电厂设备典型常见故障分析与处理(通用8篇)
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇1
电厂设备常见故障分析与处理
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电力技术实用资料(鉴赏2015)
运行维护技术培训教材——电厂设备常见故障分析与处理
目 录
一、电厂设备汽机专业常见故障分析与处理
1、汽前泵非驱动端轴承温度高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
2、汽前泵非驱动端轴承烧毁„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
3、开式水泵盘根甩水大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
4、IS离心泵振动大、噪音大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
5、单级离心泵不打水或压力低„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
6、电前泵非驱动端轴瓦漏油严重„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
7、采暖凝结水泵轴承烧毁„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
8、磷酸盐加药泵不打药„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
9、胶球系统收球率低„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
10、胶球泵轴封漏水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
11、氢冷升压泵机械密封泄漏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
12、开式水泵盘根发热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
13、开式水泵轴承发热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
14、采暖补水装置打不出水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
15、低压旁路阀油压低„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
16、小机滤油机跑油漏到热源管道上引起管道着火„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
17、发电机密封油真空泵温度高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
18、循环水泵出口逆止门液压油站漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
19、循环水泵出口逆止门液压油站油泵不打油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 20、主油箱润滑冷油器内部铜管泄漏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18
21、顶轴油油压力低„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
22、主油箱MAB206离心式油净化装置投不上 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
23、汽泵、汽前泵滤网堵塞造成给水流量小„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
24、冷段供高辅联箱和四段抽气供小机节流孔板泄漏„„„„„„„„„„„„„„„„„20
25、汽泵入口法兰泄漏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
26、高加正常疏水和事故疏水手动门法兰泄漏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
27、采暖补水装置不进水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
电力技术实用资料(鉴赏2015)
运行维护技术培训教材——电厂设备常见故障分析与处理
14、烟风道系统常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
15、离子燃烧器常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
16、直流燃烧器与旋流燃烧器常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
17、点火枪常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44
18、送风机及油站常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44
19、离心式一次风机及油站常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 20、引风机及油站常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46
21、密封风机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
22、磨煤机及油站常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
23、给煤机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49
24、除灰空压机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50
25、冷干机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50
26、仪用空压机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51
27、空气预热器气动马达运行声音异常故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52
28、干燥器常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52
29、负压吸尘器常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53 30、火检风机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53
31、等离子水泵常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
32、电动挡板门常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
33、气动插板隔绝门常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55
34、电除尘常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55
35、除灰MD、AV泵常见故障 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56
36、一、二电场除灰系统输灰不畅发生堵灰常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„57
37、三、四、五电场除灰系统输灰不畅发生堵灰常见故障„„„„„„„„„„„„„„58
38、灰库顶切换阀常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58
39、灰库给料机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 40、灰库搅拌机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59
41、细灰库落料伸缩节常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
42、灰库气化风机常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
43、立式排污水泵常见故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61
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23、盘式除铁器故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76
24、#8皮带犁煤器故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
25、排污泵故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
26、皮带伸缩装置故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78
27、多管冲击式除尘器故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78
28、斗轮机行走变频器故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„79
29、斗轮机回转变频器故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80 30、6kV开关进退困难„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80 31、6kV开关不能正常合闸与分闸„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„81
32、引风机油站故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„81
33、变压器油温表故障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„81
34、主封母线微正压装置频繁动作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„82
35、变压器假油位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„82
36、变压器渗漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„83
37、变压器油色谱分析异常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„83 38、220kV升压站SF6断路器频繁打压„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„84
39、电源接通后,电动机不转,然后熔丝绕断„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„84 40、通电后电动机不转动,有嗡嗡声„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„85
41、电动机过热或冒烟„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„86
