强加深培训内容, 确保运行人员在实际执行操作中有章可循, 有据可依。

3.2 加强日常操控技能水平的综合考核管理

严格按照相关考核机制进行500k V变电调控运行考核管理, 对实际操控过程中存在违章违纪的行为, 应按照相关惩罚考核制度给予严厉的惩罚, 不讲情面。通过合理的规范约束, 促使操控人员在实际工作中逐步养成良好的安全操控工作习惯, 杜习惯性违章事故的发生。

3.3 强化防误闭锁装置在变电调控运行安全生产中的应用

在500k V变电站防误闭锁操控系统规划配置过程中, 应本着“简单、适用、匹配、可靠、经济、高效”等原则, 除了要考虑防误闭锁功能外, 还应结合500k V变电站的实际情况, 充分考虑智能变电站等建设需求。500k V变电站中的所有高压电气设备, 在系统设置过程中, 均需要纳入到“五防”管理系统中进行综合控制;对于新建、扩容扩建等500k V变电站或间隔, 应根据一次系统变化, 及时进行二次系统的技术更新;结合微机技术、电力通信技术等先进技术, 采用“计算机监控微机逻辑闭锁+本间隔电气机械闭锁”的防误闭锁方式, 有效提高500k V变电站综合防误闭锁能力。加强对防误装置日常检查和维护力度, 确保防误闭锁装置的完好性和功能优越性。加强对防误闭锁装置相关机械钥匙、电气钥匙以及电子钥匙的管理, 避免解锁钥匙越权乱用;加大防误闭锁装置的技术更新升级改造力度, 确保防误闭锁装置具有较高的安全可靠性。

3.4 加强500k V变电站的档案资料管理

档案资料管理人员、技术管理人员等应根据变电站现地实际情况, 对设备属性资料、图纸资料、数据事件记录等相关资料数据进行统筹统一管理, 确保资料更新的实时可靠性, 便于维修人员后期检修提取可靠准确的参考资料, 避免由于资料不全引发误操作事故发生。

4 结语

500k V变电站是500k V电网系统的重要组成部分, 由于其存在设备种类较多、操控系统能够技能水平较高等特点, 如果实际操控管理存在不当, 则很容易引发误操作事故发生。通过建立完善的操控管理规章制度、加强日常考核管理、提高装置防误闭锁能力、提高档案管理水平等技术措施, 可以有效提高500k V变电站变电调控运行安全水平, 避免或减少误操作事故发生, 确保变电站安全可靠、节能经济的高效稳定运行发展。

摘要:在对500kV变电站发生误操作事故的主要诱因进行归纳总结后, 对500kV变电站误操作防范研究思路进行了简单阐述。最后, 结合自我多年实践工作经验, 对500kV变电站防止误操作事故发生的主要技术措施进行了详细探讨分析。

关键词:500kV变电站,变电运行,误操作,五防

参考文献

[1]梁广, 张勇军, 凌毅, 等.变电站运行人因事故分析的拟REASON模型[J].继电器, 2008, 36 (03) :23-26.

[2]国家电网公司.国家电网公司防止电气误操作安全管理规定[Z].国家电网安监[2006]904号, 2006.

变电站误操作事故分析 篇2

1、事故经过

1月14日11时13分,湖南500千伏民丰变电站进行刀闸检修工作,需要“220千伏#2母线运行,#1母线停电转检修状态”,在操作220千伏#1母母线接地刀闸时,操作人员走错间隔,带电误合220千伏#2母母线接地刀闸,母差保护动作,造成变电站220千伏母线全停。

2、事故原因分析

此次事故的原因是事故当事人违反了一系列规章制度:

1)在倒闸操作过程中,未唱票、复诵,没有核对开关、刀闸名称、位置和编号就盲目操作,违反了湖南省电力公司“关于防止电气误操作事故禁令”中关于“验电、唱票、复诵和三核对”的规定,违反了《安规》第22条:“操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中还应认真执行监护复诵制”的规定。

2)未经验电合接地刀闸,违反了《安规》第70条“在装设接地线或接地刀闸前必须进行验电检查”和第73条“当验明设备确已无电压后,应立即将检修的设备接地并三相短路”的规定。

3)操作中为减少操作行程,监护人和操作人在操作进行中擅自决定改变操作票顺序,将第53、54项与第55、56项顺序改变。违反《安规》第24条“不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置”的规定,违反了湖南省电力公司《关于执行电气操作票和工作票制度的补充规定》的6.1.7和《安规》第21条:操作票票面应清楚,不得任意涂改。

4)操作中随意解除防误闭锁装置进行操作,违反了《安规》第24条:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。违反了运行管理所《防误装置管理制度》。

5)操作中监护人帮助操作人操作,没有严格履行监护职责,致使操作完全失去监护,且客观上还误导了操作人。

6)违反了《电业安全工作规程》第23条关于“特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护”的规定。担任监护的是一名正值班员,不是值班负责人或值长。

7)值长随意许可解锁钥匙的使用,没有到现场认真核对设备情况和位置,违反了《防误锁万能钥匙管理规定》。且审票不严,明明知道验电地点不可能验到电,也没有提出修改意见。

8)现场把关人员对重大操作的现场把关不到位,娄底电业局变电运行管理所领导违反娄底局关于《各级各类人员生产现场安全监督把关的规定》,没有到现场把关,副站长和运行工程师虽到现场帮助做了一些准备工作,但在真正需要把关的时候,没有在操作现场,而是在做其他工作,没有履行把关人员的职责。

9)缺陷管理不到位,母线接地刀闸的防误装置存在缺陷,需解锁操作,虽向检修单位

做了专门汇报和要求,但未进一步跟踪督促,致使母线接地刀闸解锁成为习惯性操作,人员思想麻痹。

10.没有认真吸取湖南株洲电业局220千伏滴水井变电站误操作事故教训,违反了娄底电业局《关于进一步落实全面开展危险点预测和控制工作的通知》的规定,危险点分析与预控措施不到位,重点部位、关键环节失控,对主要危险点防止走错间隔、防止带电合地刀等关键危险点未进行分析,没有提出针对性控制措施。

3、暴露的问题

1)责任心不强,违章、违纪现象严重。这次误操作就是一系列违章所造成。暴露了管理人员、运行人员责任心不强,不吸取别人的、过去的误操作事故经验教训,现场把关失职,操作马虎了事,违章操作。也反映了娄底电业局执行违章就下岗的措施不力,打击违章心慈手软。

2)贯彻落实防止误操作事故措施不到位。针对去年滴水井变电站恶性误操作事故教训,湖南省电力公司提出了具体措施,娄底电业局虽发出了《关于开展变电站防误装置专项检查的紧急通知》(娄电函【2004】63号),并进行了防误装置专项抽查,但工作不细,督查不力。

3)危险点分析与预控措施未到位。虽然危险点分析与预控措施的方法、方式符合要求,但其内容、要求及工作程序没有落实。在贯彻执行时,很多方面在走过场。这次事故暴露了在运行操作中,对走错间隔、带电合地刀及母线接地刀闸长期解锁操作等关键危险点未进行分析,没有提出针对性控制措施。从500千伏变电站暴露的问题,反映了变电站运行操作标准化与危险点分析流于形式的现象还相当严重。

4)缺陷管理没有形成闭环。对防误装置这样重大的缺陷,娄底电业局民丰变电站尽管于2003年8月26日、2004年10月22日对防误装置的问题向超高压公司提出书面报告,但没有及时督促超高压公司处理好,没有形成闭环。

5)现场把关制度流于形式。在本次事故中,在现场把关的管理人员没有履行把关职责,没有起到把关的作用。

4、事故责任分析和责任人的处理意见

1)操作监护人吴××(正值),在倒闸操作中,未认真履行监护职责,走错间隔,未经“验电”,未经“唱票、复诵”,未经“三核对”。擅自更改操作顺序,擅自拆除防误闭锁装置,盲目进行操作,对本次事故负主要责任,给予开除留用察看二年处分。

2)操作人谢××(副值),在倒闸操作中,走错间隔,未经“验电”,未经“唱票、复诵”,未经“三核对”。盲目拆除防误闭锁装置,盲目进行操作,对本次事故负主要责任,给予开除留用察看一年处分。

3)当值值长刘××,未经现场核实,盲目许可使用防误闭锁装置万能钥匙,未严格审查操作票,危险点预控措施不力,对复杂操作未按《安规》要求担任监护人,对本次事故负重要责任,给予下岗一年、行政记大过处分。

4)民丰变电站副站长庞××,现场安全把关不严,防误闭锁装置管理不到位,疏于安

全管理与教育,对本次事故负次要责任,给予扣月奖6个月、取消年终奖、行政记过处分。

5)民丰变电站运行专责工程师阳××,现场安全把关不严,疏于安全管理与教育,对本次事故负次要责任,给予扣月奖6个月、取消年终奖、行政警告处分。

6)变电运行管理所生技股副股长兼安监员伍××,未认真履行安全监察职责,疏于安全管理与教育,对本次事故负次要责任,给予扣月奖3个月、通报批评。

7)变电运行管理所生技股长龚×,未认真履行安全生产管理职责,疏于安全管理与教育,对本次事故负次要责任,给予扣月奖3个月、通报批评。

8)变电运行管理所副所长兼民丰变电站站长谢××,未严格履行安全生产管理职责,对职工安全教育不力,管理不严,现场安全把关不到位,对本次事故负领导责任,给予撤职处分。

9)运行管理所所长彭××,未严格履行安全第一责任人职责,对职工安全教育不力,管理不严,对本次事故负领导责任,给予扣工资1500元、行政记大过处分。

10)变电运行管理所副书记李××、副所长邓×,对职工安全教育不力,对本次事故负一定领导责任,给予扣工资1000元处罚。

11)娄底电业局安监科科长贺××,对安全生产督查不力,对本次事故负一定管理责任,给予扣工资1000元处罚。

12)娄底电业局生技科科长朱××,对安全生产管理不力,对本次事故负一定管理责任,给予扣工资1000元处罚。

13)娄底电业局局长汤×,对职工安全教育不力,对本次事故负一定领导责任,给予扣奖2000元、湖南省电力公司系统通报批评。

14)娄底电业局生产副局长蒋××,对职工安全教育不力,对本次事故负一定领导责任,给予扣奖2000元、行政警告处分。

变电站倒闸操作防误分析 篇3

关键词:变电站;倒闸操作;防误

中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 24-0000-01

国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,逐渐向高技术的方向发展。然而我国变电站的优化发展直接关系到我国电力工程的企业发展,对于我国电力工程行业来说,在我国的经济中占有着很重要的地位,如果我国的电力工程的进步与发展对我国的国民经济的发展会起到巨大的促进作用,那么,在我国国民经济的不断发展的新步伐下,我国变电站的倒闸操作中,防误对整个变电站的发展尤为的重要。

一、变电站倒闸操作的关键点与关键过程

对于目前而言,变电站倒闸操作主要是变电运行中重点工作,一般是贯标工作中关键过程确认的具体表现,是电力系统正常运行的保证。通过对变电站倒闸操作现场人的工作方法和工作内容进行探讨,对各个过程中影响操作质量,就会很容易造成操作失误的关键点进行控制,因此,我们可以提高运行人员倒闸操作的正确性、可靠性和整体的安全管理水平。

(一)变电站操作前准备工作的主要内容。首先,应根据停电计划的工作量和操作人员安排要合理,并接受指令人、记录人的分工要明确;其次,要求安全工器具、仪表、接地线、围栏、标示牌都要齐全足够,照明、通讯工具要正常,录音电话可以进行使用及磁带要足够。最后,要与调度核对命令的下达方式及顺序,要提前准备操作票。并要核对改变运行方式的保护值,如果是在操作过程中更改,就应安排配合的人员。

(二)操作过程中的关键点及关键过程。第一,要明确操作的总体要求,操作中坚持唱票复诵制,按票操作;不得传播与操作无关的新闻,以免分散操作人员的注意力;不得中途离开操作现场,防止单人操作,错走间隔,不得随意解锁操作,为了防止强制解锁造成误操作。第二,提前送往接地点的接地线,不得随意乱放,只能放在将要操作的间隔,随意乱放可能会造成带电挂地线恶性误操作或者人身事故,操作用具也不能放错间隔,放错会造成误入带电间隔或误断合开关等误操作。第三,重点防治误合接地刀闸,例如:电压互感器检修误合母线侧接地刀闸;要清楚接地刀闸部位及合上后的接地范围,特别是母线有多处接地刀闸的,用哪组一定要清楚,应区分母线与电压互感器接地;应注意试验工作中临时变更的安全措施的设置与恢复。

(三)操作后的全面检查。首先,停电设备要符合检修条件。工作中不存在误碰带电设备的危险。如果发现不具备检修条件的情况,应主动向有关方面反映,提出看法和相关的要求,经批准后再作处理。其次,对于挂标示牌、装设围栏、接地线、接地刀在符合检修要求的同时,还应与工作票签发一致。作业中上层的带电点交待清楚,设专人监护。最后,在检查远动和备自投装置的状态,防止检修中随意对开关进行操作,避免造成人身或者设备事故。

二、倒闸操作的安全要求

(1)操作票的合理执行;(2)操作的安全监护;(3)送电操作的要求;(4)停电操作的要求。

三、倒闸操作防误的安全监控

(一)倒闸操作前的安全监控

(1)在接到工作票后,监护人应该认真审核工作票上所列安全措施是否正确完备,是否符合现场的实际内容。在确认无误后,应根据工作任务填写危险因素控制卡,对操作中可能会出现的危险因素进行分析,并制定相应的安全措施。(2)在调度下令填写操作票时,监护人和操作人必须再一次进行核对操作任务、操作目的、停电范围及设备运行的变更,同时要考虑保护与自动装置的相应变化。操作人填写操作票时,应将操作任务逐项填写在操作任务栏内。对综合操作令,应参照现场运行规程,逐一拟定操作步骤。操作人填写操作票后,先自查,确认无误后,再交由监护人审查。遇有重大或者复杂操作,操作票有操作队长及技术员审查。操作票审查合格后,要在模拟图上进行模拟预演。预演时要求操作人、监护人严格按照倒闸操作的技术规范进行唱票、复诵。(3)在开始操作前将操作中所需的安全工器具准备好。检查验电器是否良好,对绝缘手套进行充气试验,检查有无破损;对绝缘棒及安全帽进行外观检查。最后,检查着装是否符合操作的要求,标志佩戴是否正确。

(二)倒闸操作中的安全监控

(1)按操作程序进行操作,严禁随意使用万能钥匙。(2)严格按规定验电,确认无电压后立即装设接地线。(3)合闸送电前,认真检查现场地线确认已经全部拆除后,再进行合闸操作。(4)操作前认真核对开关名称、编号、运行状态,严格执行监护复诵制。(5)操作前应检查瓷瓶支柱,发现有缺陷时应及时停止操作。

(三)倒闸操作后的安全监控

(1)停电倒闸操作后的安全监控。在停电倒闸操作结束后,必须严格按照安全规程的要求,有监护人监护,操作人按照工作票上所列安全措施,布置规范合格的现场安全措施,以确保检修工作的顺利进行。检修试验工作结束后,要严格按要求对检修质量进行验收,同时还要注意工作地点有无遗留物,以保证送电倒闸操作的安全。(2)送电倒闸操作后的安全监控。送电倒闸操作结束后,监护人、操作人必须检查安全工器具是否按要求定点放置,模拟图与实际运行状态是否相符,各种记录是否正确完备,符合有关规定。

四、结束语

综上所述,通过对以上倒闸操作防误的分析,了解运行倒闸操作过程中的相应技术要点,并在运行实践中注意把握,弄清楚操作过程中每一项操作内容的目的和操作原理,掌握操作步骤间的相互关系,了解每项操作与系统间的关系,有助于提高运行人员的操作质量,避免由于操作方法不当、疏忽检查和异常现象判断不清等原因,造成的设备异常或事故的发生,从而为变电站安全运行奠定基础。

参考文献:

[1]常艳萍.浅谈变电站倒闸操作危险分析与预控措施[J].中国高新技术企业,2013(25):129-130.

[2]葛立艳,范雪霞.刍议变电站倒闸操作的危险点及控制策略[J].中国科技博览,2013(17):313-313.

浅谈变电运维误操作事故预控措施 篇4

变电运维值班员肩负着变电站设备的运行、检查、维护、倒闸操作、事故处理等各项任务, 其中倒闸操作是其中的一项重要工作, 倒闸操作是一种项目多、复杂的工作, 包含有设备的一次回路和二次回路的操作, 项目达几十项乃至上百项, 它的顺利正确与否关系着变电站, 甚至电网的安全运行, 也涉及到运维人员的生命安全。

1倒闸误操作的原因分析

电气设备的倒闸操作涉及到设备和人, 设备要没有质量问题, 且技术措施完善;人的方面要求运维人员有深厚的电气知识体系, 需要熟悉所辖运维站的设备结构和工作原理, 熟悉倒闸操作和事故处理的基本原则以及本岗位的各种规章制度;另外要求管理措施也要完善到位。

1.1设备原因

设备原因主要是指质量和技术上的问题, 质量上有设计本身一定的缺陷, 或者安装质量不高的原因;在技术上主要是指设备技术措施不完善, 比如开关在设计上本身存在缺陷或者质量不高, 无闭锁装置, 闭锁装置功能不齐全或闭锁失灵等。

1.2管理措施不到位

管理措施不到位主要是指运维人员在管理上不遵守倒闸操作的有关规定, 不严格按照操作票进行操作, 经常性、习惯性违章, 从而把错误的操作当做正确的操作, 而这种错误的操作往往是出问题的根本原因。比如不模拟预演, 或者不按操作票操作, 不设监护人操作等, 习惯性位置是非常错误和危险的。运维人员管理措施不到位引起的习惯性违章操作主要表现在以下几种:

1) 不进行模拟预演或者无票操作;2) 运维人员不根据设备状况认真填写操作票, 审核人员马虎大意, 使操作票本身步骤错误;3) 操作前不检查核对操作间隔, 对设备的名称、编号不认真去检查核对;4) 本来两个人操作的却一个人操作, 认为简单没事, 没监护操作;5) 有监护人, 但是监护人在场马虎大意, 不认真执行复诵命令和按规定进行读项;6) 操作前没有认真检查安全用具, 从而出现用不合格的安全用具去操作设备, 引起短路故障;7) 简单的操作任务, 不带操作票进行操作;或者不按操作票的顺序进行操作, 造成漏项或操作顺序错误;8) 装设接地线前不验电, 或者验电不按照验电步骤执行。9) 没有记录倒闸操作时间、设备名称等各种操作记录, 或者记录不详细;10) 岗位交接班嘻嘻哈哈, 说话闲聊, 出现交接走过场, 不清楚;11) 不按五防规定进行操作, 随意解除开关闭锁, 或者强行解除闭锁, 致使防误装置退出运行而造成误操作现象。

1.3人为因素

人为因素有技术原因也有思想上的问题。技术上表现为技术水平不高、操作能力低下、经验少、遇见突发事件不能正确面对去处理, 有时出现问题没弄清楚就继续操作或粗暴操作, 强合、强拉断路器等设备, 从而造成误操作;思想上表现在责任心不强、工作不认真、粗心大意、对日常简单操作不以为然, 以为以前干过很多次, 不会出现问题, 从而不按规定执行, 马虎从事, 想早点完成操作, 急躁操作而忙中出错。另外还有工作人员因为家庭、生活、身体原因, 精神状态不良, 带病上班, 或者酒后上班、上夜班疲劳过度等。

2预控措施

根据全面质量管理要求, 做好作业全过程管控, 分析倒闸操作过程中各环节的注意要素, 全面加强事故防范, 规避作业风险。

2.1倒闸操作前预控制

1) 当值值班长或者正值值班员认真接受调度的命令, 进行录音, 复诵无误后做好记录。2) 操作人根据调度的命令, 根据运行方式认真填写倒闸操作票, 值班长按规定进行严格审核, 完善操作票并签名。3) 在实际操作之前进行一遍模拟操作, 如果发现问题要及时进行修改。

2.2倒闸操作过程的控制

1) 除了单人操作外, 倒闸操作应实行双重监护, 操作中还应该加强监护, 对于重大的操作还应有上级领导在场, 并针对具体的操作制定相应的安全措施;2) 在倒闸操作整个过程中应严格执行唱票复诵制度, 由监护人唱票, 当经过操作人复诵无误后, 监护人下令操作, 操作人才能执行具体的操作;3) 整个操作过程中应严格按照倒闸操作票的顺序进行操作, 不得跳项和漏项;每操作完一项应按规定打“√”, 并记录操作相对应的时间;4) 操作中出现异常或者发生疑问时, 需要马上停止操作, 向值班负责人或者值班调度员询问清楚后, 才可以继续操作;5) 在对继电保护装置或者其二次回路进行操作时, 需要先看清二次回路图纸, 正确理解本次操作的具体作用和意义, 明白操作回路的功能, 找出操作的具体端子和保护压板, 另外在投退保护时, 除了要考虑到保护的出口回路的端子和对应的压板外, 还应考虑相关回路, 整个操作过程中要严格监护。

2.3设备质量管控

1) 由于要进行模拟预演操作, 所以变电站一次系统模拟图与现场实际设备必须完全一致, 如果现场设备的实际运行状态发生变化, 模拟图也应做相应的调整;2) 变电站的设备均应有“名称和编号”双重编号, 其编号的字迹应清楚、醒目;3) 设备防误的“五防”闭锁装置, 必须长期投入运行并且功能完好, 对于能够就地操作的隔离开关和接地刀闸均应加闭锁装置;在运行状态下的开关操作把手上要加装防护罩, 在有就地操作按钮的断路器机构箱上要加锁;4) 二次回路的操作, 应该根据二次设备端子操作的实际需要做出简单实用的操作工具, 以保证操作的正确性和快速性;5) 继电保护原理图和二次回路的图纸应保持完整, 并与现场二次回路一致。在保护回路盘台、控制回路盘台及其他盘台的正面和背后均应注明其名称和编号, 二次回路的每个压板和端子均应标明其功能和编号。当一块盘上有两套及以上的保护和装置时, 保护或装置之间应分开, 应有明确的界限。

2.4运维人员业务技术管控

1) 变电站二次回路及接线一般比较复杂, 所以二次回路上的工作可以考虑采用相应的特种工作票, 从而便于将工作所需要的安全措施和所要停用的保护装置的端子和压板填写清楚;2) 加强运维人员的技术技能培训, 不断提高人员的操作技术水平和安全工作意识;3) 重视运维人员的思想工作, 及时了解操作人员的精神状态。对思想上不重视, 注意力不集中, 身体出现异常, 过度疲劳的人员应尽量不安排操作。

3结语

变电站误操作事故分析 篇5

作 事 故

2006.05

汇 编

1、重庆市某供电局发生带负荷拉刀闸的恶性误操作事故

重庆市某供电局一110kV变电站,发生一起运行值班人员,在倒闸操作中,不执行监护,错误拉开运行中的隔离开关,带负荷拉刀闸的恶性误操作事故,中断了该局连续安全运行的记录。

事故经过

某110kV变电站当值正班长(监护人)接受地调操作命令,“将10kV沱六613由运行转停用”,并在6133刀闸把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌的停电操作任务。

受令后,正班长同副班长(操作人)一起持操作票,在图纸上进行模拟演习后,一同到10kV开关室进行实际操作,并拉开了沱六613开关,取下程序锁,与持钥匙的副班长(应正班长持钥匙)一道去室外操作沱六6133刀闸。这时恰遇该站扩建现场施工人员正在改接站外施工电源,由于该处与运行中的沱岔线路距离较近,监护人便走过去打招呼:“沱岔线带电,应注意与周围电气设备的安全距离,旁边设备带电。”说着就走过了应操作设备的位置。此时,正、副班长把操作票放在旁边石台上,既未核对设备名称、刀闸位置,又未进行唱标及复诵,就将6133刀闸钥匙插入运行中的沱毛6333刀闸位上,但打不开。操作人说:“锁打不开,可能是锁坏了,可用螺丝刀开锁。”(操作人曾看见过检修人员修锁时开过)。当值正班长未置可否,操作人找来螺丝刀、开了锁,便拉开了运行中的 2 6333刀闸,随即一声炸响,弧光短路、6333路过流保护动作、开关跳闸,重合不成功,该事故造成6333刀闸损坏。

事故原因及暴露的问题

(1)值班长执行《安规》的意识极差。在整个倒闸操作中,严重违反了关于倒闸操作的规定,操作中未执行唱票、复诵、监护、核对和检查。

(2)在操作中,值班人员不问原由,擅自解除“五防功能”,违章用螺丝刀开锁、这是发生事故的又一原因。

(3)电站正处在增容扩建施工中,现场紊乱,施工场地复杂,加上该站人员连续几天上班,得不到休息、思想极度紧张、情绪不稳,不能集中精力投入工作,以致出错。

(4)2位当事负责人工作年限较工长,凭老经验办事,安全意识差,麻痹大意。且缺乏良好的工作作风和责任感,思想松懈、图省事、怕麻烦,认为1次违章不会出事、存侥幸心理,在这种心理和思想支配下,终酿事故。