42、电动机轴承过热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„86
43、电动机有不正常的振动和响声„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„87
44、电动机外壳带电„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„87
45、电动机运行时有异常噪声„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„88
四、电厂设备热工专业常见故障分析与处理
1、取样表管堵„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„89
2、温度测点波动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„89
3、温度测点坏点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„90
4、吹灰器行程开关不动作或超限位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„90
5、低加液位开关误动作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„91
6、石子煤闸板门不动作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„91
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5、托辊不转、声音异常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„104
6、清扫器清扫不干净„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„104
7、清扫器声音异常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„105
8、减速机轴承有不规则或连续声音„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„105
9、减速机齿轮有不规则或连续声音„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„105
10、减速机振动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„105
11、减速机温度高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„106
12、减速机输入或输出轴不转„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„106
13、减速箱漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„107
14、滚筒轴承有异音、发热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„107
15、滚筒胶面严重磨损或掉落,造成皮带打滑或跑偏„„„„„„„„„„„„„„„„„107
16、制动器制动架闸瓦不能完全打开„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„108
17、制动器制动时间过长„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„108
18、制动器闸瓦温升高,磨损快,制动轮温升高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„108
19、制动器闸瓦磨损快„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„109 20、液力偶合器油温升高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„109
21、液力偶合器运行时易熔塞喷油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„109
22、液力偶合器运行时漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„110
23、液力偶合器停车时漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„110
24、液力偶合器启动、停车时有冲击声„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„110
25、液力偶合器噪声大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„110
26、柱销联轴器声音异常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111
27、柱销联轴器驱动失效„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111
28、落煤筒漏粉„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111
29、落煤筒堵煤„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„111 30、多管冲击式除尘器压差不正常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„112
31、多管冲击式除尘器风机振动大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„112
32、多管冲击式除尘器水箱补不满水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„113
33、多管冲击式除尘器风机启动时联轴器有异音„„„„„„„„„„„„„„„„„„„113
34、叶轮给煤机挑杆与挡煤板卡死„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„113
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65、多吸头排污泵渗油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„123 66、供油泵不吸油,压力表与真空表剧烈跳动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„123 67、供油泵油泵不吸油,真空度高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„124 68、供油泵压力计有压力,但油泵仍不上油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„124 69、供油泵流量低于设计要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„124 70、供油泵消耗功率过大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„125 71、供油泵内部声音反常,油泵不上油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„125 72、供油泵振动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„125 73、供油泵轴承过热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„126 74、斗轮机液压系统油泵噪音大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„126 75、斗轮机液压系统工作压力不稳定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„127 76、斗轮机液压系统油压不足,油量不足,液压缸动作迟缓„„„„„„„„„„„„„127 77、斗轮机臂架升降不均匀,有抖动现象„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„127 78、斗轮机液压系统油路漏油„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„128 79、斗轮机轴承声音异常„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„128 80、斗轮机斗轮驱动失效„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„128 81、斗轮机行走机构减速机启动不了„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„128 82、犁式卸料器犁不干净„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„129 83、犁煤器犯卡„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„129 84、犁煤器轴断„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„129
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故障现象:开水泵在运行过程中盘根甩水大,造成轴承室内进水轴承损坏。原因分析:
1)、盘根压兰螺丝松,2)、盘根在安装时压偏未安装到位,盘根安装时未挫开90°,接口在一条直线上。3)、盘根材质太硬将轴套磨损。处理方法:
1)、将盘根压兰螺丝进行均匀紧固,但不能紧固太紧,造成盘根与轴抱死发热。2)、安装盘根时对称均匀地将盘根压入盘根室内,接口必须错开90°以上
3)、将盘根更换为柔韧性发软的盘根(浸油盘根或高水基盘根),有条件的话将盘根改造为注胶盘根。
检修后效果:使用注胶盘根,盘根甩水在每分钟10~20滴,减小泵体的维护检修工作量。防范措施:
1)、盘根应选用耐磨柔韧性比较好的盘根。2)、安装盘根时应正确安装。
4、IS离心泵振动大、噪音大
故障现象:泵体振动大,并且泵体有异音 原因分析:
1)、泵轴与电机轴不同心。2)、泵轴弯曲。
3)、泵体各部件动静摩擦。4)、轴承间隙过大或损坏。
5)、泵转子不平衡。
6)、地脚不牢。
7)、对轮连接梅花垫损坏。
处理方法:
1)、将泵与电机重新找正。2)、将泵轴校正或更换新轴。3)、检查、调整泵内动静间隙。4)、更换或修复轴承。5)、泵转子找动平衡。
1电力技术实用资料(鉴赏2015)
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处理后的效果:油档处无漏油,回油正常。防范措施:
1)、加强巡视,发现油位低,及时检查油档处是否漏油。
2)、加强点检及时检查供油压力是否超出设计压力并加强电泵的滤油工作。3)、提高检修质量。
7、采暖凝结水泵轴承烧毁
故障现象:采暖凝结水泵检修后试运时轴承烧毁
原因分析:检修人员责任心不强在泵体检修后轴承室未加油造成轴承烧毁
防范措施:加强检修检修人员的责任心,加强检修三级验收过程。在设备试运前应全面检查轴承室油位和所有紧固螺栓是否紧好。
8、磷酸盐加药泵不打药
故障分析:磷酸盐加药泵启泵后运转正常,泵体无异音,盘根压兰无泄漏,出口压力为零。原因分析:
1)、泵出口泄压阀未关闭 3)、泵出口安全阀泄漏
2)、泵体体出入口单向阀钢球上和单向阀阀座上有杂物或钢球变形。3)泵体单向阀接合面垫片损坏。处理方法:
1)、将泵出口泄压阀关闭。
2)、检查安全阀阀座和阀芯是否有麻坑和其它缺陷,如有则进行研磨,或更换安全阀。3)、检查单向阀钢球上是否有污垢变形、阀座上有杂质裂纹等,仔细清理钢球和阀座接合面并更换接合面垫片。