(5)片面要求缩短停电操作时间,致使值班人员思想极度紧张,担心操作时间过长,遭到责难。为了图快,就不按《安规》、《运规》规定的倒闸操作步骤进行,以致忙中、快中出错。

防止误操作事故的措施和对策(1)加强对人员职业责任心的教育及技术业务水平的培训,提倡学技术,模范遵章守纪、以身作则,牢固树立安全思想,在全局职工中开展以企业荣辱为已任的教育。

(2)组织全体运行值班人员重新学习《安规》、《运规》中倒闸操作规定、“五防装置管理规定”和“变电站钥匙管理规定”,并进行考试,将考试成绩纳入考核内容,以强化全员贯规的意识。

(3)组织全体运行值班人员进行1次“倒闸操作规范标准化演习和比赛”,其他人员观摩学习,提高值班人员的基本操作技能。

(4)组织全体运行人员,对该事故进行认真分析,查找原因,并要求每个运行值班人员写出自己对该事故的看法和认识(该事故值班员错在什么地方,今后应如何防止这类误操作事故,从中吸取哪些深刻教训),加深对该事故的成因及其后果的印象和认识,以防止再次发生类似的误操作事故。

(5)组织运行值班人员深入学习和领会国电公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,特别要有针对性的、反复学习防止电气误操作事故一章的内容。每个基层运行班组要拿出一个如何贯彻落实该章2.1-2.4条款内容的办法。

(6)提高运行值班人员的技术素质和安全意识,采用多种方式对运行人员进行培训,每季度请有经验的老师讲课,请有丰富值班经验的人员向年轻人传授技术经验,每半年对运行人员进行1次 技术鉴定考试。应大力提倡新老工人签订“一对一”和“一帮一”的师徒培训合同,以促使年轻人更快地胜任独立运行值班工作。

(7)大力开展反习惯性违章活动。让每个运行人员都能模范遵守各种规章制度,处处贯规,严于律己,不但自己遵章,而且还要关心他人,共同关心安全生产。同时,各级领导,各生产部门专责、要经常到生产现场、指导生产,关心生产,查处违章作业,以促进基层班组。

2、通辽电业局河西变带地刀送电事故

2004年4月5日17时,东北220kV河西变电站220kV电(通辽电厂)河I线由旁路恢复本身开关送电,在进行送电操作过程中带地刀合线路刀闸,导致电河I线两侧开关跳闸。当时电河I、II线带河西一次变#1主变、220kV河甘线、220kV河开线运行。电河I线跳闸后,河西一次变全部负荷由电河II线供电。18:31电河I线恢复正常运行。

事故经过:4月5日7时55分,通辽电业局河西变第一值在进行对开关、电流互感器检修、试验过程中,由于开关、电流互感器试验需要拉开电河#1线乙刀闸与电流互感器间的225167接地刀闸,工作结束后检修人员自行合上该接地刀闸,并向值班长做了汇报,值班长没有及时将模拟盘与现场实际对位,只是向接班二值做口头交待,也没有按照规定填写运行记录,致使交班时模拟盘与实际位置不对应,为下一步操作埋下隐患。第二值在继续执行操作任务时,只在模拟盘上核对了接地刀闸在开位后(实际上已在合位),没有按操作票要求核对设备状态,也没按操作顺序操作,17时00分直接跳项合上 22516乙刀闸(该“五防系统”属99年早期产品,无刀闸状态检测功能),导致误操作事故发生。

事故原因:

这次事故是由于值班员违反安全规程规定,现场安全措施与模拟屏不符,交接班制度执行不严,记录不全。倒闸操作过程中不严格,未核对设备名称、编号和位置,没有核对设备状态,操作票越项操作,五防闭锁功能不全是造成事故的主要原因。

防范措施:

(1)严格执行交接班制度,模拟屏与设备实际位置必须一致。(2)完善防误闭锁装置,使其达到五防闭锁要求。(3)对操作人员实行标准化操作培训,规范操作行为。(4)检修设备送电前,检查送电范围内确无接地短路线要到位。(5)按照“四不放过”的原则,从安全思想、安全生产管理制度等方面查找存在的漏洞。

3、黑龙江牡丹江电业局220千伏牡北变电站带地刀合刀闸事故

2004年5月29日17时39分,黑龙江牡丹江电业局220千伏牡北变电站部分设备由检修转运行操作工作中,由于操作票中未列入“拉开220千伏母旁D2670接地刀闸”,监护人、班长、所长又没有认真审核操作票,在模拟预演中也没能发现模拟盘中的220千伏母旁甲刀闸和丙刀闸间的D2670地刀在合位,而且防误装置功能上存在缺陷,该接地刀闸与母旁2670甲、丙刀闸间没有电气闭锁。致 使发生带地刀合刀闸的恶性误操作事故。造成220千伏牡北变电站全停(事故前检修方式为甲母单母线运行),损失负荷9.6万千瓦,电量5万千瓦时。18时35分系统恢复运行。

事故原因:

这时一起运行人员违反安全规程规定,填写操作票漏项,操作票审核走过场,操作票多人审核不认真,模拟操作、倒闸操作过程中不严格,未核对设备名称、编号和位置,没有核对设备状态,设备送电时没有检查送电范围内确无接地短路线。五防闭锁装置存在缺陷,形同虚设,从而造成的恶性误操作事故。

防范措施:

(1)严格执行倒闸操作票管理规定,认真履行倒闸操作票填写、审核手续,严格执行倒闸操作设备三核对。对操作人员实行标准化操作培训,规范操作行为。

(2)对接地线进行严格管理,设备送电时要对送电范围内的设备进行认真检查,确保无接地短路线。

(3)严格执行防误闭锁装置使用管理规定,完善防误闭锁装置。(4)加强安全管理,按照“四不放过”的原则组织全体运行人员,对该事故进行认真分析,查找原因,加深对该事故的成因及其后果的印象和认识,以防止再次发生类似的误操作事故。

4、秦皇岛电力公司220千伏徐庄变电站停电事故

2004年2月20日,秦皇岛电力公司220千伏徐庄变电站运行人员在146开关代102开关的操作中,由于操作票漏项,没有将102开关CT端子“退出”差动回路,致使2号主变差动保护动作,导致110 千伏2主号变停运,造成了一起人为责任事故。

事故原因:运行人员填票及审票把关不严,操作票漏项,没有将102开关CT端子“退出”差动回路,造成差动保护动作。

防范措施:

(1)加强操作票管理,严把操作票的填票关和审核关。(2)加强运行人员的业务培训,提高其业务素质。

(3)采用防止人员失误的技术措施(如在操作票中增加逻辑闭锁关系)。

5、重庆500千伏长寿变电站带电合地刀事故

2005年1月26日,重庆电力科学试验研究院在500千伏长寿变电站从事500千伏陈长一线设备#5053、#5052开关、CT预试工作。12时20分,变电站值班员配合重庆电研院高压试验人员进行#5053开关并联电容器介损的试验工作,在进行“分相拉开#505327接地刀闸”操作时,值班员未认真核对设备编号,误开了#50532刀闸A相的机构箱。发现后,去取钥匙准备锁好#50532刀闸A相的机构箱时,试验工作负责人走到#50532刀闸A相的机构箱处,也未核对编号,擅自合上三相刀闸电机总电源并错按了“汇控合闸”按钮,使得#50532刀闸合上,引起500千伏 #2母线A相接地,母差保护动作,跳开了500千伏长万二线#5032、陈长二线#5043开关。

事故原因:这次事故是由于试验人员工作中带接地线合闸造成的。设备试验过程中,试验人员和值班员之间配合出现偏差,值班员在倒闸操作时,违反《安规》倒闸操作的有关规定,操作前未核对设备名称、编号和位置,误开了#50532刀闸A相的机构箱,未及 时采取有效闭锁措施;试验人员未得到值班员许可、监护情况下,未核对设备名称、编号和位置,擅自操作,以致造成此次事故。

防范措施:(1)设备检修过程中,因检修工作要求,需值班员配合进行临时操作,必须有值班员进行或在值班员监护下进行,严禁检修工作人员未经值班员许可或监护下,擅自操作。(2)设备检修过程中的临时操作,必须由两人进行,并严格执行监护复诵制和操作票制度,严禁单人操作。(3)加强变电站值班员对防误闭锁管理规定的学习,严格执行解锁操作程序和规定。

6、甘肃兰州公司220千伏淌沟变带环流拉刀闸事故

2005年4月22日甘肃兰州供电公司220千伏淌沟变电站运行人员在倒闸操作过程中,由于操作人员错误填写了操作票(开关两侧刀闸操作顺序错误),并违规擅自使用“万能钥匙”解锁操作,造成带环流拉刀闸,弧光引起三相短路的恶性误操作事故。

事故原因:是运行人员严重违反安全工作规程,填写、审核、使用错误的操作票进行操作,在微机五防闭锁装置模拟操作,系统提示“操作步骤错误”的情况下,违规擅自使用“万能钥匙”解锁操作,造成带环流拉刀闸。

防范措施:(1)严格执行倒闸操作票管理规定,履行倒闸操作票填写、审核手续。(2)严格执行防误闭锁装置使用管理规定,完善防误闭锁装置,并严格执行设备解锁批准手续手续,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具。(3)对操作人员实行标准化操作培训,规范操作行为。

7、某电业局220千伏变电站由违章指挥引起的误操作事故。

一、事故经过

事故前35kV系统运行方式:35kV#

1、#2母线分列运行,#1主变代#1母线、高粘线、旁路经#4母线代高夏线运行,#2主变代#2母线、高鲁线、高化线、高柏线、#1所变运行,#2所变、母联300开关、#1电容器组、#2电容器组热备用,高夏线315开关停电检修。

8月28日10时21分,高密站站长栾××接调度命令进行“35kV高夏线由旁路310开关倒回315开关运行,旁路310开关冷备用”的操作,栾××接令后,命令监护人田××,操作人钟××操作。栾××与田××一起到模拟屏前核对操作票,对田××说:“旁路的2刀闸、4刀闸今天还要用,操作完后把310-2刀闸合上”,并安排田××、钟××一同操作。当操作进行到拉开旁路310开关解环后,就想当然地将旁路310开关转成#2母线热备用。未执行操作票中“拉开旁路310-1刀闸”,而错误地合上了“旁路310-2刀闸”,造成了35kV#

1、#2母线用刀闸并环,后又错误地拉开了旁路310-1刀闸,造成用刀闸将35kV#

1、#2母线解环。此时,#

1、#2主变35侧保护动作,301、302开关跳闸,35kV#

1、#2母线失压。

二、事故原因分析

1、监护人田××、操作人钟××在操作过程中未严格执行“操作票”是导致本次事故的直接原因。

2、操作下令人栾××在下达操作任务时,未履行操作票审核签 字手续,并且要求操作人员执行操作票以外的操作,连续两次违章指挥是导致这次事故的主要原因。

3、“防误闭锁”装置未完善,为本次操作埋下了隐患,也是本次事故的客观原因。

4、监护人田××、操作人钟××对新上设备、系统运行方式掌握不熟,造成了错误判断,是本次事故的次要原因。

5、变电运行工区对本次倒闸操作监督、监护不到位,未严格把关,是这次事故的次要原因。

6、变电运行工区对运行人员培训不力,也是本次事故的次要原因。

三、采取的防范措施

1、召开全局运行人员会议,严格执行“两票三制”,在今后的操作中全面开展“风险分析”、“规范操作”,从思想上、行动上消灭违章,确保“三个安全”。

2、加强人员现场培训,提高人员业务素质。

3、尽快完善“五防闭锁”功能,杜绝装置性违章。

4、加强到位监督,严格根据到位标准进行现场到位监督。

5、认真做好“五防闭锁”的选型和运行管理,闭锁装置的选型要充分征求车间使用人员的意见,抓好工程施工中闭锁工程管理,确保闭锁装置与主设备一起投运。

8、陕西渭南供电局110千伏韦庄变带接地刀闸送电事故

2005年5月21日,陕西渭南供电局在进行110千伏高韦Ⅱ线 停电检修恢复送电时,由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,导致接地刀闸在未与主设备触头完全断开的情况下,带接地刀闸送电的恶性误操作事故。

事故的原因是由于运行人员误认为接地刀闸断开,带接地刀闸送电造成的。运行值班人员未认真执行倒闸操作的有关规定,操作后不检查核对刀闸实际位置,当值值长又没按规定对操作的正确性进行复核。致使在接地刀闸拉杆与拐臂焊接处断裂、接地刀闸未与主设备触头完全断开的情况下,误认为接地刀闸已拉开,并汇报调度操作结束,造成本次恶性误操作事故的发生。

防范措施:(1)严格执行倒闸操作票管理规定,每操作完一步,应检查无误后做一个“”标记,全部操作完后进行复核。(2)检修设备送电前,检查送电范围内确无接地短路线要到位。(3)对操作人员实行标准化操作培训,规范操作行为。