防范措施:定期对加药泵入口滤网检修检查清理,发现滤网破损,应及时更换。
9、胶球系统收球率低处理
故障现象:胶球系统投运后收球率不到10%。原因分析:
1)、收球网未关到位。
2)、收球网有缺陷,胶球无法回到收球室。3)、胶球泵出入口门打不开。处理方法:
3电力技术实用资料(鉴赏2015)
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4)、解体检查,测量轴,或校正或更换。5)、解体检查硬更换两端的轴承。6)、更换机械密封密封圈。7)、更换机械密封弹簧。防范措施:
1)、设备检修时应精心检修。2)、认真检查设备,做好事故预想。
12、开式水泵盘根发热
故障现象:开式水水泵盘根运行过程中盘根发热。原因分析: 1)、填料压的过紧。
2)、盘根密封冷却水水量不足。3)、盘根安装不当或材料规格不当。处理方法:
1)、填料不应压的过紧。2)、增大密封冷却水水量。
3)、选用合适的盘根,并进行正确安装。防范措施:
1)、按要求安装盘根。
2)、利用大小修对冷却水管道进行检查。3)、及时维护合发现问题。
13、开式水泵轴承发热 故障现象:泵轴承过热 原因分析:
1)、轴承室内油位过低。2)、轴承间隙不对。3)、泵与电动机中心不好 处理方法:
1)、注油至正常油位。2)、调整轴承间隙。
5电力技术实用资料(鉴赏2015)
运行维护技术培训教材——电厂设备常见故障分析与处理
2)、滤油机下方没有放置油盘。
3)、滤油机下方热源管道未保温在点检时未发现。防范措施:
1)、加强培训力度,提高员工工作责任心。
2)、滤油前应先检查接口是否绑扎牢固,无问题后在再开滤油机。3)、滤油机下方应放置油盘
4)、应将绑扎的滤油胶管改为带专用接头的滤油管。
5)、加强点检力度,认真检查滤油机下方热源管道保温是否完善。并做好隔离措施。
17、发电机密封油真空泵温度高
故障现象:发电机密封油真空泵在运行过程中泵体温度最大达到85℃。原因分析:
1)、发电机密封油真空泵出入口滤网堵塞 2)、发电机密封油真空泵出口管道堵塞 处理方法:
1)、更换发电机密封油真空泵出入口滤网
2)、检查发电机密封油真空泵出口管道。发现管道排气口在厂房房顶未保温,在出口处管道冻结,造成排气不畅。后在13.7米平台上方用锯弓将管道锯开一斜口,进行临时排气。在小修时将管道并到密封油排油风机入口管道上。处理后的结果:泵体运行正常。防范措施:
1)、在冬季应加强点检工作,发现排气口处有结冰应及时处理。2)、应及时检查密封油真空泵油位,发现油位低应立即补油。
18、循环水泵出口逆止门液压油站漏油处理
故障现象:循环水出口逆止门液压油站阀块有一螺丝死堵漏油严重,造成油箱油位下降,油泵出口压力低。
原因分析:螺丝死堵密封“O”型圈损坏。
处理方法:先用〔20槽钢焊接到阀体上将油缸回座杆档住,使阀门在油站无油压后无法关闭,然后将油泵停运,更换新的“O”型圈。防范措施:
1)、大小修应对液压油站的所有密封“O”型圈进行更换。
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运行维护技术培训教材——电厂设备常见故障分析与处理
防范措施:
1)、应使用耐腐蚀的氟橡胶密封件。2)、对铜管检漏时应件隔离门关严。3)、工作结束后,将所有法兰紧固均匀。
21、顶轴油油压力低
故障现象:顶轴油系统压力低。原因分析: 1)、顶轴油泵损坏。2)、顶轴油泵出力调整低。3)、油管泄漏。消除方法:
1)、更换新顶轴油泵。
2)、将顶轴油泵出口压力调到合适范围内。3)、查出油管泄漏点,进行补焊处理。防范措施: 1)、加强设备巡检
2)、检修顶轴油泵时,严格按照检修工艺处理。
22、主油箱MAB206离心式油净化装置投不上。
故障现象:主油箱MAB206离心式油净化装置投运后,转动正常。分杂分水效果差 原因分析: 1)、比重环孔径过小 2)、分离温度不对 3)、流量过大
4)、沉淀桶中聚满沉淀物 5)、碟片组间被堵塞
6)、油净化装置出入口门未打开 处理方法:
1)、更换大孔径的比重环 2)、调整分离温度 3)、降低流量
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运行维护技术培训教材——电厂设备常见故障分析与处理
处理后的效果:运行一年多,一直未泄漏。
防范措施:在机组小修期间,将法兰节流孔板更换为焊接节流孔板。
25、汽泵入口法兰泄漏
故障现象:汽泵入口法兰泄漏严重
原因分析:由于汽泵入口给水管道振动大,在启泵前水锤造成泵入口法兰泄漏 处理方法:先将泵入口法兰螺栓螺栓紧固,然后在泵入口给水管道上加一固定支架。处理后的效果:运行一年多,一直未泄漏。防范措施:
1)、要求运行人员在汽泵前泵前灌水时应先将泵体排空阀打开,开启前置泵入口给水阀门时应逐渐开大,不得一下全开。
2)、加强对给水管道支吊架检查,发现变形,焊口开裂应及时处理
26、高加正常疏水和事故疏水手动门法兰泄漏
故障现象:高加正常疏水和事故疏水手动门法兰漏水严重 处理方法:将高加解裂后将齿形垫片更换为金属缠绕垫片。
防范措施:将所有高加系统法兰垫片都更换为金属缠绕垫片,系统投运后,将法兰进行热紧。紧固法兰螺栓应对角均匀紧固
27、采暖补水装置不进水
故障现象:采暖系统分水联箱压力低,整个采暖系统压力低于0.4MPa,采暖补水装置闪蒸箱安全门动作,溢流管排水口返汽。
原因分析:采暖补水装置闪蒸箱为与水箱为浮球阀隔断,当闪蒸箱水水位高时将不锈钢浮球浮起阀门打开,水位下到一定高度时浮球阀关闭,如果不锈钢浮球有裂纹进水,则浮球无法浮起阀门打不开,水箱内进不了水,采暖系统就不进水,系统压力降低。
处理方法:将采暖补水装置闪蒸箱人孔打开,将不锈钢浮球取出,检查是否进水,并查出裂纹,重新补焊。防范措施:
1)、加强巡视,发现问题及时处理。
2)、在采暖系统轮修时,应全面检查浮球阀进行检查,并将浮球连接杆处进行加固补焊。
28、高加加热管泄漏
故障现象:高加水位“高”、“高-高”报警。水位计指示高 原因分析:
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1)、循环水进水温度高,进出口水温端差小 2)、凝汽器有漏空气地方,密封不好 处理方法:
1)、检查水塔淋水盘水嘴是否有脱落,并安装好。
2)、凝汽器是一个庞大的系统,因此凝汽器检漏是一项工作量非常大的工作,主要是将所有与凝汽器系统接合面(包括法兰、焊口、人孔等)处喷氦气,然后在真空泵排气口处接一测头用仪器测量,如果接合面漏氦气就进入凝汽器内通过真空泵到排气口处,仪器就能显示出来。
在找漏过程中主要按照系统一处一处找。#2机真空低的主要问题是,主汽疏水阀门内漏,将疏水扩容器底部冲刷∮50mm的孔洞。另外机组在施工时在疏水扩容器开一人孔后封闭,由于焊接质量问题,焊缝有200mm长的裂缝,造成真空低,后将孔洞和裂纹进行补焊。
处理后的效果:真空度达到设计要求。防范措施:
1)、加强对主汽疏水门进行点检工作,发现内漏大小修时进行研磨或更换。2)、大小修时疏水扩容器进行测厚检查,发现壁厚减薄则进行更换。
3)、更换与凝汽器相连的法兰垫片和管道,必须将法兰螺栓紧固牢固,管道焊口进行检验。
31、锅炉暖风器疏水至除氧器管道接管座焊口开裂
故障现象:锅炉暖风器疏水到除氧器管道投运后,管道振动大造成管道阀门法兰泄漏,除氧器接管座开裂。原因分析:
1)、锅炉暖风器疏水管道水锤现象严重,造成管道振动大。2)、锅炉暖风器疏水至除氧器接管座材质重在质量问题。处理方法:
1)、在接管座开裂后机组降负荷,将四段抽汽和辅汽供除氧器管道阀门关闭,在泄漏处临时加一套管。在小修时更换接管座。
2)、将锅炉暖风器疏水管道改为用支架加固牢固,在小修时将原碳钢管更换为不锈钢管道,并将法兰门更换为焊接门。
3)、对除氧器其它接管座做金相分析。
处理后的效果:管道振动减少,系统运行稳定。
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原因分析:冬天温度低,由于加硫酸大部分在室外,原施工时管道未加伴管,造成管道内结晶将管道堵塞。
处理方法:将加酸管道加装伴热管。
处理后的效果:系统投运后酸管道一直未出现堵塞现象。
防范措施:冬季应加强对酸管伴热管道点检,发现不热应立即查找原因,并处理。
35、发电机漏氢
故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢21m3/d, 原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是
1)、管道、阀门法兰接合面。2)、阀门盘根压兰处。3)、管道丝扣接口处
4)、密封油排油风机排气口处 5)、氢管道排污阀未关严
处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是否漏氢。然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。说明发电机轴瓦处漏氢只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。防范措施:
1)、打开氢管道排污门后应及时关闭,并确认关闭牢固。2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。
36、给水再循环手动门自密封泄漏
故障现象:给水再循环手动门自密封泄漏严重,顺门体门架法兰漏水。原因分析:
1)、阀门自密封垫为钢体密封,质量存在问题,2)、阀门选型不符
处理方法:将系统隔离,系统消压后阀门解体,将自密封取出后发现自密封钢圈已冲刷出沟道,由于无备件,将自密封回装打磨后直接与阀体焊死。待小修时更换其它型号的阀门。检修后的效果:阀门投运一直未漏,效果比较好。防范措施:
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胀口处火焰被吸进去,则说明此根管泄漏。然后用加工好的锥形铜堵将两侧不锈钢管封堵好。并将所有的焊缝进行找漏,有泄漏处则进行补焊。处理后的效果:凝结水水质达到合格水平,安全防范措施:
1)、工作时严格按照安全、技术措施执行,做好隔离通风工作。2)、工作时应有专人监护,工作人数不少于3人。3)、做好防腐层和循环水的化学监督。
39、循环水泵轴承润滑冷却水滤网堵塞
故障现象;在春天季节中循环水泵轴承润滑冷却水滤网堵塞严重,基本上2~3小时就得进行清理。
原因分析:由于春天季节中从水厂供过来的补给水里,含有大量的柳絮,柳絮体积比较大无法通过20目的循环水泵轴承润滑冷却水滤网,造成滤网堵塞,清理工作量大。处理方法:
1)、原轴承润滑冷却水滤网只有两路,在滤网堵塞后,如果清理不及时就会使循环水泵轴承冷却水断水,造成循环水泵轴承烧毁,给机组带来很大的隐患。在小修时根据实际情况又增加了两路润滑冷却水滤网,这样如果有两路润滑冷却水滤网堵塞,则立即将另为两路润滑冷却水滤网阀门打开,就不致于轴承断水。
2)、润滑冷却水滤网堵塞后,应立即将堵塞的滤网更换,然后再将拆下的滤网进行清理。处理后的效果:能保证循环水泵轴承冷却正常用水。防范措施:
1)、加强点检力度,发现滤网堵塞应立即更换滤网。2)、更换下的滤网应及时清理,并备好。40、消防水管法兰泄漏造成跳机
故障现象:发电机励磁变压器旁消防水管道法兰泄漏造成,励磁变压器进水,发电机保护跳机。
原因分析:发电机励磁变压器旁设置有6KV配电室特殊消防水雨淋阀,由于法兰垫片使用胶皮垫,长期使用老化,造成泄漏跑水。
处理方法:将法兰垫片更换为金属缠绕垫片,并将发电机励磁变压器旁的所有消防水法兰作带压堵漏预防性卡具。防范措施:
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1)、使用质量过关的垫片。2)、清理结合面,使其平整、光滑。3)、螺栓对角紧时,紧力要合适。防范措施:
检修阀门时,应严格执行工艺标准。
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(2)电动机故障。(3)枪管烧变形或卡涩。(4)阀芯与阀座结合面损坏。
(4)吹灰器内管,提升阀密封填料损坏。(5)吹灰器入口法兰石墨金属缠绕垫失效损坏。处理方法:
(1)联系电热人员检查控制系统及膨胀电源线是否拉卡在设备上。
(2)吹灰器外枪管炉内部分烧弯曲变形迅速就地手动或用手动摇把退出,如枪管脱离滑动轴承支架应重新调整并校正枪管,如枪管变形严重应更换新的。
(3)隔绝单项系统后检修提升阀,用专用工具对提升阀进行拆卸并对阀芯与阀座进行研磨检修,如阀芯或阀座损坏严重及进行更换。
(4)隔绝单项系统后对内管密封填料进行更换,注意填料压盖螺栓适度拧紧。(5)重新更换法兰密封垫片。防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
3、短吹灰器常见故障
吹灰器的是吹扫锅炉受热面集灰,保持受热面清洁的,以提高传热效果,保证锅炉热效率,防止受热面结焦的设备。故障现象:
(1)吹灰器启动失败及吹灰器不自退。(2)吹灰器内漏。
(3)吹灰器内管密封处漏汽严重,提升阀提升杆处漏水。(4)吹灰器入口蒸汽法兰漏汽。原因分析:
(1)控制部分故障。(2)电动机故障。
(3)螺旋管滑道,凸轮损坏卡涩。(4)阀芯与阀座结合面损坏。
(4)吹灰器内管,提升阀密封填料损坏。
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(4)阀门检修时,认真检查阀芯、阀座结合面损坏情况,根据检查制定检修方案。(5)阀门研磨过程中,严格按照检修文件包进行,选用合适的研磨工具。
(6)系统能隔绝重新更换相同规格的阀门,系统无法隔绝采用待压堵漏的方法进行修补。防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
5、高压气动阀门常见故障 见汽机高压气动阀门常见故障。
6、暖风器管道常见故障
暖风器在冬季可以保持一、二风机入口温度为规定的环境温度(设计25℃)保护空气预热器前后温差和正常经济运行。故障现象:(1)管道振动。(2)支吊架松动。(3)法兰漏水。
(4)暖风器换热管冻,暖风器无法正常投运。原因分析:
(1)汽水两相流动。(2)支吊架拉杆螺栓松动。
(3)管道振动连接螺栓松,法兰漏水。
(4)系统操作不当,造成暖风器疏水不畅在暖风器内部冻住。处理方法:
(1)运行人员进一步调整暖风器供汽阀门开度。
(2)重新加装支吊架(滑动支架、固定支架),保证管道有一定的坡度。(3)重新拧紧拉杆连接螺栓并加装锁紧螺母点焊牢固。
(4)为了保证暖风器运行,在一次风机吸入口用劈柴和柴油点火,保证火焰全部吸入风道内部,可以烤化疏水。二次风入口由于与地面高度相距太远,需搭架子高度在6米以上用劈柴和柴油点火,保证火焰全部吸入风道内部,可以疏通冻住的疏水。防范措施:
(1)进入冬季加强点检,发现问题及时处理。
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(3)管子发生泄漏。(4)管排磨损。(5)管排变形。
(6)管子发生蠕胀现象。原因分析:
(1)烟速过低。吹灰失灵。管子有泄漏。
(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,给水品质不合格造成内壁腐蚀,外壁腐蚀。
(3)厂家焊口质量不佳,管子磨损及内外壁腐蚀,管子焊口附近应力集中,管材有缺陷造成泄漏。
(4)管排排列不均形成烟气走廊,尾部烟道后墙防磨板损坏,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当。
(5)管排支架或活动连接块损坏或脱落,造成管排变形。
(6)运行中严重超温使管子过热,蒸汽品质有问题使管子内壁有大量的结垢,换管时管材不对。管内有异物造成管子蠕胀。
(7)各人孔门、看火孔关闭不严造成漏风,管子鳍片没有密封焊严。处理方法:
(1)适当提高烟速,检查吹灰器使其正常运行工作,杜绝受热面管子的泄漏。(2)清除积灰,加强吹灰,提高蒸汽温度,消除尾部烟道不严造成的漏风,提高汽水品质,长期停炉时应做好充氮保护。
(3)在焊接质量方面,采取有效的措施防止腐蚀和外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管子时应进行光谱分析,保证不错用管子并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中,新管必须通球,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管疏水。
(4)校正管排,消除烟气走廊,修复防磨护板,调整烟气流速,减少对迎风面管子的冲刷,调整、修理管夹自装置,使其牢固。
(5)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰。(6)保证各人孔门关闭严密,所有管子鳍片都应密封焊。(7)利用临修、小修对受热面进行全面检查。(8)提高检修人员检修素质,严格检修工艺。
9、水冷壁管排泄漏常见故障
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(3)保证焊接质量,采取有效措施防止腐蚀和外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管应做光谱分析,保证不用错管子,并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中,新管子必须通球,防止炉膛上部结焦,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管的疏水。(4)校正管排,消除烟气走廊修复修防磨护板,调整烟气流速,减少对迎风面管子的冲刷,调整、修理管夹自装置,使其牢固,适当吹灰。校正弯曲的管子,消除管子与管子之间的碰装和摩擦。
(5)按设计要求合理配煤。适当调整喷燃器摆动角度。加强炉膛吹灰,经常检查使炉膛各门孔关闭严密。修后炉膛出口受热面管排平整。
(6)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰,防止管排结焦,校正已变形的管排。
(7)严格运行操作,不使蒸汽超温,严格控制汽水品质,换新管时严把质量关,保证不错用管材,换管时防止异物落入管中,所换管子必须进行通球。
(8)保证各门孔关闭严密,内护板按设计要求安装焊接。所有管子鳍片都应有密封焊接。及时焊补各膨胀节,确保严密。防范措施:
(1)利用大小修按照防磨、防爆计划对受热面进行全面、仔细的检查。(2)提高检修人员检修素质,严格检修工艺。(3)制定应急预案,发现问题及时解决。
10、省煤器管排泄漏常见故障
省煤器是利用排烟余热加热给水,降低排烟温度,节省燃料。经过省煤器的给水提高了温度,降低了给水与汽包的温差,可以减少汽包的热应力,改善汽包的工作条件。故障现象:(1)管排积灰。
(2)管子内壁结垢、外壁腐蚀。(3)管子泄漏。(4)管排变形。
(5)管子发生蠕胀现象。(6)漏风。
(7)防磨罩损坏或脱落。(8)管子磨损。
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(1)利用临修、小修对受热面进行仔细检查。(2)严格检修工艺。
11、云母水位计常见故障
云母水位计是运行人员监护汽包水位的重要测量装置,通过观察水位可以有效的帮助运行人员进行操作,保证机组安全经济的运行,防止发生汽包烧干锅或汽包满水事故的发生。故障现象:(1)云母片泄漏。(2)云母片不清晰。原因分析:
(1)汽包水位计超期运行,造成云母片老化或表体变形,形成泄漏。(2)汽包水位计在运行中多次冲洗,使云母片减薄,形成泄漏。
(3)汽包水位计长期运行,汽包内水质差,水位计云母板内有结垢现象,使光线无法透过。
(4)紧固水位计云母板时,紧力过大或不均匀使石墨垫片呲开,造成光线无法透过。处理方法:
(1)如运行中处理,隔绝系统并拆下外罩充分冷却24小时,降低水位计螺栓与螺母热应力。
(2)汽包水位计应定期检修,在机组临修、小修中应及时更换云母片,避免应超期运行,造成老化。
(3)认真检查表体,发现云母板紧固螺栓和螺母有蠕胀超标或损坏现象时,应及时更换。发现表体有严重变形或沟道应更换水位计。
(4)汽包水位计更换云母板时,应选用透光率好的云母板,避免使用茶色的云母板。(5)紧固水位计云母板压盖螺栓时,用力要适中,各个螺栓的紧力要一致。(6)定期调整水位计后彩色玻璃为合适位置。防范措施:
(1)加强云母水位计检修工艺的培训,提高职工的检修水平。(2)加强点检,出现问题及时处理。
12、中央空调系统常见故障
中央空调系统在电厂运行中启到重要的作用,在夏季和冬季保证控制室电气设备正常
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(4)弹簧支吊螺杆没有调整。处理方法:
(1)弹簧加载螺栓松,需要重新调整。
(2)重新调整弹簧加载螺栓,保持压盖保持水平并上下动作灵活。(3)重新制作弹簧标记块并安装好。
(4)重新调整弹簧支吊架,保持螺杆长度合适。防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
(2)利用临修、小修对弹簧支吊架重新进行调整。(3)提高员工检修工艺培训,严格检修工艺。
14、烟风道系统常见故障
烟风道系统由送、引、一次风及风道、烟道、烟囱及其附件组成的通风系统。烟风系统的作用是送风机、一次风机克服送风流程(包括空气预热器、风道、挡板、支撑)的阻力,将空预器加热的空气送至炉膛及制粉系统,以满足燃烧和干燥燃料的需要。通过引风机克服烟气流程(包括受热面、电除尘、烟道支撑、挡板等)的阻力,将烟气送入烟囱,排入大气。烟风系统可以根据设计需要保持炉膛的适当的压力。故障现象:
(1)人孔门漏风、灰。
(2)风道内支撑迎风面磨损严重。(3)档板门操作卡涩。轴头漏灰。原因分析:
(1)人孔门端盖钢板强度不够。密封垫损坏。螺栓强度不够。(2)煤中含灰量大。空气、烟气流速太高。(3)挡板门与风道两侧膨胀卡涩。
(4)挡板门轴头填料盒强度不够,密封调料材料少,质量差。处理方法:
(1)更换厚钢板,用石棉绳和水玻璃重新制作垫片。更换强度高的连接螺栓。(2)适当调整空气、烟气流速。对磨损严重的支撑进行更换,对磨损轻微的做好修补。(3)利用临修、小修传动挡板,切去影响的挡板。
(4)利用临修、小修重新更换轴头端盖并填加耐高温、耐磨的填料环。
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流,喷口都是狭长形。
旋流燃烧器是利用其能使气流产生旋转的导向结构,使出口气流成为旋转射流,托电二期锅炉为轴向叶轮式旋流燃烧器,前后三层对冲燃烧。燃烧器有一根中心管,管中可插油枪。中心管外是一次风环通道,最外圈是二次风环形通道。这种燃烧器对锅炉负荷变化的适应性好,并能适应不同性质的燃料的燃烧要求,且其结构尺寸较小,对大容量锅炉的设计布置位置较为方便。故障现象:
(1)炉膛燃烧吊焦。
(2)燃烧器入口插板门漏粉。(3)燃烧器出口浓向分流板磨损严重。(4)燃烧器外壳有裂纹。原因分析:
(1)没有按设计煤种供应燃料,造成燃料中灰分的ST温度过低,炉膛热负荷过高,炉膛出口烟道截面太小,喷燃器调整不当,炉膛门孔关闭不严,墙式吹灰器失灵,炉膛出口受热面管排不平整,造成受热面结焦。
(2)火焰中心偏向#1角,阻塞了喷口面积,使#1角阻力增大,发生结渣。(3)插板门安装不合适。法兰连接螺栓松动。(4)一次风流速过高。(5)燃烧器材料与设计不符。处理方法:
(1)严格按照设计煤种要求合理配煤。适当调整喷燃器摆动角度。加强炉膛吹灰,经常检查使炉膛各门孔关闭严密。修后炉膛出口受热面管排平整。(2)检查#1角燃烧器角度是否与其它三个角一致。(3)运行中测量各台磨风速,调整到合适的流量。
(4)利用临修、小修传动燃烧器入口二次风各挡板门是否开度一致。
(5)利用临修、小修重新调整插板门安装位置并对法兰连接螺栓重新进行热紧。(6)利用临修、小修重新更换浓向分流板。
(5)用补焊钢板的方法对有裂纹的燃烧器外壳进行加固。防范措施:
(1)加强点检,发现问题及时分析并做响应的调整。
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(2)液压调节头油管接头损坏。(3)轴承箱内部测点有松动。(4)风机轴承箱油管有损坏。(5)消音器与暖风器安装位置不对。处理方法:
(1)利用临修,拆下轴承箱整个转子,更换轴封骨架密封。(2)紧固液压调节头油管接头。(3)联系热工紧固轴承箱内部测点螺栓。(4)更换损坏的轴承箱油管。
(5)利用小修重新更换消音器与暖风器前后位置。防范措施:
(1)加强点检,发现问题及时处理。
(2)提高职工的检修工艺培训,严格检修质量。(3)定期检查油位和油取样工作。
(4)利用临修、小修对送风机进行全面、仔细的检查。
19、离心式一次风机及油站常见故障 故障现象:
(1)一次风机周期性振动超标。(2)电机润滑油站润滑油乳化。
(3)电机润滑#1油泵启动后系统压力不足联启#2油泵。(4)一次风机入口有异音 原因分析:
(1)叶轮轴向密封环铜条损坏。入口调节挡板门开度不一致。暖风器、消音器间距小造成吸风量不足。