9、江西宜春供电公司220KV袁州变电站误操作事故

2004年8月20日,江西宜春供电公司220KV袁州变电站萍袁线、分袁线轮流倒旁路运行,分别处理萍袁线2142刀闸、分袁线2112刀闸触头过热缺陷。2142刀闸消缺结束后倒回本开关运行操作过程中,由于检修人员和运行人员未认真检查检修后隔离刀闸的具体位置,萍袁线2142刀闸未完全断开处于半合状态,运行人员在操作2141刀闸时,又未核对2142刀闸状态,造成220KVI母线对2142刀闸动静触头间隙击穿,通过220KVII母线接地刀闸接地,引起母差保护动作,导致2个220KV变电站和14个110KV变电站停电。事故原因:

220KV袁州变电站运行人员应检修人员要求将2142刀闸动、静触头手动摇至相距30厘米左右。但检修工作结束后检修人员没有通知运行人员复位,运行人员又没有对刀闸检修情况进行验收,给事故留下了重大隐患,运行人员操作时没有认真核对现场设备状态,致使操作2141刀闸时,2142刀闸、220kVII母线注入接地刀闸,导致220kVI母线差动保护动作,开关跳闸,是造成此次事故的主要原因。

防范措施:

1、加强全员安全思想教育和业务培训,进一步提高一线人员安全意识和安全技术素质,加大对《安全生产法》《安规》《运行规程》《电气两票管理规定》《防误闭锁管理规定》各项安全生产规章制度的学习、贯彻力度。

2、切实有效的落实工作现场安全措施、组织措施和技术措施,尤其是加强“两票三制”的全过程执行和现场安全监督检查。

3、扎实地开展反违章活动和危险点分析预控工作,加大对违章行为的考核力度。对班组存在的习惯性违章现象进行全面检查。结合工作现场情况,制定具体的防范措施。

4、加强对一线班站的安全管理,建立健全以落实岗位责任制为核心的安全制度。施工班组必须认真开好班前、班后会,做好技术交底和安全措施交底,重视并做好工作验收和工作现场清理。

10、华北秦皇岛电力公司220千伏五里台变电站误操作事故 2005年4月20日,华北秦皇岛电力公司220千伏五里台变电站,在进行开关检修预试倒闸操作中,运行人员走错间隔,也未核对刀闸编号,就擅自解锁拉闸,造成带负荷拉刀闸的恶性误操作事故(全过程操作均有监护人)。

事故过程:6时7分,五里台变电站开始进行倒闸操作,当操作到“合314-4”刀闸时由于该刀闸微机挂锁故障,无法用电脑钥匙进行操作,操作人员便擅自使用万能钥匙解锁进行操作,操作完此项后,操作人员根据规定对后续操作重新进行模拟。但是,运行人员未将模拟盘与现场实际设备状态恢复一致,在操作“拉开345”开关时电脑钥匙又无法进行正常操作。此后,操作人员再次擅自使用万能钥匙解锁进行操作(以后的所有操作均为解锁操作)。当由35kV设备区转向110kV设备区进行第121项“拉开110kV102-3”刀闸操作时,错走间隔将110kV101-3刀闸误认为是102-3刀闸,在没有核对设备编号的情况下解锁打开101-3刀闸锁,7时14分将110kV #1主变101-3刀闸带负荷拉开,造成110kV #1主变差动保护动作跳闸。

事故原因:

这次事故是由于运行人员带负荷拉刀闸造成的。操作人员严重违反防误闭锁装置管理规定,在倒闸操作时,违反《国网公司电力安全工作规程》倒闸操作的有关规定,操作前未核对设备名称、编号和位置,以致造成此次事故。

防范措施:

1、严格执行防误闭锁装置使用管理规定,完善防误闭锁装置,并严格履行设备解锁批准手续,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。

2、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,操作人员起到相互监督作用。

3、对操作人员实行标准化培训,规范操作行为。

11、山西临汾500千伏变电站

6月4日,500千伏系统为正常方式运行,220千伏A母单母运行,B、C母计划停电。19时左右,变电站调试人员(山西省电科院)进行母联270遥控测试五防系统,要求断开C母线上的三组接地刀闸,经批准操作人、监护人,带着解锁钥匙去现场执行操作。分别拉开2C10、2C20接地刀闸后,当准备操作2C30时,天气突变下起暴雨,匆忙中监护人、操作人穿越遮栏,走到220千伏A母2A50接地刀闸位置,在没有认真核对设备编号的情况下,打开了2A50闭锁锁头,操作2A50刀闸,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。致使220千伏A母双套母差保护动作,母线所带#1主变和八条220千伏线路开关跳闸,A母失电。同时造成220千伏里村、绛县变电站220千伏侧电源中断,110千伏系统孤网运行。系统低频低压减载装置动作切除负荷106MW,没有造成人身伤害和设备损坏。21时44分,系统恢复正常运行。

事故原因:

这次事故是由于运行人员带电合接地刀闸造成的。操作人员严重违反防误闭锁装置管理规定,在倒闸操作时,未严格执行《国网公司电力安全工作规程》倒闸操作的有关规定,操作前未核对设备 名称、编号和位置,以致造成此次事故。

防范措施:

1、严格执行倒闸操作票管理规定,操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,操作人员起到相互监督作用。

2、严格执行防误闭锁装置使用管理规定,履行设备解锁批准手续,解锁前核对设备名称、编号和位置。

3、对操作人员实行标准化培训,规范操作行为。

12、湖北500千伏双河变电站带地刀合隔离开关

9月19日,发生一起带地刀合隔离开关的电气误操作事故,造成500千伏双河变电站220千伏母线失压。

9月19日,220千伏#3母线停电接入双221刀闸引线工作完工。运行值班长告诉刀闸检修人员王××,220千伏双261刀闸B相电动操作不动,要求立即处理。刀闸检修人员王××在未办理工作票的情况下,便与本班另外两名工作人员共同到现场处理缺陷。因双261刀闸激励条件不满足,王××便短接闭锁回路,推上了分合闸电源,试合双261刀闸。由于#3母线互034接地刀闸在合位,造成带地刀合刀闸,导致#4母线差动保护动作,8台220千伏开关跳闸。8条线路对侧开关跳闸,其中双家线、双余线、胡双一回、胡双二回、双郢线对侧开关三跳,其余开关重合成功。双郢线三跳造成馈供的220千伏郢中变电站220千伏母线失压,由于郢中变110千伏备自投动作成功,没有造成全站停电,损失负荷1.8MW。

事故原因:

这次事故是由于检修人员带接地刀闸合刀闸造成的。检修人员 未办理工作票进入现场处理缺陷,并擅自解锁防误闭锁装置,以致造成此次事故。

防范措施:

1、严格执行工作票管理规定,严禁无票作业。

2、严格执行防误闭锁装置使用管理规定,履行设备解锁批准手续,解锁前核对设备名称、编号和位置。

3、必须严肃开、收工会制度,不论一、二次回路的工作,必须进行危险点分析,制定相关措施。

13、陕西330千伏沣河变发生一起恶性误操作事故

事故经过:12月21日13时26分,陕西咸阳供电局330千伏沣河变接咸阳地调令:将沣机开关检修转运行,旁母运行转冷备用。沣河变操作人、监护人在填写完操作票进行模拟操作中发现,防误闭锁系统故障,信号无法传输,便登记后取来万能钥匙到现场进行操作。13时58分,在执行操作票第一项操作“拉开112577沣机开关线侧地刀闸”时,将同一构架水泥支柱上的112567沣机线接地刀闸合上,造成沣机线短路接地,沣河变#2主变三侧开关跳闸。事故未造成对外停电,但由于故障时系统电压瞬时降低,造成西安西北郊部分用户无压释放动作,损失18.1万千瓦负荷,5分钟后负荷基本恢复。

事故原因:

本次事故是一起因值班操作人员责任造成的恶性误操作事故,事故暴露出安全管理、设备缺陷管理、监护操作等多方面的问题。

这次事故是由于运行人员带电合接地刀闸造成的。操作人员严重违反防误闭锁装置管理规定,在倒闸操作时,未严格执行《国网 公司电力安全工作规程》倒闸操作的有关规定,操作前未核对设备名称、编号和位置,以致造成此次事故。

防范措施:

1、操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,操作人员起到相互监督作用。

2、对操作人员实行标准化培训,规范操作行为。

3、完善防误闭锁装置,严格执行防误闭锁装置使用管理规定,履行设备解锁批准手续,解锁前核对设备名称、编号和位置。

14、湖南500kV民丰变电站恶性误操作事故

事故经过:2005年1月14日11时13分,湖南500kV民丰变电站进行刀闸检修工作,需要“220kV#2母线运行,#1母线停电转检修状态”,在操作220kV#1母母线接地刀闸时,操作人员走错间隔,带电误合220kV#2母母线接地刀闸,母差保护动作,造成变电站220kV母线全停。当时变电站有9条220kV出线运行,其中馈电线民(链)钢线备自投成功,未损失负荷,也未造成人员伤亡。11时45分,民丰变220kV#2母恢复运行,12时22分跳闸开关全部恢复。

原因分析:这次事故是由于操作人员走错间隔,带电合接地刀闸造成的。操作人员在倒闸操作过程中,严重违反《国网公司电力安全工作规程》倒闸操作的有关规定,操作前未核对设备名称、编号和位置,现场操作时唱票、手指铭牌核对设备、复诵流于形式,操作人没有独立操作意识,未起到相互监督作用,严重违反防误闭锁装置使用管理规定,设备接地前未进行验电,以致造成此次事故。

防范措施:

1、对操作人员实行标准化操作培训,规范操作行为。

2、操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行防误闭锁装置使用管理规定,完善防误闭锁装置,严格执行设备解锁批准手续,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。

4、完善操作票使用规定,设备接地前,验明设备确无电压后,方可进行接地;对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电,并列入操作票逐项操作。

15、湖北武汉供电公司220kV花山变电站恶性误操作事故

事故经过:2005年4月5日,110kV花石线花32开关停电检修,变电运行二部停电检修票填写了三张第一种工作票,其中一张为:CT和耦合电容器试验。当日,试验班到站报开工,根据工作票所列安全措施,当值运行乙班值班长(工作许可人)安排两名工作人员在耦合电容器靠线路侧C相装设了一副临时接地线,并在工作票上作了注明,但当值运行乙班值班长未在工作日志填写临时接地情况。4月6日,运行丙班到站接班,交接班时未交代临时接地情况,交接班巡视也未发现,也未检查巡视安全工器具室。所有检修工作报完工后的6个小时中的定期巡视,也未发现临时接地线。21:42,花石线花32开关线路送电操作时,造成带地线合闸。

原因分析:这次事故是由于运行人员带地线送电造成的。运行人员严重违反《国网公司电力安全工作规程》4.4.13条(装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚)规定,接地线交接班时未交待清楚,模拟板设备状态与现场实际设备状态不符,且装设的临时接地线达不到防误闭锁要求,交接班人员在交接班时未认真、全面地核对现场设备的运行状况及接地线的布置状况,也不检查安全工器具室,交接巡视工作形同虚设,运行人员日常定期巡视不到 19 位,当日多次巡视均未发现临时地线,修、试、校工作完毕现场验收把关不严,因工作需要装设的临时接地线未及时拆除,送电时,未检查送电范围内确无接地短路,以致造成此次事故。

防范措施:

1、完善设备防误闭锁装置,将临时接地线纳入防误闭锁程序管理。

2、对操作人员实行标准化操作培训,倒闸操作严格按照倒闸操作程序进行操作,使模拟板设备状态与现场实际相符。

3、完善交接班制度,交接内容清晰、齐全,交接检查内容全面。

4、提高设备巡视质量,方式发生变化的一、二次设备安排专人进行巡视检查。

5、细化倒闸操作工作程序,倒闸操作填写倒闸操作步骤票,检修间隔送电前应检查核对安全工器具室接地线情况。16、500kV南昌变电站事故

2002年7月3日17时47分,500kV南昌变电站在查找#1主变直流回路接地时,变电站值班人员未向调度申请,也未遵守本站现场运行规程要求,在没有采取相应安全措施的情况下,擅自打开主变C相绕组温度计表壳检查二次回路,并误碰#1主变绕组温度高保护跳闸接点,导致南昌变的#1主变三侧开关跳闸(事故前江西电网仅通过500kV凤(凰山)南(昌)线及南昌#1主变与华中主网联系,当时江西电网通过该主变向华中主网送电15万千瓦),事故造成江西电网与华中主网解列,江西电网频率上升至50.44赫兹。