(2)油冷却器端盖螺栓松油水连通。
(3)#1油泵出口阀门内弹簧卡涩,动作失灵。(4)消音器与暖风器安装位置不对。处理方法:
(1)利用临修,更换新的铜密封环,联系热工重新传动入口调节门,保持两侧开度一致。(2)检查并处理两侧调节挡板们执行机构,保持一致。
5电力技术实用资料(鉴赏2015)
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(1)加强点检,发现问题及时处理。
(2)提高职工的检修工艺培训,严格检修质量。(3)定期检查油位和油取样工作。
(4)利用临修、小修对引风机进行全面、仔细的检查。
21、密封风机常见故障 故障现象:
(1)密封风机振动超标。(2)轴承箱轴封漏油。(3)滤网报警。原因分析:
(1)风机低部支撑框架强度不够。(2)风机轴承损坏。(3)轴承箱润滑油变质。(4)轴承轴封(毛毡)失效。(5)电机、风机地脚螺栓松动。(6)滤网堵。处理方法:
(1)在风机底座钢梁上重新加固横梁。(2)重新更换新的轴承。
(3)进一步调整轴承端盖膨胀间隙,保证轴承良好运行。(4)定期更换轴承箱润滑油及轴封毛毡。(5)检查电机及风机外壳地脚螺栓。(6)清理密封风机入口滤网。防范措施:
(1)加强点检,发现问题及时处理。
(2)提高职工的检修工艺培训,严格检修质量。(3)定期检查油位和油取样工作。
(4)利用临修、小修对密封风机进行全面、仔细的检查。
22、磨煤机及油站常见故障 故障现象:
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(8)重新调整喷嘴环通流截面。重新调整磨辊加载螺栓,保持受力均匀。适当提高一次风量。
(9)定期清理或更换磨煤机密封风滤网。防范措施:
(1)利用临修、小修对磨煤机内部进行彻底的检查。(2)加强点检,出现问题及时处理。
(3)提高职工的检修工艺的培训,严格检修工艺的质量。(4)利用临修、小修对磨煤机进行全面、仔细的检查。
23、给煤机常见故障 故障现象:
(1)给煤机皮带卡涩,给煤机跳。(2)给煤机驱动马达及减速箱振动大。(3)给煤机轴承有异音(4)给煤机皮带损坏。(5)清扫链连接销磨损严重。(6)清扫电机损坏。原因分析:
(1)原煤斗有大块煤、木头、耐磨陶瓷砖卡涩给煤机。(2)给煤机驱动滚筒上的缓冲销松动。(3)轴承不定期补油造成轴承进粉损坏。(4)给煤机皮带长时间运行磨损。(5)清扫链伸长磨损连接销。(6)清扫电机骨架密封损坏。处理方法:
(1)通知输煤专业人员加强巡检,发现大煤块、木头等不合格物及时进行清理。(2)更换驱动滚筒缓冲销。
(3)更换轴承及轴护套,检查润滑脂油管是否畅通。(4)定期调整给煤机皮带,保持张紧滚筒在中间位置。
(5)适当调整落煤口调节板,减少煤块下落缓冲力。定期调整清扫链长度。(6)更换清扫电机骨架密封。对磨损严重的皮带进行更换。
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇2
水力发电是利用水的势能来推动水轮机转动, 进行带动发电机转动进行发电的;水力发电对环境几乎没有任何污染、发电成本低、高效灵活等诸多优点, 是目前应用较为广泛的一种发电形式。水力发电厂的电气设备包括一次设备和二次设备, 一次设备是指与电网或输电线路直接连接, 且通过大电流、高电压的发变电设备和电厂用电设备, 如水轮发电机、发电机、变压器、断路器以及隔离开关等;二次设备是指为一次设备、机械设备的正常运行而设置的监测、控制、保护和信号等电气设备, 如各种电气仪表、继电器、控制开关和其它自动装置等。本文主要对水轮机和发电机容易产生的常见故障进行分析, 并根据故障情况采取相应的处理措施, 保障设备的安全运行。
2 水轮机的常见故障及处理措施
水轮机在运行的过程中可能会出现各种各样的异常现象, 在分析故障时, 需要根据仪表指示、机器运转的声响、振动、温度等现象, 结合常规的处理经验进行分析判断, 从而消除设备的故障。
2.1 水轮机过速
机组带负载运行过程中突然甩负载时, 导水叶不能瞬时关闭, 在导水叶关闭的过程中水轮机的转速可能会增高20%-40%, 当机组转速升高至某一定值 (一般整定为140%额定转速) 以上, 则机组出现过速事故。如果转速升高, 机组转动部分离心力急剧增大, 引起机组摆度和振动显著增大, 甚至会引起转动部分和固定部分的碰撞。过速时的可能现象有:机组的噪声明显增大;发电机的负荷表指示为零, 电压表指示升高;过速保护动作, 出现停机;过速限制器动作, 水轮机的主阀全开位置红灯熄灭。
消除故障的处理措施: (1) 通过现象判明机组已经过速时, 应监视过速保护装置能否正常动作, 如果过速保护不动作或者动作不正常, 应手动紧急停机, 同时关闭水轮机主阀。 (2) 在紧急停机过程中, 如果剪断销剪断或主配阀卡住引起过速, 不管转速是否达到过速保护动作的整定值, 都应手动操作过速保护装置, 使导水叶和主阀迅速关闭, 对于没有设置水轮机主阀的机组, 应该尽快关闭机组前的进水口闸门。
2.2 水轮机振动
水轮机振动会影响机组正常运行, 可能会导致机组运行不稳定、出力波动大、轴承温度高、机组噪声大, 增大了并网的难度;甚至会引起机组固定地角螺栓损坏、尾水管金属焊接部件裂纹, 轴承温度过高而无法运行。
振动原因分析: (1) 机械安装方面, 主轴弯曲变形、机组主轴同心度不好、主轴法兰连接不紧以及间隙过大等都会引起振动;机组转动部分重量不平衡, 机组振动情况与转速高低有关。 (2) 水力平衡方面, 尾水管中水流漩涡引起水轮机振动, 机组振动大小与负荷有关, 机组负荷小容易引起振动。
消除故障的处理措施: (1) 对于主轴问题需要拆卸机组部件重新进行检测和安装;转动不平衡的问题必须拆卸机组转轮进行平衡检查进行修正, 来消除振动。 (2) 水力平衡问题需要避开此运行工况区域或在尾水管中安装补气管进行补气的方法, 减轻或者消除漩涡引起的振动。
2.3 水轮机轴承温度过高
轴承的温度过高, 会影响机组的正常运行。轴承温度过高的原因: (1) 机组振动较大, 主轴摆度大, 轴承受力增大。 (2) 轴承油位过低, 润滑油型号和水轮机不符, 润滑效果不好。 (3) 轴承冷却器堵塞, 冷却水中断或流量不足, 冷却条件不好。 (4) 轴承冷却器漏水, 顶盖排水不畅引起轴承进水, 润滑油不合格。
消除故障的处理措施:根据故障原因分别进行处理, 机组振动需要设法进行消除;停机检查润滑系统并消除故障, 润滑油应保持在油标线的规定位置;停机对冷却系统进行检查并消除故障;润滑油方面要将油过滤或者更换新油。
3 发电机的常见故障及处理措施
3.1 发电机过负荷
发电机在运行的过程中, 可能出现过负荷的情况。可能的原因:发电机定子电流超过额定值;当定子电流超过额定值的1.1倍时, 发电机过负荷保护发出报警信号;发电机有功、无功负荷及转子电流查过额定值。
消除故障的方法: (1) 注意监视电压、频率和电流值的大小, 是否超过允许值。 (2) 如果电压或频率升高, 应立即降低无功或有功负荷使定子电流降至额定值。 (3) 如果电压和频率都正常, 应该采取减小励磁电流的方法来消除过负荷, 但是母线电压不能低于极限值以下。 (4) 如果母线电压已低于极限值, 但发电机仍然过负荷, 应根据过负荷的多少, 采取限负荷运行并联系调度启用备用机组等方法进行处理。
3.2 三相定子电流不平衡
定子三相电流指示互不相等, 三相电流差较大, 负序电流指示值也增大;当不平衡超限且超过规定运行时间时, 负序信号装置发电机不对称过负荷信号;造成转子的振动和发热。
可能的原因:发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良;某条送电线路非全相运行;系统单相负荷过大;定子电流表或回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。
消除故障的方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时, 若判明不是回路故障引起, 应立即降低机组的负荷, 使不平衡电流降到允许值以下, 然后向系统调度汇报。三相电流平衡后, 再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差, 不得超过额定电流的20%, 同时任何一相的电流, 不得大于其额定值。
3.3 欠励磁或者失磁
发电机运行中, 晶闸管损坏, 突然二相运行, 使发电机的励磁电流大幅度减少, 甚至发电机进相运行, 这种现象称为发电机的欠励磁。如果发电机欠励磁运行, 可以用钳形电流表检查励磁回路的三相电流, 如果发现励磁少一相工作, 应该降低有功负荷, 并且停机进行检查处理。
发电机转子励磁回路断线, 晶闸管励磁开关误跳闸或励磁二相以上整流管损坏, 会使发电机失去励磁电流而造成失磁。并网运行的发电机失磁后表现为:励磁电流表指示为零, 发电机定子电压表指示下降, 定子电流异常增大, 过负荷保护发出信号, 此时发电机转速略有升高, 功率因数表进相, 无功电能表倒转。发电机失磁后, 发电机同步运行变为异步运行, 发电机向电网吸收大量无功功率。消除故障的方法: (1) 降低有功功率, 以便降低定子电流。 (2) 手动增加励磁电流或者合上励磁开关恢复励磁电流。 (3) 如果上述仍然没有效果, 说明励磁转子绕组回路有断路故障, 必须立即停机检查处理。
4 结束语
对发电厂电气设备的故障进行维护时, 需要熟悉设备的构造, 这样才能及时查找故障的原因, 并提出相应的处理措施, 确保设备的正常运行。
参考文献
[1]宗士杰, 黄梅.发电厂电气设备及运行 (第2版) [M].北京:中国电力出版社, 2008.[1]宗士杰, 黄梅.发电厂电气设备及运行 (第2版) [M].北京:中国电力出版社, 2008.
[2]许景彦.发电厂电气设备安全运行的管理和维护[J]广东科技, 2013, (1) .[2]许景彦.发电厂电气设备安全运行的管理和维护[J]广东科技, 2013, (1) .
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇3
【关键词】电力变压器;故障的处理
1.变压器常见故障分析
根据有关变压器故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。
1.1线路涌流
线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括由误操作、变压器解并列、有载调压分接头拉弧等原因引起的操作过电压、电压峰值、线路故障/闪络以及其他输配方面的异常现象。这类起因在变压器故障中占有绝大部分的比例。
1.2绝缘老化
在过去的10年中在造成故障的起因中,绝缘老化列在第二位。由于绝缘老化的因素,变压器的平均寿命仅有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。在1983年,发生故障时变压器的平均寿命为20年。
1.3受潮
受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分。
1.4维护不良
保养不够被列为第四位导致变压器故障的因素。这一类包括未装变压器的保护装置或安装的不正确、冷却剂泄漏、污垢淤积以及腐蚀。
1.5过载
这一类包括了确定是由过负荷导致的故障,仅指那些长期处于超过铭牌功率工作状态下小马拉大车的变压器。过负荷经常会发生在发电厂或用电部门持续缓慢提升负荷的情况下。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,绝缘纸绝缘强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
1.6雷击
雷电波看来比以往的研究要少,这是因为改变了对起因的分类方法。现在,除非明确属于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。
1.7三相负载不平衡
由于三相负载不平衡所引起某相长期过载,而使该相温度偏高进而使绝缘老化,产生匝间短路或相间短路。
1.8连接松动
连接松动也可以包括在维护不足一类中,但是有足够的数据可将其独立列出,因此与以往的研究也有所不同。这一类包括了在电气连接方面的制造工艺以及保养情况,其中的一个问题就是不同性质金属之间不当的配合,尽管这种现象近几年来有所减少。另一个问题就是螺栓连接间的紧固不恰当。
2.典型故障的处理方法
(1)变压器受潮的处理方法,变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。当我们通过一定的技术手段,检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。