事故发生后,南昌变的当班值班员未及时向华中网调调度员汇报事故情况和原因,而是擅自合上#1主变的高压侧开关对主变充电,20 并合上主变的低压侧开关。在合主变中压侧开关,试图将江西电网并入华中主网时,由于江西电网与华中电网频率差较大,中压侧开关同期合不上。华中网调值班调度员通过调度自动化系统发现南昌变遥测开关量变位后,立即与南昌变联系并制止南昌变的继续操作。经了解情况后,17时59分,在华中网调值班调度员的指挥下,江西电网与华中主网恢复并列运行。

这次事故暴露以下几方面的问题:(事故原因)

(1)值班人员严重违反了现场规程、调度规程和调度纪律。按照现场规程规定,查找直流接地时应提前向调度部门汇报。另外,在处理主变绕组温度计缺陷时,未按规定采取相应的安全防范措施。事故发生后,现场值班人员无视电网安全,未按调度规程规定及时向调度汇报事故情况和原因,而擅自越权操作主变开关。(2)站领导带头违章。查找直流接地和擅自操作主变开关等一系列违章操作都是在该站领导的直接指挥下进行的,暴露出该站对安全工作不重视,安全管理混乱。

(3),运行值班人员在未采取任何安全措施和未经许可的情况下,擅自打开表计检查二次回路是越权违章行为。

(4)对设备维护不到位。主变的绕组温度计内部严重氧化,设备密封不严,致使雨水进入,导致两路直流回路接地。

防范措施:

(1)加强现场规程、调度规程的学习并严格执行,严肃调度纪律。(2)加强安全管理,加大反违章的力度。

(3)进一步明确变电站检修、运行人员的责任,规范作业行为。(4)加强设备维护,及时消除设备存在的缺陷,保障设备健康运行。

17、某220kV变电站运行人员误入带电间隔事故

事故经过:该站当天35kV#2母线停电,PT、避雷器检查试验,35kV #1母线运行,站长安排副值胡××、值班员吴×更换35kV#2母线标示牌,两人在拆除旧标示牌时,由于距离不够,想打开临近的出线301-2刀闸的网门进行工作,便向值班负责人汇报需打开301-2刀闸的网门,值班负责人刘××未加思索,就从口袋中取出万用钥匙(前一天使用未封存),交给副值胡××,胡××打开301-2的网门后进入,这时301-2下闸口对人体放电,35kV母差保护动作,35kV#1母线停电,胡××严重烧伤,跟在后面的吴×面部轻微烧伤。

事故原因:

(1)胡××、吴×业务水平低,安全意识淡薄,没有意识到301-2下闸口带电。擅自使用解锁钥匙解锁。

(2)站长张××安排工作不当,没有意识到此项工作存在的危险。

(3)风险分析流于形式,在停电准备会上对更换35kV#2母线标示牌存在的隐患没有任何人提出疑问。

(4)值班负责人刘××严重违反安规2.3.6.4条(解锁钥匙应 封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁钥匙,解锁钥匙使用后应及时封存)对解锁钥匙的使用规定,使用后未及时封存,越权批准使用解锁钥匙。

(5)万用钥匙管理混乱。

三、采取的措施:

(1)加强职工安全教育,提高职工的安全意识和自我保护意识。(2)加强职工培训,提高职工业务水平。

(3)控制好“九种人”,将人员的精神状态纳入到风险分析中。(4)在进行类似辅助性工作时,一是检查工作地点确在地线保护范围内,二是工作前对临近的设备进行验电。

(5)加强万用钥匙的管理,认真执行安规及两票执行规定中对解锁钥匙的使用规定。

18、福建厦门电业局人身灼伤事故

一、事故简要经过

2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。#

1、#2站用变发生缺相故障。

值班长洪××指挥全站人员处理事故,站长陈××作为操作监护人与副值班工刘××处理906开关柜故障。洪××、陈××先检 23 查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路无电流。12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈××和刘××到开关室现场操作“电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈××再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪××派操作人员去隔离故障间隔,陈××、刘××带上“手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出发时,变电部主任吴××赶到现场,三人一同进入开关室。13时10分操作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置,13时18分由刘××操作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘××、监护人陈××及变电部主任吴××灼伤。经厦门市第一医院诊断,吴××烧伤面积72%(其中III°44%);刘××烧伤面积65%(其中III°33%);陈××烧伤面积II°10%。

二、原因分析

1.906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。

2.906断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。

3.综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后台机上不能自动实时刷新900 开关备自投动作后的数据。给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。

4.现场操作人员安全防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。

5、该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各项目合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检修周期内设备处于完好状态。

三、防范措施

1.对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。

2.对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠分合闸,确保防爆能力符合要求。

3.检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时,能把气流从柜体背面或顶部排出,保证操作人员的安全。对达不到要求的,请厂家结合检修整改。

4.检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。

5.高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。6.检查综自系统的逆变装置电源,确保逆变装置优先采用站内直流系统电源,站用交流输入作为备用,避免事故发生时交流电源异常对逆变装置及综自设备的冲击,进而导致死机、瘫痪等故障的发生。

7.运行人员在操作过程特别是故障处理前都应认真做好危险点 25 分析,并采取相应的安全措施。

8.结合“爱心活动”、“平安工程”,加强生产人员危险意识和自我保护意识的教育及业务培训。

变电运行工区反事故措施

为认真吸取福建厦门电业局人身灼伤事故教训,切实做好人身安全防范,特制定本措施。

1、各操作队(变电站)在集中安全活动或交接班的时间组织全员认真学习国网公司转发的《福建厦门电业局人身灼伤事故报告》,举一反三,认真吸取教训,落实反事故防范措施,把人身安全放在首位,切实提高全员安全意识和自我保护的能力。

2、倒闸操作开关时严禁就地手动操作开关,能实现远方操作(包括保护屏和后台机)功能的开关一律在远方操作;检查开关操作后的位置必须以两个及以上的判据来检查开关确已操作到位。

3、开关拒动(失灵)事故处理时,首先要断开故障开关的控制电源和操作电源,其次及时联系调度申请断开上一级电源开关,将故障开关与运行系统完全隔离,等候抢修人员检查处理。

4、在后台机检查某台设备电气量变化时,要与其他设备电气量的变化进行分析、比较,以免后台机死机后造成误判断。

19、某公司温水变电站支柱瓷瓶断裂事故

2004年3月13日按计划进行220 kV温水变电站春季检修工作。7:40该站值班员执行拉开201-1刀闸的操作,当导电摺架下落至中间位置时,201-1刀闸B相支持支柱绝缘子断裂,在跌落过程中搭在201-1与201-2刀闸间A相连线上,并将A相支柱瓷瓶拉断,造 成220kV#2母线A、B相相间短路,220kV母线保护屏发“I、II母线电流断线”信号,没有动作,线路对侧开关跳闸,温水站全站停电。

该刀闸为GW6—220型剪刀式刀闸,是沈高98年产品,其中瓷瓶为抚顺电瓷厂产品,95年10月产,该刀闸于98年5月投运。B相支持支柱绝缘子断裂点为下节上法兰处,A相支持支柱绝缘子断裂点为下节下法兰处。支柱绝缘子断裂原因是产品质量不良。

事故原因:

(1)支柱绝缘子产品质量不良断裂是造成本次事故的主要原因。(2)在倒排操作过程中,切换继电器存在质量问题,切换继电器不能启动自动互联引起I、II母电流断线继电器动作,闭锁了母线保护,造成了事故扩大。

(3)运行人员操作中没有发现母线保护屏发出 “I、II母线电流断线” 的异常信号而及时进行处理,是造成母差保护拒动的另一重要原因。防范措施:

(1)对同类型的支柱绝缘子进行全面检查,对存在质量问题的进行更换。

变电站误操作事故分析 篇6

【关键词】变电站;电气误操作;原因;对策

在我国电网加快技术改造的今天,全国大量变电站逐步更新、改造为计算机监控,实现了无人值守或少人值守目标。但是,在变电站操作管理方式改革中,电器误操作闭锁装置带来了一些问题,影响了变电站电气设备的安全、影响了操作人员及用户的人身安全。针对变电站系统改造及运营管理工作的需求、针对用户用电安全及电器安全要求,现代输电企业必须加快对变电站电气误操作的原因调研与分析。采取针对性措施,强化变电站操作管理、运行管理及人员安全意识培训,以此为基础提高运营管理能力、预防变电站电气误操作事故的发生。

1.变电站电气误操作主要原因的分析

根据变电站电器误操作的调研报告,误操作的主要原因由客观因素及主观因素两方面构成。工具问题、解锁钥匙问题、闭锁装置自身问题以及标识、操作路径等问题是造成误操作的客观因素,其与变电站的设置、基础管理、操作环境因素以及相关配套工作的流程有着较大的关系。另外,操作人员的工作经验、对设备的熟悉程度、操作方法、操作人员的工作态度及安全意识等是造成变电站电器误操作的主观因素。如果变电站管理制度存在不足、执行过程缺乏有效监督,将大大增加变电站电气误操作事故的发生。虽然输变电企业近年来针对变电站电气误操作问题加强了管理,但是由于制度执行等多种因素影响,电气误操作事故仍时有发生。为了有效杜绝此类问题的发生,保障电气设备、操作人员及用户的用电安全,输变电企业必须针对电气误操作的原因制定相应策略。同时,建立专职监督管理部门,强化制度的执行,有效杜绝变电站电气误操作事故的发生。

2.变电站电气误操作的对策及执行管理

2.1 完善变电站操作管理制度体系。针对造成变电站电气误操作的原因,输变电企业应针对变电站技改后的操作流程、注意事项等对变电站操作管理制度体系进行改进与完善。针对变电站操作过程中可能引发电气误操作的各项因素对变电站操作管理制度体系进行补充,以具有针对性、具有实际操作管理效能的管理制度体系,规范并指导变电站一线操作人员的具体工作。同时,对岗位职责、岗位操作SOP等进行检验与评价,确保岗位职责内容及操作SOP能够指导操作人员的具体工作,满足变电站电气操作管理需求。针对一线操作情况,以不定期的抽查为主要方式,督促一线员工的操作安全意识,避免变电站电气误操作事故的发生。

2.2 强化可客观因素检查与完善,避免电气误操作事故的发生。在变电站电器误操作的主要原因调研与分析中,工具问题、解锁钥匙问题、操作路径等客观因素造成的误操作事故占总事故的33%以上。以工具问题为例,超周期的验电器、操作杆、绝缘手套损坏都是影响电气操作的重要因素,极易因操作问题引发误操作事故。因此,输变电企业应在变电站的运营管理中强调操作工具的完好性、强调正确使用操作工具的重要性。通过专职检查岗位的设置、不定期巡回检查方法、奖惩制度挂钩等方式,提高变电站操作人员对操作工具的重视,并严格按照工作操作要求进行操作,避免误操作等事故的发生。

2.3 主观因素引发电气误操作的对策分析。为了避免主观因素造成的变电站电气误操作问题,输变电企业在变电站人员配置时需要注意以下几方面问题。首先,应确保输变电操作人员在老员工的带领下,熟悉所辖变电站的设备情况,并了解所操作设备的性能、结构、原理,在充分熟悉设备的基础后才能够在老员工的监督下进行独立操作,避免误操作问题的发生。针对工龄长、误操作事故率低的特点,在变电站操作人员配备中应采取一名工龄长、一名工龄短的配备方式,由老员工带领新员工开展工作,降低误操作事故率。针对人员操作问题引发的误操作事故,输变电企业还需要加强变电站操作人员的业务培训及基本功演练。针对技改及技术革新后设备的变化,及时开展新设备、新工具的培训工作。将新设备、新工具的特点、操作要领进行反复训练,通过正确使用操作工具、正确操作变电站设备,防比误操作事故的发生。

针对变电站操作人员工作态度中习惯性将工作重点放在大型操作、忽视小操作的问题,针对操作人员自目自信、认为操作简单容易的问题,输变电企业应在相关培训工作中以多媒体课件的形式对此类问题引发的事故现场进行播放,提高操作人员的重视。同时,反复强调操作前对设备状态的核对,经常性检查操作人员的实际操作,必要时在操作区域设置监控摄像头并进行记录。以现场视频播放方式要求操作人员指出自身不足,提高操作人员责任心。代写变电站操作人员实操时的身体因素、精神状态等也是引发电气误操作的重要因素。前一天休息不好、身体疾病等以及造成重大事故。针对此类问题,输变电企业应在安全教育中强调其重要性。以操作人员安全意识的树立、安全意识的提高为基础,使操作人员从自身安全出发避免此类问题的发生。

3.强化班组管理,杜绝变电站电气误操作的发生

在已发变电站电气误操作事故的调研中,由于班组环境引发误操作事故的占总事故率的20%以上。班组管理混乱、劳动纪律松懈、班组成员分帮结派、主管领导分工不均、奖惩不明等造成了操作员工的不满情绪,进而影响了值班工作质量,严重时引发误操作等严重后果。针对此类问题,输变电企业在变电站班组领导的选拔、任用时应重点考虑被审核人的人品、工作能力以及人员协调调动能力。同时,建立多渠道信息反馈体系,利用网络技术以不记名信息反馈方式及时掌握变电站各班组的管理情况及存在的问题。通过核实、人员调动等方式,强化班组凝聚力,提高班组氛围环境,避免由于员工情绪等问题引发的变电站电气误操作事故。要将具体的工作进行责任划分,应该由专人负责对防误闭锁装置进行管理,要求运行人员熟练掌握防误闭锁装置的主要性能及构造,利用正确的管理方法进行科学的维护。对失灵的防误闭锁装置必须进行及时的更换和维修,运行人员必须在经过允许的情况下才能用钥匙解锁,遇到难以解决的问题时,应该及时分析其具体的原因,然后加以防治。如果出现了重大的误操作事故,就应该让变电站长来对质量进行把关,争取做到严格监督,操作谨慎、细微,在实际的操作过程中,加大监护的力度,不准不懂操作技术的人员任意操作。每个操作都要按照一定的步骤来完成,如果发现存在操作的质量问题,应该进行及时的纠正,只有将操作流程纠正到正确的规范中来,才能不断的提升运行人员的操作水平,才能提高工作效率。

在我国现代输变电技术改造与更新进程不断加快的今天,变电站电气误操作问题是影响变电站安全稳定运行的关键。从我国输变电电气误操作事故统计及原因分析报告可以看出,变电站电气误操作问题是影响和制约输变电系统发展的首要問题。为了保障变电站电气操作质量、保障供电能力及供电安全性,输变电企业必须对引发电气误操作的主要原因进行调研与分析。从管理体系的健全入手,强化操作工具检查、强化操作人员培训、强化操作环境改善,通过多方面制度的健全、通过监督考核工作的开展、通过人员安全意识的强化,实现预防变电站电气误操作目的。

参考文献

[1]周晨光.电力系统变电运行潜在问题及防范对策[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(06).

[2]高书芹.电气误操作的危害及防治措施探析[J].中国科技财富,2011(03).

[3]邵军.论变电运行管理中危险点分析及控制策略[J].中国电力教育,2010(28).

一起典型的带电误操作事故分析 篇7

1 事故经过

9:10, 391开关工作票终结, 电气运行班长向值长汇报。值长联系电调391开关工作已结束, 要求恢复运行。9:31电力调度员下令热电准备操作391开关线路。9:33值长令电运人员填写操作票《391开关线路由检修改为运行状态》。9:52电力调度告热电值长:110 k V中心站T391开关已恢复运行 (391开关线路对端已送电) , 并下令热电391开关线路操作, 恢复运行。10:05电气运行人员在不知线路已经带电的情况下开始操作, 10:10操作至第二步 (将35 k V热中一线391开关线路压变由“分离”摇至“联接”位置) 时, 热电厂35 k V母线室线路压变仓发生三相弧光短路, 电气操作人员受伤, 现场立即组织抢救。矸石热电厂与中心区110 k V变电站一次系统如图1所示。

2 事故原因分析

(1) 由于391开关线路带电, 在操作391线路电压互感器隔离开关摇进过程中放电, 造成三相弧光短路放电。

(2) 此开关本身设计存在缺陷。在线路压变操作过程中, 没有设计防止带电操作的闭锁装置, 而开关的其他方面都设计了防止带电操作的闭锁装置。

(3) 规程中规定电压互感器隔离开关可以带电操作, 但391开关线路电压互感器设备比传统设备已改进很大 (改成GIS组合电器) , 值长、调度员及操作人员等对新设备不太了解, 沿用老的操作习惯, 认为电压互感器隔离开关可以带电操作, 以致发生了以上的弧光短路事故。

(4) 新规程未对GIS做出必要的特殊规定, 虽然是新的规程还是和以往旧的规程没有变化, 现场运行规程应根据设备厂家说明书, 作出具体规定, 现要求立即修改有关规程。

(5) 调度操作程序与调度操作规程不相符合, 变电站调度应和热电厂的调度协调一致, 以致线路在复役过程中发生了事故。

(6) 操作人员与监护人在操作过程中未按规定使用必备的防护用品, 没有穿绝缘鞋, 戴绝缘手套, 在操作中由于是2名女同志, 在一人摇小车摇不进去, 另一人去帮忙的情况下, 导致2人均不同程度的烧伤。

3 暴露问题

(1) 这是一起严重的调度失误引起的事故, 主要原因是调度人员有章不循、严重违章。对带有联络线的调度, 送电的标准, 没有正确执行联络线路停、复役相关规定, 调度双方对双方设备在复役的过程中, 没有遵循你冷备用, 我冷备用;你热备用, 我热备用, 最后双方再先后送电的原则, 从而导致事故的发生。

(2) 各级部门没有认真学习新设备, 没有根据设备的变更情况, 修订符合现场设备的运行操作规程。对设备厂家提出的关于线路压变操作的警示未引起重视, 对新设备带来的新变化未对规程做出有效的调整, 照搬旧的规程, 留下了操作隐患。

(3) 运行人员、值长及调度人员对设备不熟悉, 对安全规程、运行规程、调度规程等有关内容不清楚。

4 防范措施

(1) 加强技术培训, 举办培训班, 使值长、调度人员、电气运行人员熟悉并掌握新上GIS组合电器的特性和操作中的特殊注意事项, 并经常进行技术考问, 各部门要制订具体的针对新设备、新技术的培训计划, 管理部门要加强监督落实。

(2) 及时根据设备变更情况, 修订符合现场设备的运行规程。各部门要对本单位的各种规程及管理制度进行修订、审批, 确保规程的合理性及正确性。

(3) 对调度管辖范围内联络线的调度程序联合各单位进行讨论, 作出合理的修改并尽快实施。

(4) 联系设备制造厂家对设备存有缺陷进行改进, 并建议到使用相同类型设备的单位进行考察学习, 借鉴其使用经验, 以此提高设备的运行管理水平。

(5) 强化自保意识, 认真做好个人防护工作。.

5 结语

为了杜绝误操作事故的发生, 首先应对运行人员加强思想教育, 开展职业道德教育和纪律教育, 加强技术培训。提高责任心, 严格执行操作票制度, 纠正不符合安全规定的习惯做法。对本单位的执行操作票制度的具体程序和方法制订补充规定或实施细则, 并据此培训有关人员, 使两票制度的执行标准化。另外, 对各级调度执行调度操作命令也要实现标准化, 防止事故的发生。

摘要:倒闸操作是电气值班人员最重要的工作之一。正常的倒闸操作不仅关系到电气设备和电力系统的安全运行, 而且关系到操作人员的人身安全。针对一起典型的误操作事故, 通过对GIS线路压变的特点, 分析了事故发生的原因, 对所暴露的问题作了总结。

变电站防误操作分析及建议 篇8

防误装置应实现以下功能 (简称“五防”) : (1) 防止误分、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离刀闸; (3) 防止带电挂 (合) 接地线 (接地刀闸) ; (4) 防止带接地线 (接地刀闸) 合开关 (隔离刀闸) ; (5) 防止误入带电间隔。

为了能有效地实现五防功能, 有效地避免误操作事故的发生, 必须在电气设备上设置闭锁装置或装设微机五防系统, 例如机械闭锁装置、电磁锁、程序锁、电气闭锁等, 而目前的微机防误闭锁已成为防止误操作等事故发生的有效而可行的手段。

防误装置应具备以下基本要求:结构简单、可靠, 操作维护方便, 尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性;应有专用的解锁工具 (钥匙) ;防误装置应满足所配设备的操作要求, 并与所配用设备的操作位置相对应;防误装置应不影响开关、隔离刀闸等设备的主要技术性能;防误装置应选用符合产品标准、并经南网公司或区域、省 (区、市) 电网公司鉴定的产品, 已通过鉴定的防误装置, 必须经运行考核, 取得运行经验后方可推广使用。

2 防误装置现状

目前在应用的防误装置的类型较多, 基本含盖了所有的类型:

(1) 挂锁:老式闭锁装置, 无闭锁作用。

(2) 电磁闭锁装置:绝大多数设备质量较差, 易生锈, 可靠性差, 容易失效, 操作繁琐。

(3) 机械闭锁装置:主要有钢丝弹簧轴传动闭锁和机械连杆传动闭锁, 此类闭锁主要利用户外刀闸、封闭式开关柜本身的机构, 必须按照必要的操作步骤才能进行操作的机械闭锁装置, 这种闭锁原理简单可靠, 不需敷设大量的电缆, 一般只能防止开关、刀闸和接地刀闸的误操作, 不能实现完整的五防闭锁。

(4) 电气闭锁装置:主要通过相关设备的辅助接点连接来实现闭锁, 安全可靠, 是五防闭锁的基本形式, 所有GIS变电站及刀闸为电动的变电站均采用此种闭锁方式。但是这种方式需要投入大量的二次电缆, 接线较为复杂, 运行维护困难。只能防止开关、刀闸和地刀的误操作, 对误人间隔、接地线的挂接则无能为力, 不能实现完整的五防闭锁。

(5) 微机防误闭锁装置:一般不直接用现场设备的辅助接点, 接线简单, 通过五防系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。微机五防系统可根据现场实际情况, 编写相应的五防规则, 可实现较为完整的五防闭锁功能。目前变电站基本均已配置微机五防系统, 但是版本较多, 版本较早的微机五防系统存在判别条件不合理 (采用操作箱的跳合位接点进行位置) 、增加间隔时规则库不易进行修改、与监控系统的通讯接口经常中断等问题。

3 变电站防误操作管理的几点建议

3.1 加强防误装置的管理, 明确防误专

责人员, 建立防误装置台帐, 对各种型号的防误装置的故障率进行认真统计分析, 做好基础工作。制定电气防误闭锁装置的运行规程和检修制度, 明确职责, 落实责任。加强闭锁装置万用钥匙保管和使用的管理。防误闭锁装置不准随意退出运行, 短时停用应经值长 (站长) 批准。明确运行人员巡回检查要把防误装置作为检查项目, 防误装置的检修试验应列入相应设备的检修项目。要把防误闭锁装置的日常维护和定期检修工作落到实处。保证防误装置安装率、完好率、投入率100%。

3.2 电动刀闸操作箱亦应纳入规范化管

理, 电动按钮及分合闸中间继电器 (接触器) 应有防误碰措施, 对没有电气闭锁的电动刀闸操作后应及时断开操作电源, 刀闸操作电源必须有独立的控制开关, 且操作电源必须取自电机电源 (防止带自保持的分合闸中间继电器在没有电源的情况下操作后, 运行人员合上电机电源时刀闸误动作) 。

3.3 对于手动操作的接地刀闸以及35

k V及以下电压等级的综自柜刀闸、手车开关的操作采用机械闭锁是最有效地防误闭锁, 应加强此类闭锁设备的投产验收、运行维护工作。

3.4 对操作不到位, 即在操作某一机构

时中途停下来, 未完成整套操作, 则防误锁应锁不上。针对不同类型机构的特点, 对不同电压等级的隔离开关、接地刀闸以及网门等采取具体措施, 增加不同的附件达到防空行程的目的。

3.5 微机五防系统提供了防误操作的技

术手段, 采用了强制闭锁功能和方便快捷的开具操作票, 但在实际应用中还应注意以下问题:

第一, “操作票专家系统”出现死机、操作系统运行缓慢、数据库损坏等现象, 应及时进行杀毒, 并重新启动计算机, 恢复备份的数据库。

第二, 电脑钥匙可能出现的问题、原因及处理方法。电脑钥匙不能接收传出的操作票。原因是电脑钥匙有票未进人接收票状态或红外传输罩被异物严重堵住。处理方法是将电脑钥匙清票, 再插人操作票传输口进行接票操作。具体清票操作如下:进入电脑钥匙主菜单一选清票一按确认;清理异物, 把红外传输罩清理干净。

电脑钥匙已经显示:“正确, 可以开锁”, 仍不能打开机械编码锁。原因是锁体内部机构卡涩;电池电量不足。处理方法是检查锁体机械部分是否有杂物、生锈, 用润滑物处理, 打开锁, 建议平时做好五防锁的维护T作;应将电脑锁匙回传后, 核对已操作的设备与模拟屏的位置一致后, 更换另一把电脑锁匙, 根据还未操作的项目按顺序进行模拟操作, 并对没有电量的电脑锁匙进行充电, 平时要做好电脑钥匙检查T作, 确保操作时电量充足。

操作时, 电脑钥匙插人锁体报“错误, 请检查”。原因是机械编码锁损坏或挂错;走错间隔操作。处理方法是在确认操作间隔正确后, 检查电脑钥匙显示内容与操作项目内容是否一致, 不一致, 是锁码错误。立即联系五防专责到场处理, 如考虑到停送电时问紧, 可向领导申请解锁。建议应加强管理核对;确认操作间隔正确。

操作断路器时, 电脑钥匙已显示:“电编码锁解锁可以操作”仍不能拉合断路器。原因是电脑钥匙内部继电器损坏;电脑钥匙与电编码锁接触不良。处理方法是更换另一把电脑锁匙, 根据还未操作的项目按顺序进行模拟操作;清理电编码锁导电极, 必要时更换电编码锁。

3.6 目前采用越来越多的电动隔离刀闸

(含地刀) , 电气闭锁应作为开放电机电源的必须条件, 它是在微机五防监控系统出现故障后避免误操作的措施, 此完善电气二次回路闭锁的逻辑是防止此类误操作的首要前提。由于电气闭锁的条件较为复杂, 又有多种条件可实现同一操作的闭锁, 不同的设计人员有不同的理解, 电气闭锁的条件受人员水平的限制影响大, 因此电气闭锁的条件很不完善, 漏洞较多, 存在严重的安全隐患 (特别是主变三侧的接地刀闸的电气闭锁条件) , 因此建议电网公司制定统一的五防闭锁逻辑, 统一规范, 统一管理。

4 结语

随着计算机技术的不断发展和应用, 微机型“五防”技术将愈来愈多地应用于变电站防误功能中。从目前的运行情况来看, 从安全管理及技术角度考虑, 在大力推广应用微机“五防”系统的同时, 适度保留间隔的电气闭锁回路, 或将“五防”系统的接点引入到操作回路中, 应该是比较有效的防误闭锁措施。

参考文献

[1]王红艳, 谢添, 金治华.微机五防系统存在的问题及改进措施[J].科技情报开发与经济, 2008, (27) .