离线处理变压器干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。
在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐步渗透到变压器油中,利用在线滤油装置除去变压器油中的水分,然后变压器油通过进口过滤器进入真空容器内,利用真空压力喷嘴作用将变压器油喷出(真空容器内,绝对真空度应控制在1500Pa左右),借用压力喷嘴喷出油膜中的气体和水蒸气转移到空气中的作用,从而完成绝缘油的脱气和脱水过程。净化后的油收集在容器底部,并经过滤芯过滤后重新注入变压器。操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器。在线变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造成变压器绝缘损伤等特点,在安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理变压器的瓦斯保护误动作。
(2)变压器油质变坏的处理方法,变压器中的油由于长时间使用而没有更换,其中漏进了雨水和浸入了一些潮气,再加上其中的油温经常过热,这就容易造成油质的变坏。而油质变坏则导致变压器的绝缘性能受到了很大的影响,这种情况就非常容易引起变压器的故障产生。如果是新近投运的变压器,它的油色会呈浅黄色,在使用一段时间以后,油色将会变成浅红色。而如果发现油色开始变黑,这种情况下为了防止外壳与绕组之间或线圈绕组间发生电流击穿,就要立刻进行取样化验。经化验后,若油质合格则继续使用,若不合格就对绝缘油进行过滤和再生处理,让油质达到合格要求和再进行使用。
3.总结
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇4
(维修电工)
论文题目:三相异步电动机常见故障分析与处理
姓
名:
许 玉 民
身份证号:
***410
所在单位: 山东富世康制粉有限公司 三相异步电动机常见故障分析与处理
[摘要]三相交流异步电动机是保证我公司安全生产运行的电气设备之一,其作用是把电能转换为机械能。其中用得最多的是鼠笼式异步电动机,其具有结构简单、运行可靠、价格便宜、坚固耐用、维修方便等一系列优点。为了保证异步电动机的正常运行,电气工作人员必须掌握相关异步电动机的安全运行基本知识,了解对异步电动机的运行状态,做到尽可能早的发现和消除电动机的事故隐患,保证电动机正常运行,延长使用寿命。该文阐述了三相异步电动机的常见故障、产生的原因及处理方法。
关键词:电动机
轴承
绕组
绝缘 1三相异步电动机
三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。2三相异步电动机的结构 2.1定子(静止部分)
2.1.1定子铁心
作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。
定子铁心槽型有以下几种:
半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。一般用于小型低压电机中。
半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。
开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。
2.1.2定子绕组
作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。
构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。
定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。
(1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。
(2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。
(3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。
电动机接线盒内的接线:
电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。
2.1.3机座
作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。
构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。2.2转子(旋转部分)
2.2.1三相异步电动机的转子铁心:
作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。
构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。
2.2.2三相异步电动机的转子绕组
作用:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。
构造:分为鼠笼式转子和绕线式转子。
(1)鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。
(2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。
特点:结构较复杂,故绕线式电动机的应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起、制动性能及调速性能,故在要求一定范围内进行平滑调速的设备,如吊车、电梯、空气压缩机等上面采用。2.3三相异步电动机的其它附件
(1)、端盖:支撑作用。
(2)、轴承:连接转动部分与不动部分。
(3)、轴承端盖:保护轴承。
(4)、风扇:冷却电动机。3 三相异步电动机原理
当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。4三相异步电动机的故障分析和处理方法
三相异步电动机的故障分析和处理方法
绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。
4.1绕组接地
指绕组与贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
4.1.1故障现象
机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。
4.1.2产生原因
绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。4.1.3检查方法
(1)观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。
(2)万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。
(3)兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。
(4)试灯法。如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。
(5)电流穿烧法。用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。
(6)分组淘汰法。对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。
此外,还有高压试验法、磁针探索法、工频振动法等,此处不一一介绍。4.1.4处理方法
(1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
(2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
(3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。
4.2绕组短路
由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。
4.2.1.故障现象
离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。
4.2.2.产生原因
电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。
4.2.3.检查方法
(1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
(2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
(3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
(4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
(5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
(6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
(7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。
(8)电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
4.2.4.短路处理方法
(1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。
(2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。
(3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
(4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
4.3绕组断路
由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。
4.3.1.故障现象
电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。
4.3.2.产生原因
(1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。
(2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。
(3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。
(4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。
4.3.3检查方法
(1)观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。
(2)万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。
(3)试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。
(4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。
(5)电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。
(6)电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障;
(7)电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。
(8)断笼侦察器检查法。检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。
4.3.4.断路处理方法
(1)断路在端部时,连接好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。