[2]袁晓杰.浅谈变电运行管理工作[J].北京电力高等专科学校学报, 2009, (8) .

[3]高宜凡.变电运行管理危险点分析及应用[J].科技资讯, 2009, (13) .

变电站误操作事故分析 篇9

1 误操作原因的分析

1.1 在管理设备方面的原因

在日常工作中设备管理松懈, 电气设备随着使用年限的增加, 设备在不断老化, 隐患也增多, 直接影响操作安全, 加之平时巡查力度不够, 日常维护跟不上, 隐患得不到及时整改, 极易引起误操作。

1.2 在运行管理方面的原因

(1) 规章制度不健全, 管理薄弱。在运行中值班人员在具体操作中不严格执行各项规章制度, 造成误操作。

(2) 操作现场监督不力。监督人员不按照有关规章制度执行, 对工作中的习惯性违章的行为不制止, 采取的是“不闻不问”的做法, 在某种意义上来说就是纵容。

1.3 值班人员方面的原因

(1) 精神状态差、安全意识差, 工作责任心不强、未按交接班制度交接班、情绪不稳定、连班顶岗等极易造成误操作的发生。

(2) 操作过程中造成的误操作

1) 电气工作票制度执行过程中造成的误操作。工作票签发人和工作负责人由于对规程不熟, 对设备系统接线方式和运行方式不熟悉, 常常出现错误。如:在只需部分停电工作时, 将一部分停电部位扩大为两个部位。工作票中所写任务与实际工作不符。

安全技术措施不完善或有错误。如:停电范围不明确;架设的安全围栏或遮栏不够全面, 不能有效防止人员误入带电间隔;接地线挂接的地方不对或没按要求挂接足够的接地线等。变电所值班员没有认真审核工作票, 致使操作票中出错的地方没有被发现并得到及时纠正, 从而导致为实际操作留下了隐患等。

2) 工作票执行过程中造成的误操作。不按相关规定发受倒闸操作令, 下达操作令时, 由没有权利接受命令的值班员接受命令, 因接受命令的值班人员不熟悉规程, 对操作命令没有理解清, 没有按照要求进行复诵, 致使错误没有得到及时纠正。监护人没有尽到监护职责, 操作过程中没有按要求进行唱票复诵, 没有按要求与操作票核实设备的名称、编号和所在的位置, 在没有验电的情况下就挂接地线, 或者离开操作人去干别的工作, 或与操作人员一同进行操作机构。如:在检修完毕送电过程中, 监护人和操作人为了尽快完成送电, 两值班员分头操作。不按规定进行手指口述唱票复诵, 而发生误操作事故。

2 防止电气误操作事故的措施和对策

对于变电运行人员来说, 防止电气误操作是保证生产的一项重要工作, 必须采取一系列的防范措施, 杜绝电气误操作事故的发生。根据本人多年的工作经验, 现浅要谈一下预防误操作事故的措施和对策。

2.1 加强设备日常运行管理

(1) 健全和完善各项规章制度, 及时根据实际情况修改图纸。

(2) 加强操作过程的管理, 从操作票的填写、审核到模拟都要严格把关, 并在操作前认真核对设备名称、编号、位置等情况, 操作时严格执行手指口述和监护复诵制度, 不得漏项, 操作完后在复核一遍。

(3) 严格执行操作监护制度。大型操作时要求基层管理者到现场, 作为第二监护, 进行多重把关。

(4) 选用性能高、设计好、功能全的防误闭锁装置, 同时要加大变电所值班员和机电检修工对装置正确使用的培训教育力度。

2.2 加强技术培训

强化岗位培训, 提高人员素质, 使每位值班人员都能熟练掌握管辖范围内的设备布置情况、做到“三知四会”, 加强基本功的训练, 坚持按要求持证上岗, 作为管理者要多深入现场多做现场培训。经常组织各种形式的演练, 彻底纠正习惯性违章, 并能通过演练, 增强职工的实践能力。

2.3 加强设备管理, 加大安全隐患的排查力度

加强设备的巡视检查, 及时发现设备隐患, 并且做到及时整改, 也可以引进激励机制, 对发现隐患的职工, 给予一定数额的奖励。在我单位实行的是专人检查、日常巡检、走动式管理相结合的模式, 效果非常好。

2.4 严格按要求执行, 做到按章办事

在电气工作中, 工作票的签发人和工作负责人必须按《安全规程》中的有关规定明确安全责任。值班员在在执行工作票前要看清工作任务与实际停电范围是否一致, 在安全措施中要求装设的接地线的数量和挂接的部位, 以及可确保在工作的地点能够可靠地防止突然来电。对于工作票中所要求的安全措施, 操作时只能由当班值班人员自己操作, 检修工严禁参与操作。要在一合闸就能送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手柄上, 悬挂“禁止合闸, 有人工作”的标志牌。

2.5 加强安全思想教育

在日常管理中要随时掌握每位职工的思想动态, 发现思想问题及时给与解决, 不能让职工带着思想问题上岗。平时还要利用班前会和周一安全例会, 学习事故案例, 使员工责任心和安全意识得到加强, 并形成良好的习惯。

2.6 合理安排工作, 保证值班人员休息充分, 确保在精神饱满的状态下工作

防止误操作事件的发生, 除以上几点外还应当从组织措施和技术措施两个方面进行严格把控。在组织措施中, 工作许可制度、操作票制度、工作间断、工作监护制度、转移和终极制度、工作票制度、手指口述又是最主要的内容, 要严格要求。只有切实按规定要求进行工作, 认真落实具体安全防范措施, 电气误操作事故就能得到有效的预防和控制。

参考文献

[1]国家电网公司电力安全工作规程[S].中国电力出版社.

[2]电工进网作业许可考试参考教材[K].中国时政经济出版社, 2006.

变电站误操作事故分析 篇10

电力系统中出现事故的主要原因之一是在倒闸操作过程中出现误操作的现象。作为供电企业管辖的设备多、技改任务多,倒闸操作任务也相应多。在现阶段的管理水平和技术能力的基础上,如何保证倒闸操作不发生误操作,是从事电力系统技术研究的工作者们非常感兴趣的课题之一。

1 电气误操作的主要原因分析

1.1 管理人员方面的原因因素

(1)人员技术素质不高是误操作的原因之一。值班员责任心不强,工作不认真,电气操作人员技术水平、操作经验参差不齐,对设备的性能、结构、原理掌握和了解的程度不同,必然在操作水平方面存在差异。运行人员操作方法不正确是直接导致操作失败的关键因素。电气设备的倒闸操作要求电气运行人员具有丰富的电网运行知识,熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规程和制度,必须掌握一、二次设备的操作配合及倒闸操作的技术原则。(2)管理人员习惯性违章操作。在电气操作的管理时,习惯于把重点放在大型操作上,而忽略了小操作。但事实证明大部分误操作事故是由简单操作而引发的。管理人员的习惯性违章操作主要表现如下几点:(1)不执行调度命令复诵核对制度;(2)不认真填写、审核操作票;(3)操作前不进行模拟预演;(4)操作过程中不认真进行监护复诵制度;(5)一次操作多带或少带操作票;(6)不按操作票的顺序进行操作,跳项、漏项或倒项操作;(7)操作中使用不合格的安全用具,没有养成使用前首先检查安全用具的良好习惯;(8)装设接地线或合接地刀闸前不验电;(9)无票操作;(10)单人操作;操作前不认真核对操作位置,不核对设备的名称、编号,不核对模拟;不详细做好操作记录等等[1]。

1.2 技术难点方面的原因因素

(1)在旁代操作时没有考虑重合闸的投退。有些电力部门调度人员在下令开关停运前,不要求退出自动重合闸。他们认为开关停运一般是限电或方式需要,既无站内工作又无线路工作,所以退出自动重合闸是不必要的操作。但是,还是要考虑开关停运时,设备是否能自动闭锁重合闸,这样谨慎是为了防止事故的发生,往往事故就在保护退出的时段里恰好发生的,应引起注意[2]。(2)防误解锁钥匙使用和管理不严。目前使用的防误闭锁装置性能不稳定,部分产品制造质量和安装调试质量不高,以及运行人员使用维护不当等原因,容易造成防误闭锁装置卡涩,生锈、失灵等故障,延迟倒闸操作时间。当防误装置故障时,部分运行人员不严格按照防误闭锁装置管理办法向有关领导申请使用万能解锁钥匙,就擅自盲目解锁,或当执行某一步操作不能正常解锁或存在疑问时,责任心不强或业务水平差的运行人员不核对设备名称和编号,不仔细检查操作的内容和操作任务等等都是造成倒闸误操作的原因之一。

2 防止电气误操作的对策

2.1 提高运行人员的管理水平

(1)加强运行人员的安全教育。加强运行人员的安全教育,提高工作责任心和执行规章制度的自觉性。安全意识教育能让运行人员在工作上自觉遵守规程、不断反省自身操作的不足,并促进工作人员积极学习各种相关的技术书籍,提高值班人员的责任感。(2)坚持召开操作前的安全会。坚持召开操作前的安全会,拟定操作方案,明确操作任务、操作目的、安全注意事项,设备的危险点和倒闸操作前后的运行方式,指定技术熟练、责任心强的值班员为操作人和监护人,使整个倒闸操作具备一个比较完善的组织措施和安全技术措施。工作结束后及时进行当天的工作小结,做得好的给予充分肯定,成绩突出的给予奖励,对发现的不安全现象决不能视而不见,不闻不问,要按照“三不放过”的原则进行分析、整改。(3)加强各项管理,奖罚分明。教育操作人和监护人明确自己在倒闸操作中的地位、责任和作用。还要杜绝无票操作或操作票没有带到现场的现象,对填写的操作票必须经过层层审查签名,确保票面合格。坚持操作过程中的预演、监护、唱票、复诵、核对设备编号和位置。建立健全各项管理制度。该奖则奖,应罚必罚,强化管理,杜绝违章[3]。

2.2 提高技术人员的专业能力

(1)加强技术培训。加强运行人员技术培训工作,提高人员素质和技术水平。随着设备的不断更新,运行人员的不断年轻化提高业务水平、积累运行经验、增强运行人员在异常状态下的分析、判断、处理能力和实际操作能力是今后变电运行培训工作的重点,特别要进行现场实际操作培训和仿真模拟培训,对运行经验较少的运行人员和实习人员还要有重点、有针对性进行基础知识、基本技能和实际操作的培训,要充分提高运行人员学习的积极性,提高培训质量,进一步提高运行人员实际操作能力、技能水平、工作能力和应急事故分析、处理能力,努力实现规范化、标准化操作,从而减少误操作事故的发生。(2)加强解锁钥匙使用和管理。严格执行防误解锁装置管理办法,解锁钥匙严格按规定进行封存管理,全站只设一套。当五防解锁钥匙不能对程序锁解锁时,一定要先核对设备名称及编号、认真检查操作票,如存在疑问,应立即停止操作,并向调度汇报,在确定操作票、设备名称及编号、操作步骤等完全正确并无疑问的情况下,才能判断为五防锁机械锁故障,经有关领导同意后方能使用解锁钥匙,使用完毕后立即按相关规定进行封存,并做好记录。严禁随意解除闭锁装置,严格按操作票的操作步骤进行操作,倒闸操作时必须认真做好监护和录音。(3)加强安全工具的使用和管理。变电站要加强常用工具的使用和管理,工具要定期检查,定期做试验,安全工具配置不足的站要及时补充,对试验不合格和被损工具要及时进行销毁。要正确使用防护用品和安全工具,并按由有关规定正确存放。

3 结语

通过总结变电站的倒闸误操作的主要原因,分析防范倒闸误操作的几点措施,可为电力系统的倒闸操作提供技术参考。倒闸操作的意义,目的是显而易见的,所以一定要加强运行人员安全意识教育,并在技术上提高自身的专业技能等能力,才能保证电力系统供电的正常运行。

参考文献

[1]陈万忠,彭俊峰.电气倒闸误操作事故分析与防范[J].云南冶金,2008,37(4):60~62.

[2]夏卫华,谢爱良,王丽华.变电站运行操作中几种常见问题分析及其改进措施[J].江西科技师范学院学报,2003(6)95~97.

变电站误操作事故分析 篇11

关键词:变电站 运行人员 误操作 对策

中图分类号:TM732文献标识码:A文章编号:1674-098X(2013)05(a)-0083-01

当前,随着人们对电力需求的不断增加,变电站这一设备起到了越来越重要的作用。近几年,政府愈加重视对电力基础设施的建设,这为变电站的健康发展创造了一个更加适宜的环境。电网的构建一个相当复杂的过程,并且运行的方式具有多变性,因此在变电站运行过程中必须高度重视规范化的操作,变电站运行中的倒闸操作非常繁琐,这就要求运行人员具有很好的专业素养以及负责的态度。一直以来,变电站运行人员因失误或者错误很有可能造成设备的损伤、大范围的停电,甚至导致电网的瘫痪等严重的后果。因此,及时找到操作中的习惯性违章行为并认真分析其产生的原因,采取相应的应对措施加以合理的控制,对于预防电力误操作的发生有着相当大的帮助。本文阐述了出现的问题以及防范性的措施。

1 变电站运行人员误操作产生的原因

1.1 工作人员态度不认真,素质有待于提高

俗话说的好:态度决定一切。电力站部分工作人员在思想上对电力操作不够重视,在工作过程中不能严格约束自己,工作粗心大意,不按照规范化的操作进行,甚至存在凭感觉操作的现象。此外,一些运行人员在学习事故通报时不够认真仔细,没有从以往的事故中总结应有的经验教训,这样会导致同样的失误多次发生。变电站对运行人员的专业素养通常不太重视,致使在工作中发生多种的问题和事故。在具体的操作中,工作人员容易忽视工作调度指令的重要性,在对调度指令没有完全理解的情况下进行操作,事故发生之后又未能及时向上级汇报情况,造成大面积停电。由于工作人员专业素质有待于提高,实际操作的能力不强,变电运行倒闸操作的过程中缺少足够的监督,运行敷衍工作,随意拖延操作的时间,这些都容易造成误操作现象的发生。

1.2 变电站的运行管理模式发生变化

随着科学技术的快速发展,变电站传统的管理模式发生了巨大的变化。之前变电站实施值班制,安排专职人员值班,但现在的情况是无人值班,主要采用监控模式外加工作站的监管模式。以前每一个运行人员只需要在一个固定的变电站工作,对变电站的设备的运行操作都相当熟悉。但是,如今却发生了较大改变,一名工作人员需要管理几个甚至是实际个变电站的操作和运行,要熟悉每个设备比较困难,这种情况下易引发误操作的事故。

1.3 运行人员操作过程中存在不规范的行为

在实际操作过程中,运行人员的操作的习惯不规范,对于公司制定的操作规范没有认真学习,就容易导致员工的误操作。然而电力站工作人员误操作的危害性非常大,而造成这一事故的原因主要是运行人员在操作倒闸时习惯性的违章行为没有得到及时有效的控制。同时,员工在操作开始前,有时会出现工器具准备不够充分的现象,未能对其认真检查,因而运作人员漏拿或拿错工器具的现象时有发生,这种行为极易造成操作的中断,严重影响工作效率。

2 变电站运行人员的误操作应对措施

2.1 逐渐健全变电站运行操作的规章制度

制定科学合理的变电站运行操作具体规章制度,能够有效降低运行人员误操作行为的发生,提高运行人员对规范化操作的重视,并帮助他们不断规范自身的操作行为。同时,要明确变电站工作任务并贯彻落实奖惩制度,在倒闸操作中,应该科学分配员工的任务,明确个人的工作职责,对于工作质量好以及态度端正的员工要及时给予奖励措施,激发员工的工作热情,对于消极怠工的人员要进行惩罚,逐渐形成科学的操作和管理机制,尽可能减少变电站误操作行为的发生。

2.2 不断提高运行人员的专业素养

提高变电站运行人员的专业素养,不能仅局限于提高其专业技能,更应该重视对员工安全意识以及心理素养的教育。在培养员工的专业素质时,要注重对其软实力的培训,不断规范运行人员的操作行为,尤其是倒闸操作员工的行为,在操作过程中,要认识到安全操作的重要性。根据与变电站有关的法律法规的规定,严格遵循操作规章,在操作钱做好准备工作,在操作中要全神贯注,不能分心,操作完成后要做好收尾工作,不要留下安全隐患。

2.3 对变电站运行人员的误操作案例进行分析探讨

为了更好预防变电站运行人员在实际操作中出现问题,我们可以帮助操作人员对以往失败的案例进行科学的分析,谈论操作失败的原因,以及操作過程中出现的违规违纪行为,及时做好总结,并制定出相应的防范措施,确保人身和财产的安全。鼓励员工在工作中总结经验教训,举办研讨会,与其他运行人员分享自己的收获,在自我提升的前提下帮助大家提高操作的规范性以及安全意识。

2.4 对运行人员进行心理分析,帮助其形成良好习惯

定期对运行操作人员进行心理分析,找出他们在进行误操作使的心理状态、思想变化等。对操作员工进行解压教育,帮助他们如何在高压工作环境下学会如何科学解压调整自己的心理状态,以更好的状态投入到操作工作中去。此外,针对运行人员在实际操作中可能出现的失误要加强,要加强他们对规范化步骤的学习,逐渐养成良好的工作习惯。

3 结语

当前,我国政府对电网建设越来越重视,对于电网安全的维护变得非常重要。必须将变电站安全运行放在首要位置,因为在变电站运行中倒闸操作的安全非常重要,它关系到整个变电站的安危。总之,针对变电站运行工作人员在工作中可能出现误操作,我们提出了一些应对措施,在实际培训中强化工作人员的安全意识。从近些年的培训可以看出,上述措施提高了变电站运行人员在操作过程中的规范化意识,对于压力能做到适时排解,提高了对防误操作技能掌握程度,为减少违法违章行为,防止误操作事故的发生起到了显著的积极作用,并最终保护我国电网安全,推动经济的健康发展。

参考文献

[1]林威.变电站运行中倒闸防误操作调查及对策分析[J].中国科技投资,2013(1): 80.

变电站误操作事故分析 篇12

为防止倒闸中出现误操作, 就需要联系变电站实际情况做好进一步防护, 并将倒闸安全控制落实到具体人员身上, 采用谁管理谁负责的方式, 降低倒闸作业误操作所带来的损失。

一、导致变电运行倒闸作业误操作产生的原因

导致变电运行倒闸作业误操作产生的要素有很多, 具体来讲主要体现在以下几方面:

(一) 设备技术原因

设备技术是变电运行倒闸作业中经常涉及到的部分, 也是容易出现误操作的部分。通过研究发现, 在倒闸作业操作的过程中, 一些工作人员并不重视重合闸投退, 再加上部分工作人员不遵守相关规定违规操作, 这样也会导致一系列的安全事故, 同时, 部分工作人员工作疏忽, 并没有加大对防误解锁钥匙的管理, 导致钥匙丢失或安装人员没有按照规定安装, 这样就导致了设备编号和解锁设备出现了名称差异, 不知情的工作人员就会在倒闸作业时出现误操作, 进而引发安全事故[1]。

(二) 操作人员原因

操作人员也会导致倒闸误操作。一般来讲, 由操作人员引起的误操作主要在于以下几个方面:

第一, 综合素质较差, 尽管多数操作人员拥有一定的技术, 但他们的实践经验并不多, 很多都停留在理论阶段, 再加上他们的责任意识较差, 在工作中并不认真, 这样就会带来一系列问题, 引发不必要的风险。

第二, 缺乏对倒闸作业操作技术的正确理解, 在实际工作中总是按照自己的习惯作业, 而缺少与实际情况的联系, 进而导致误操作产生。

(三) 调度原因

调度也会给变电运行倒闸作业带来一定影响, 一般情况下, 调度失误很可能导致倒闸作业出现失误, 同时也会发出错误指令致使操作票顺序出现偏差, 由于这些情况的出现, 就会导致设备状态核对出现失误, 进而引发操作风险。此外, 随着调度失误的出现, 操作精准度会大大降低, 开关切换保护定值也会受到一定影响, 这些都是误操作所带来的影响[2]。

二、变电运行倒闸作业误操作防范方法

做好电网安全维护已经成为现阶段最重要的工作, 要做好变电运行倒闸作业误操作防范应从以下几方面入手:

(一) 构建完善的规章管理机制

之所以变电运行倒闸作业中经常出现误操作, 引发一系列风险, 主要是由于缺少完善的规章管理机制的约束, 为降低风险发生几率, 构建完善规章管理机制就成为现阶段最重要的工作, 明确指出操作流程, 指出各种可能发生的状况及其对应的整改措施, 要求所有操作人员都要严格按照该规定工作, 如果实在有需要改正, 就先向上级申请, 经过审批后再执行, 同时为调动员工的工作积极性, 在构建规章管理机制的过程中, 还要设置好奖罚机制, 对工作积极者加以奖励, 对工作懈怠者进行惩罚, 只有这样才能真正做好倒闸作业, 减少误操作的出现[3]。

(二) 强化技术保护

由于设备技术也是促使倒闸作业误操作产生的要素, 所以, 在这一过程中, 就要强化技术保护, 经常检查倒闸操作设备, 定期做维护, 如果发现设备中存在问题, 就要立即采取维修措施, 减少由此产生的异常问题。在倒闸作业中, 还要严格按照操作规则工作, 并注意操作的应用, 按照操作票上的内容操作, 杜绝跳项或漏项的出现, 如果实在需要跳项等, 应先让专业人员检测, 经过批准后再实施。同时, 在验电等工作中, 一定要佩戴绝缘手套, 尽量避免在雷雨天作业。此外, 在还要做好相关操作人员的培训工作, 不仅要让其掌握一定的理论知识, 还要具有良好的实践能力, 定期对操作人员的工作能力做考察。这些都是有效减少变电运行倒闸作业误操作的有效措施。

(三) 做好相关施工人员的操作票编制与控制

操作票编制也会影响到变电运行倒闸作业情况, 所以在实际编制的过程中, 一定要加强与电网实际情况的联系, 如果电网操作难度较大, 就要先设置好主接线图与继电保护等, 同时还要做到以下几点:

第一, 理清编制思路, 防止漏项的出现, 并注意专业术语的应用, 增强专业性;

第二, 做好定值区计算, 减少计算错误的出现;

第三, 严格审核操作票, 在审核的过程中务必有专业且拥有丰富操作经验的操作人才参与, 如果在审核中发现问题就要立即更正, 防止恶性事件发生;

第四, 做好继电设备等的防护, 为保证编制内容切实可用, 相关工作人员在编制前应做好实地考察, 遇到自己不懂的问题就要及时追问, 真正做到制度与实际相结合, 提高操作票内容的可用性[4]。

以上都是变电运行倒闸作业误操作有效防范措施, 只有将这些内容落到实处才能真正降低意外事件发生几率。

三、结语

通过以上分析得知, 促使变电运行倒闸作业误操作产生的要素有很多, 主要有设备技术、操作人员与调度, 因此, 本文联系实际情况提出了一些有效解决措施, 希望能为相关人士带来有效参考, 真正做好倒闸作业, 减少误操作的出现。

参考文献

[1]程晓娟.论倒闸操作过程中如何防止误操作及其防范策略[J].中国市场, 2016, 01:208-209.

[2]徐光辉, 张伟.变电运行倒闸操作问题及注意事项探讨[J].民营科技, 2016, 03:70.

[3]刘海荣.变电运行倒闸误操作原因及解决[J].科技传播, 2013, 03:129+117.

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