(2)绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。
(3)对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连接好并绝缘合格后使用。
(4)对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。
4.4绕组接错
绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。
4.4.1故障现象
电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。
4.4.2产生原因
误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。
4.4.3检修方法
(1)滚珠法。如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。
(2)指南针法。如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。
(3)万用表电压法。按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。
(4)常见的还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。
4.4.4.处理方法
(1)一个线圈或线圈组接反,则空载电流有较大的不平衡,应进厂返修。
(2)引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。
(3)减压启动接错的应对照接线图或原理图,认真校对重新接线。
(4)新电机下线或重接新绕组后接线错误的,应送厂返修。
(5)定子绕组一相接反时,接反的一相电流特别大,可根据这个特点查找故障并进行维修。
(6)把“Y”型接成“△”型或匝数不够,则空载电流大,应及时更正。结束语:综上所述,为了能采用正确的方法进行电动机的故障修理,就必须熟悉电动机运行中常见故障的特点及原因,才能少走弯路,节省时间,尽可能快地将故障排除,使电动机处于正常的运转状态。电动机除了做好运行中的维护监视外,经过一定时间运行后,还应进行定期检查和维护保养,这样才能保证电动机的安全运行并延长使用寿命。
参考文献:
[1] 罗文广、陆英北,异步电动机故障的研究[J],电工技术,1998,(8)
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇5
高永福1 赵晓斌1 汪三波1 计德政1 王兴东2 刘源泂2
(1 武汉钢铁有限公司炼钢总厂,湖北 武汉 430083 2
武汉科技大学机械自动化学院,湖北 武汉 430081)
摘要:本文针对某炼钢厂KR法脱硫工艺过程及主要设备特点,对其关键设备脱硫倾翻铁水车在生产中出现的故障进行分析,通过对倾翻机构动力学及车载驱动油缸的液压系统等分析找出原因,进而采取相应措施取得良好的效果,保障了正常生产。
关键词:KR铁水脱硫,倾翻铁水车,倾翻油缸,设备故障 中图分类号:TH137 文献标识码:A 引言
随着钢铁工业技术的发展,转炉实现铁水预处理—顶底复合吹炼—钢水炉外精炼—连铸机—热送热装连续轧制,已经被证明是高效、优质、低耗的优化工艺路线。实践证明,炉外铁水脱硫预处理使转炉采用低硫铁水冶炼,减轻转炉冶炼和炉外精炼的脱硫负担,石灰消耗减少,减少喷溅和渣量,提高金属收得率和生产效率,同时提高了钢水质量,扩大品种范围,增强市场竞争能力,是最为经济合理的优选工艺[2]。
如图1所示,铁水倾翻车是KR脱硫铁水预处理工艺环节中的关键设备之一,它的主要作用是在铁水的搅拌脱硫及前后两次的扒渣过程中实现铁水罐的平稳倾翻,不得振动溢出铁水。扒渣时利用两个油缸同时驱动实现倾翻,由于负载较大,所以该液压系统回路采用了液控单向阀与节流阀串联来控制液压缸速度,并利用液控单向阀锁紧性能,实现铁水包倾翻停止准确、安全定位的目的[3,4]。从该车现场使用来看,由于其液压系统多次发生故障,已严重阻碍了生产的顺行。本文脱硫倾翻铁水车在生产中出现的故障进行了深入分析,通过对倾翻机构动力学及车载驱动油缸的液压系统等分析找出了原因,采取了相应措施,取得良好的效果。
[1]
图1 320t铁水倾翻车现场照片
1铁水脱硫工艺及倾翻车故障描述
铁水脱硫预处理工艺流程及主要设备如图2所示,不难看出倾翻车的正常运行是脱硫正常生产的重要保障。铁水倾翻车的结构图3所示,其行走动作靠电机配减速机驱动,倾翻动作靠液压驱动油缸实现,并且两个驱动油缸有同步马达。在运行台车的上有铁水包装载槽的翻转台架,翻转台架的前部设置有由装配于翻转台架下面的弧形齿圈与固定于称量台架上面的齿条组成的销齿啮合式弧形辊道,在翻转台架的后部设置有上端与翻转台架铰接、下部经耳轴与称量台架相连接的驱动油缸。整个倾翻车具有启动平稳,结构紧凑,噪音小及可频繁快速的启制动等优点。并能根据扒渣工艺要求利用液压锁紧,稳定保持在合适的旋转角度处,以保证运送铁水、车上倾翻铁水工作的安全进行。
高炉铁水320t混铁车铁水罐2条停放线4台铁水倾翻车350/80t吊车合格转炉测温/取样/称量倾翻扒渣车扒渣渣罐渣罐车喷枪搅拌头升降装置测温/取样/称量倾翻扒渣机扒渣倾翻确定下料量脱硫剂槽罐车高架式料仓渣罐渣罐车脱硫站脱硫倾翻
图2铁水脱硫预处理工艺流程及主要设备
d铁水包装载槽翻转台架装载槽驱动油缸齿圈齿条油缸耳轴G运行台车 图3脱硫铁水倾翻车结构简图
但近期倾翻车使用过程中频繁出现故障,主要表现在两个倾翻的驱动油缸轴头经常漏油,结合在更换油缸过程中的分析,总结具体的故障表现形式有:1)油缸密封损坏;2)油缸活塞杆拉伤,缸体也有拉伤;3)油缸耳轴与钢制轴套(以下简称钢套)配合过紧,导致该油缸现场更换超过8小时,并且钢套出现磨损严重、破裂现象;4)油缸活塞杆有径向变形;5)油缸耳轴断裂。这些问题严重影响了脱硫的正常生产,也留下造成重大事故的安全隐患。2倾翻驱动系统动力学分析
结合现场实际情况对倾翻机构进行运动与受力分析(见图4),油缸在压力油的作用下活塞杆推动 铁水罐上升(下降),在上升的过程中,油缸耳轴转动。此时油缸耳轴受剪切应力[]′和扭转切应力[]。而满足许用剪切应力[]′要求是结构设计依据,即根据油缸所承受的最大载荷对耳轴的强度进行效验满足要求。结合故障3)、4)分析可知,耳轴在转动时,如果转动灵活,应力应平均分布在耳轴面上;但现场选用钢套且配合过紧,长期使用易出现卡死,此时轴套受到的扭矩,容易在耳轴同液压缸缸体连接焊缝处引起应力集中,导致疲劳断裂。
P1CGTAP2B 图4驱动油缸受力简图
假设耳轴与钢套为过盈配合,此时每个耳轴受到的最大扭矩为:
TGdsin(1)
式中T为油缸耳轴承受的扭矩;G为铁水罐重力;d为罐径;为旋转角度。当45时,重力产生的扭矩也最大。因此取极限情况:G2800KN,d4.0497m,45,代入(1)得Tmax15904KNm。许用焊接切应力条件为:
max2T(Ra)[(Ra)R]44[]
[5]
(2)
式中max为耳轴焊接处受到的最大切应力;[]为许用焊接切应力,取[]180MPa轴半径,取R50mm;a为焊接厚度,取a5mm。
代入(2)得:max192.11MPa[],不满足要求。
;R为油缸耳故结合现场情况分析可知,由于钢套润滑不良和安装配合过紧,长期使用导致耳轴卡死,从而受到扭矩过大引起断裂,即故障5)。3 故障分析及改进措施
结合故障1)、2)进一步对驱动油缸的液压系统进行分析。如图5所示,脱硫倾翻车两升降油缸同时工作,在液压系统中要求同步。同步回路是靠带有附加辅助回路的两联同步马达(图5中虚线范围)来实现的,附加辅助回路包括两个单向阀1、3和两个溢流阀2、4,两个马达之间用一根轴联动。当马达开始工作,一个油缸先达到终点,而这条油路的液压马达仍然在另一个马达的轴带动下继续转动,压力油就被迫溢流回到系统中,从而实现同步功能。同样当油路中油少时可用单向阀同步补油,这样油多时溢流,油少时单向补充,最终实现同步功能[6]。
从以上原理分析可看出,同步马达加工精度虽高,但不可能精确同步,最终导致通过球阀b分成的 两个分流量也不相同。如果倾翻驱动油缸每次动作都是满行程,那么每次都能自动消除位置同步误差;但如果油缸每次运动的行程不同,必然会形成流量的误差积累,导致两侧油缸出现明显的不同步。
升降75346升8降1aTAb2cB 1、2-液控单向阀,3、4-溢流阀,5、6-液压缸,7、8-倾翻油缸,a、b、c-高压球阀
图5驱动油缸同步液压回路简图
结合脱硫现场实际工艺情况,由于在扒渣的过程中倾翻的角度始终不同,同时还需变换角度来更好的扒渣。因此油缸大部分运动均未满行程,即每次运动的同步误差无法消除,在加之同步马达受管道压力、负载匹配能力以及液压系统的介质影响,同步精度难以得到控制。因此会导致某个油缸受力过大,加之油缸耳轴转动不灵活使耳轴受额外的扭矩,最终导致油缸长期漏油及活塞杆径向变形。
结合倾翻车结构特点进行分析,如图3所示,倾翻机构中的2个驱动油缸和倾翻台架铰接在一起,那么台架运动的过程中本身与油缸满足机械同步,其作用与同轴联动一样。结合脱硫工艺要求及设备特点,对脱硫铁水倾翻车的主要改造措施有以下几点:1)将钢套改为自润滑铜套,并调整配合精度,以保证耳轴的灵活转动;2)屏蔽两联同步液压马达,即图5中调整球阀b为常闭,a、c为常开。4 小结
改造后油缸缸头半年多没有发现漏油,油缸的内泄现象也能控制在一年以上,倾翻两驱动油缸同步工作,稳定可靠,得到了岗位操作人员的好评,取得了良好的效果。参考文献:
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇6
【摘要】作为煤矿产业中极其重要的传输组成部分,皮带机有着不可替代的作用。皮带机连接起了生产和运输两道工序,如若传送途中出现问题,那么便会导致系统的失灵,给我们带来一定的损失。本文就煤矿皮带机日常的故障进行分析,根据经验总结出应对策略,希望能与有关人士进行经验交流。
【关键词】煤矿皮带机;故障分析;处理策略
随着高科技的不断发展,流水线也逐渐由人工逐步转变为机器,煤矿皮带机也逐步开始走入人们的视野,在煤矿产业中发挥了重要作用。但是,由于各种各样的原因,我们在使用煤矿皮带机时,会出现一些故障,严重的影响了我们的正常使用。因此,解决这些问题变成了我们的首要任务。
1.煤矿皮带机
煤矿皮带机是靠摩擦力传送煤炭等物质的一种现代化工具。煤矿皮带机在开矿中应用十分广泛,不仅仅能用于加工过程,还能用于采掘、生产等各个方面。煤矿皮带机因为效率高,带来的受益更大等优势被人们普遍接受,我们应用煤矿皮带机在各种复杂的地势工作,成本更低,效益更大。
2.煤矿皮带机常见的故障
由于不正确的使用或者其他原因,可能引起煤矿皮带机的一些故障,概括来说,分为四点:皮带跑偏、声音异常、皮带断裂、皮带打滑。下面,我们针对这四点问题逐一的进行分析。
2.1 皮带跑偏
皮带跑偏是在我们使用过程中经常出现的问题,我们可能由于安装性错误会导致皮带跑骗的情况,除此之外,货物的不平衡也会引起皮带跑偏的问题,如果说皮带上的货物摆放不平衡,必然会向着较重的一方偏移。皮带跑偏虽然问题小,但是如果不及时发现的话,就会对皮带造成一定程度的磨损,影响皮带和整个系统的使用寿命,严重点说,由于皮带摩擦产生巨大热量,加之运送的货物都是煤和碳这类易燃物品,酿成火灾,不仅对财产造成大量的损失,工作人员的安全也没有保障。
2.2 声音异常
正常情况下使用煤矿皮带机应该是没有声音或者声音很小的,如果工作起来发出的声音是嗡嗡嗡的巨大噪声,便说明皮带机出现了问题。皮带机声音异常来自于各个轴承之间的磨合,可能是轴承损坏或者位置产生偏移,导致其他的部分工作时发出巨大响声。另外,轴承之间咬合吃力,也会出现声音异常的情况。
2.3 皮带断裂
皮带断裂是很容易出现的一类问题,表现为皮带机工作一段时间后皮带突然断裂。我们在生产煤矿时,为了提高效率,使皮带机马不停蹄的工作着,时间久了,皮带受到磨损,进而断裂。皮带断裂也会对我们自身的安全造成一定的威胁,所以,皮带断裂的问题不容小觑。
2.4 皮带打滑
如若遇见皮带打滑的问题,在定性分析上是因为张力太小。一般可能是机器除尘间隔过久,导致设备积灰,也有可能是其中的部件老化,带不起来,造成打滑问题的出现。
3.应对措施
针对以上问题,掌握了引发故障的原因,我们就可以对故障进行排除,进而找到应对方法了。
3.1 应对皮带跑偏
首先,我们通过观察皮带的工作状态,判断皮带往那边偏,其次对相关的组件进行调试。比如说如果皮带往右偏,我们就将处在右侧的轴承往前移,我们按上述方法通过反复的矫正轴承,让皮带不再跑偏,从而解决了皮带的跑偏问题。
3.2 声音异常的解决措施
我们遇到声音异常的问题时,如果不以为意,可能会产生非常严重的后果。一个好的技师,光听声音就可以辨别出问题的所在。我们不一定那么熟练,但是,当我们遇到此类问题时,我们首先应该检查一下各轴承之间的相对位置,其次检查是否是轴承之间的磨合不太好,如果不好,此时我们应该对轴承进行润滑,以保证皮带机的正常使用。
3.3皮带断裂的解决措施
避免长时间使用皮带机,同时,应加强工作人员对机器的管理。如果发现有大的煤块卡住机器,应该及时清理和解决,另外,及时对机器进行养护工作,以保证皮带机的正常运行。
3.4 皮带打滑的解决措施
皮带打滑严重影响我们的工作进行,针对这个问题,我们可以适当加大其张力;对煤矿皮带机进行检测时,发现胶带的老化及时进行更换或者重新硫化处理。同时,为防止皮带打滑,我们也可以用保护装置进行监控,防止皮带打滑的故障出现。
4.建议
根据笔者多年的经验,提出几条使用建议,希望可以对广大工作人员有借鉴意义。第一,注意煤炭皮带机的使用安全,做好消防工作;第二,定期对皮带机进行检测,以确保皮带机的正常使用;第三,皮带机工作的时候请专人监控,以便出现问题及时处理;第四,我们在生产工作之前,必须要对设备进行检测,防止意外的发生。
5.小结
综上所述,煤矿皮带机对我们的工作起到了重要的作用。我们学会并熟练掌握煤矿皮带机的正确使用大大便利了我们的生活,遇到故障时,解决问题就显得尤为重要。所以,我们更应该学会煤矿皮带机的故障分析方法,使得工作的正常进行。当然,我们实际生活中所遇到的故障不简简单单只是这四种,面对故障,我们要具体问题具体分析,在实践中积累经验,才迅速的找出故障的解决办法,保证工作的顺利开展。【参考文献】
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇7
1 高压设备
1.1 故障分析
除非遇到定期检修, 配电网中的各种设备都是不间断运行的。而长时间连续运转必将导致高压设备绝缘层老化, 结构变形等。由现场情况可知, 一般配电网中的高压电气设备出现故障都是因为机械机构变形导致电气安全距离缩短, 甚至出现导体接触闭合形成短路造成的。同时, 高压电气设备不可能随时停电检查, 而带电检查又不能深入到高压电气设备内部。这样, 即使高压电气设备内部有潜在的故障, 运行维护人员也不可能及时察觉到, 有效排除它。另外, 在现场运行时, 很多高压电气设备的辅助操作开关也与负荷开关一起安装在设备内部。这样做, 就大大增加了运行维护人员的工作难度和工作量, 即便在工作过程中发生供电事故, 也不能在短时间内找到问题根源, 恢复供电。
1.2 故障处理措施
要想有效处理配电网中高压电气设备可能发生的故障, 最重要的就是预防。在具体工作中, 要做到以下几点:①运行维护人员要定期检修、维护高压配电设备, 及时更换存在问题的零部件, 以确保高压配电设备的完好性。②要借助现代计算机控制技术和微机继电保护技术实时监护运行中的高压配电设备。这样, 一旦出现故障, 就可以将有问题的设备从配电网中剥离出来, 避免事故的进一步扩大。③要定期检测高压设备辅助开关和负荷开关, 确保各个开关都能手动到正确的位置, 并储存足够的电能。④在常规检查中, 运行维护人员要注意高压配电设备与其他设备的连接情况, 避免出现机构变形而引发的短路问题。
2 低压设备
2.1 故障分析
由运行经验可知, 低压配电设备出现故障的概率要高于高压配电设备, 而故障种类也远比高压配电设备多, 而且其中有很多是人为因素。一般情况下, 低压配电设备大多是在夏季和初秋季节发生故障。因为这段时间的用电量比较大, 所以, 会出现低压配电设备超负荷运转和过载发热等问题。
低压配电设备出现问题的种类比较多, 除了与高压配电设备相似的机械结构变形、线路绝缘老化、各类开关失效等原因外, 运行维护人员操作不当引发事故的概率也比较大。通常情况下, 低压配电设备是安置在一个小型的密闭配电箱中的。经过长时间的使用, 环境问题可能会导致低压配电设备的结构变形, 弹簧松动、老化等。这些问题出现的原因与高压配电设备出现问题的原因较为相似。但是, 考虑到低压配电设备的数量比高压配电设备多, 所以, 低压设备发生故障的概率和范围都比较大。此外, 在日常检修、维护低压配电设备时, 运维人员可能会因为观察不仔细、工作不认真而不能准确判断出故障原因, 只是随意地闭合和断开部分开关。这种试图通过不断尝试寻找故障根源的方法是千错万错, 断然不可取的。这样做, 极可能使低压配电设备遭到二次破坏, 甚至扩大停电范围, 影响工业生产和人们的生活。
2.2 故障处理措施
要想预防低压配电设备可能发生的故障, 最简单的方法就是及时检测用电负荷的变化规律, 然后根据波峰负荷和波谷负荷调整电流值和功率值, 保证供电负荷, 确保供电的安全性和稳定性, 将停电事故发生的概率降到最低。
对于低压配电设备引发的安全问题, 运行维护人员要勤于巡检, 做好低压配电设备的维护工作, 重点检查开关问题, 及时更换存在问题的零部件。对于人为因素引发的低压配电设备事故, 要加大对运行维护人员的培训力度。只有工作人员掌握足够的专业知识和各项负荷开关的性能、物理结构, 才能在故障发生的第一时间找到原因, 明确事故处理办法。此外, 国家电网及其下属供电公司还要定期组织培训, 除了专业知识和专业技能的培训和考核外, 还要考核员工的工作方法和工作态度。运行维护人员在学习相关技能的基础上, 还要有良好的工作态度, 以便有条不紊地完成检修工作。运维人员在动手排除故障、恢复供电时, 一定要耐心分析, 在全面考虑问题的基础上做出判断, 争取在最短的时间内恢复供电。
3 结束语
高低压配电设备的正常运行是保证配电网安全、稳定运行的基础和关键, 同时, 它也会影响工业生产和人们日常生活的有序进行。虽然高低压配电设备出现问题的原因比较复杂, 但是, 只要排除设备自身因素和人为因素外, 便可将高低压设备发生故障的概率降到最低。因此, 在日常工作中, 运行维护人员要针对配电网中高压配电设备和低压配电设备的运行特点, 有针对性地做好预防和检修工作, 及时排除可能引发故障的危险因素, 保证电力系统的安全、稳定运行。
参考文献
[1]郑团磊.浅析高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].城市建设理论研究 (电子版) , 2015 (1) :3849-3850.
[2]张金华.浅析高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].电子测试, 2015 (20) :57-58.
电厂设备典型常见故障分析与处理 篇8
電力企业在现代社会发展中发挥着重要的作用,变电运行设备是电力能源正常输送的必要组成部分,对于它的日常维护和故障处理时十分重要。因此,本文主要针对当前变电运行设备的维护和故障处理进行了分析。
1.变电运行设备维护检修的重要性
从当前我国的社会发展实际来看,电力企业已经成为了经济发展的重要支撑。变电运行设备作为电力企业中电力输送的关键性基础设施,对于其的日常维护和保养工作是内在必须的,不仅关系到整个变电系统的稳定运行,更是影响着社会的正常稳定发展,总的来说,它的日常维护和故障处理工作的重要性有以下几个方面:
1.1有利于整个电力系统的安全稳定运行。变电运行设备作为电力系统运行的必要组成部分,它的运行状况是与整个电网安全稳定运行密切相关的,也是电力企业健康发展的关键。对于其的日常运行检查和维护,可以及时的发现存在的问题并予以解决,把隐患及时的排除,提高运行的质量和效率,因此,它的维护检修工作是保证变电设备稳定正常的基础,需要管理部门予以重视,积极实施。
1.2可以降低故障的发生机率。由于供电企业的特殊性,变电运行设备大都处于高负荷的运行状态,长此下去,必然会导致运行设备的性能老化以及一些安全隐患的出现,而日常的维护工作可以对变电运行设备进行全面详细的检测,对各个关键的运行部位有专业的工具进行检查,从而会把可能发生的安全事故及时的发现并排除,降低了安全事故的发生,对于各个设备的运行状态有足够的掌握,会根据实际的运行需要制定相关的防范措施。
1.3推动企业的进一步发展。电力企业的主要经济效益来源就是依靠提供电力服务获得的,电网系统作为主要的服务载体,是电力企业的重要关注点,变电运行设备作为其中的关键环节,一旦发生故障会导致整个电网的运行瘫痪,严重的话直接造成企业的成本增加,进行重新的采购和安置,因此,日常的设备维护工作可以有效的减少这些问题的出现,进一步提高设备的使用期限和效率,大大减少了电力企业不必要的成本费用支出。
2.变电运行设备常见的故障分析
从我国现阶段的用电状况来看,我国的变电运行设备并不是很乐观的状态,变电设备在安装和运行的整个过程中,都或大或小的存在着一些安全隐患,在安装阶段,由于我国的地形辽阔且复杂多变,受到地形的限制,运行设备很容易受到自然环境的影响,再加上工作人员的错误操作等很容易使故障发生,过电压故障作为目前常见的一种,主要包括断路器动作故障和其他电网故障。当然,故障的出现必然有其原因造成,从维护工作的实际来看,主要涉及到以下几个方面的原因:
2.1电压方面的影响。变电运行设备的变压器是处于暴露的环境的,很容易受到自然环境的影响,特别是在恶劣的天气下,会不可避免的受到雷击、暴雨等的因素影响,较为常见的雷击现象,会造成变压器内部的电压瞬间增高发生损坏,而且还会导致包括断路器在内的系统设备损坏而引起的参数异常,使得整个电网内部的能量转化失衡,绝缘部件受到破坏,这就大大增加了故障的发生率。
2.2负载电路短路的影响。电网系统中涉及到多个变压器,一旦其中的 一台变压器发生了短路现象,就会瞬间产生强烈的短路电流,在这种强烈的电流影响下,会使变压器内部的结构发生破坏,使内部的油体发生变质,导致整个变电运行系统出现故障。
2.3线性拉合后光字信号的影响。从多年的变电运行设备维护工作来看,线性拉合后的光字信号实质上是检验变电运行设备是否正常的一种有效方式,如果这种信号不是很准确,会使判断发生错误,造成不必要的麻烦。
3.变电运行设备的常见故障处理
3.1过电压方面。过电压故障现象是一种常见的故障现象,一般主要是由于变压器一侧是高压进电线,会采取高压架线的方式进行电压的传输,在传输的过程中很容易受到雷击的作用而出现过电压。过电压出现后会严重烧毁变压器内部的绝缘部分,如果不及时的采取处理措施就会导致变压器发生火宅,严重的话还会导致爆炸发生,给变电运行设备造成严重损坏,基于此,就需要电力管理部门在变压器的两侧安装避雷针,这样可以减少雷击的危害,另外,要把这一部位作为日常维护的重点,特别是在恶劣的天气来临之前。
3.2短路现象。短路现象主要包括负载短路、相间短路以及接电线短路等等类型,在诸多的变电运行设备故障中是常见的一种。短路现象发生后,变电运行设备和输送线路之间的电流会额外的增加,并且是瞬时性的增加,这种短时间的增大会给电阻带来很大影响,引起变压器绕组上产生巨大的热量和电动力,进而导致线路和设备的损坏。因此,要想减少这一现象的发生,就需要在线路或者是变电运行设备上安装相应的短路保护器。最简单的来说,就是在高压线路上,安装跌落式熔断器,在低压的部位安装空气断路器,在安装的过程中,对于熔断器的确定,要确保其熔丝是合格标准的并与要求相一致,这样才可以确保熔断器的正常性能发挥,不会出现错误的动作命令,也就起到了防止短路故障现象的出现的目的。
3.3变压器的开关跳闸故障。这一故障的出现主要是在变压器方面,其中主要的常发的故障类型有三种,也就是母线故障、开关错误动作、越级跳闸,对于三种类型的具体判断,需要对二次侧和一次设备两者的运行状况进行严格的检查分析。检查的结果如果是主变低压侧发生了过流保护动作,则可以从两方面进行处理解决:一是如果只是因为主变压低侧而产生的过流保护动作的状况,可以排除掉母线故障和开关错误动作这两方面的原因,最后的原因只能是因为越级跳闸造成的故障,不会是其他类型;二是如果线路保护动作和主变低压侧保护动作两者同时发生的话,就可以直接的判断其是因为线路的故障而造成的保护动作发生。另外,还要对线路CT到线路出口处进行严格的检查,检查其是否存在故障问题,如果没有存在故障,是属于良好的状态,那么就要对开关柜进行详细的检查,拉开拒动开关的刀闸,直至供电恢复后,在利用开关进行代送,这样就可以有效的解决故障问题。
3.4接地线的安装方面。在对变电运行设备进行维护检修时,安装接电线是必要的一项工作可以消除线路和停电设备上存在感应电压,有利于故障维修工作的安全。具体的操作,一是需要有至少两人参与;二是工作人员要做好绝缘工作,佩戴绝缘手套,穿绝缘衣。
4.总结
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