星光一号井煤矿应急管(共1篇)
星光一号井煤矿应急管 篇1
榆林井煤矿、上海庙一号井、纳林河二号煤矿
调研报告
内蒙古昊盛煤业有限公司
陈岐范
2011年7月18日,集团公司副总工程师陈俊焰、能化公司副总工程师张玉贞、昊盛煤业有限公司陈岐范、营盘壕煤矿筹备处高有存、宗良、王忠民一行,去榆林井煤矿、上海庙一号井调研;19日,去纳林河二号煤矿调研,现将调研情况汇报如下:
一、榆林井煤矿
1、矿井情况
中烟临矿榆树井煤矿设计生产规模为300万吨/年,采用立井开拓方式,分别为主立井、副立井及回风立井。主井净直径5m,深317m;副井净直径7m,深317m;风井净直径5m,深317m。基建工程量16000m³。井筒施工方法为冻结法施工,冻结深度285m,白垩系地层下15m。目前矿井已进入二期大巷施工,井底车场落在三叠系延长组。
2、施工队伍情况
(1)、冻结钻施工:三个井筒均有新陆公司冻结,钻孔施工由冻结单位委托施工。
(2)、冻结施工:三个井筒均有新陆公司冻结。
(3)、建井施工:主井、副井由中煤四处施工,风井由四十九施工。
(4)、冻结施工情况 三个井筒设计冻结深度均为285m,穿过白垩系地层15m。(5)、井筒施工情况:
主井、副井施工的中煤四处,平均月成井在70m左右;风井施工的中煤四十九处,平均月成井在80多米。
3、本矿重点调研软岩支护问题,下井对轨道运输大巷进行查看,岩石硬度F<1,遇水泥化,难以支护,平均月进尺40m左右。采取以下支护方式:打眼放炮后出矸,对巷道顶帮进行锚网索喷浆联合支护,在耙矸机后部紧跟架设36号U型棚,棚距800mm,然后再次喷浆,将巷道底板起底,做双层钢筋反底拱,然后再注浆,反底拱拱高1m,深入两帮300~400mm,将轨道打入底板混凝土内,水沟设在巷道中央。
4、井筒施工情况
在井筒施工顺序上,主井先开工,副井第二开工,风井在主井开工一年后开工。井筒开工前,永久供电形成。
主井凿井采用凿井井架,永久提升采用井塔,在改绞后一年,施工永久井塔,井塔土建工程施工10个月,其中装备与井塔施工平行作业,装备时间3个月。
副井凿井采用永久井架,井架高度39m,重170吨,将永久井架的二层平台改装作为凿井提升平台。
风井凿井采用凿井井架。
由于副井采用了永久井架,改绞采取两个井筒改绞,临时罐笼双层单车,1.5t矿车出矸。值得注意的是:由于该矿井掘进为软岩,掘进效率低,出矸量相对较小,改绞后的罐笼相对较小。
5、值得借鉴的经验:
副井采用钢井架,通过对井架上部及钢丝绳通道进行保温保护,也是一种既节约又缩短建井工期的有效途径。榆树井煤矿采取的措施如下图。
二、上海庙一号井
1、矿井情况
上海庙一号井设计生产规模为400万吨/年,采用立井开拓方式,分别为主立井、副立井及回风立井。主井深430m;副井深430m;风井净直径6m,深423m。基本建设工程量26000m³。井筒施工方法为冻结法施工,冻结深度为冻全深。
2、施工队伍情况
(1)、冻结钻施工:三个井筒均有新陆公司冻结,钻孔施工由冻结单位委托施工。
(2)、冻结施工:三个井筒均有新陆公司冻结。
(3)、建井施工:主井由临矿集团队伍施工,副井由中煤二处施工,风井由四十九施工。
(4)、冻结施工情况
三个井筒设计冻结深度均为冻全深。
3、本矿重点调研软岩支护问题,岩石硬度F<1,遇水泥化,难以支护。二期施工的队伍有中煤、温州、陕煤和本矿的施工队伍,平均月进尺40m左右。采取以下支护方式:打眼放炮后出矸,对巷道顶帮进行锚网索喷浆联合支护,1~3个月后,对巷道进行双层钢筋混凝土砌碹支护,将巷道底板起底,做双层钢筋反底拱,然后再注浆,反底拱拱高1m,深入两帮300~400mm。
4、井筒施工情况
主井凿井采用凿井井架,永久提升采用井塔。副井凿井采用 凿井井架,将永久井架的二层平台改装作为凿井提升平台,永久提升为井塔。风井凿井采用凿井井架。两个井筒进行临时改绞,改绞罐笼为临时罐笼,单层单车,1.5t矿车出矸,每天约出300车左右。
值得注意的是:由于该矿井掘进为软岩,掘进效率低,出矸量相对较小,改绞后的罐笼相对较小。
4、冻结管处理
为防止冻结管导水,在井底马头门处,进行割管反向注浆,处理冻结管。
三、纳林河二号煤矿
1、矿井情况
中煤蒙大矿业有限公司纳林河二号煤矿设计生产规模为1200万吨/年,采用立井开拓方式,分别为一号主立井、二号主立井、副立井及回风立井。两个主井净直径6.5m,深580m;副井净直径10.5m,深580m;风井净直径6.5m,深580m。井筒施工方法为冻结法施工,冻结深度521m,目前矿井原有的主、副(后改为风井)、风井(后改为主井)已到底,进入二期大巷施工,新增的副井从3月11号施工,已施工415m。井底车场落在3煤。
本矿井的设计,进行了多次变更,最早设计有济南设计院设计,2008年8月12日开工,施工方法为冻结法施工,冻结深度为冻全深,2009年6月19日风井到底,先进行壁后注浆2个多月,然后施工马头门,一开马头门出现出水,出水量约90m³/h,由于 排水系统没有跟上,造成停工。中煤跟博源重组后,调整该矿生产能力为1000万吨/年,新增一个直径10.5m的副井,原有井筒进行调整,矿井井筒现状为一个副井、二个主井、一个风井共4个井筒,重新的设计有中煤西安设计院设计,监理为合肥煤炭设计院监理。
2、施工队伍情况
(1)、原风井:河南煤建进行矿建施工,新陆公司进行冻结,钻孔施工由冻结单位委托施工。
(2)、原主井:中煤四十九处进行矿建施工,同时进行冻结。(3)、原副井:中煤五建三处进行矿建施工,同时进行冻结。(4)、新增副井:中煤五建三处进行矿建施工,同时进行冻结。
(5)、井筒施工情况:
从各个建井队伍看,建井水平都在80~100m,正在施工的中煤五建三处,在直径10.5m的副井,最高月进尺达到110m。从各个队伍看,中煤五建三处对于立井施工比较突出,在直径8.5m的井筒,创下月进尺175m的记录,但转入水平施工后,能力较差。
3、井筒施工情况
(1)、施工设备:使用超大型凿井井架,两层天轮平台;吊盘采用双层吊盘,两套中心回转抓岩机,0.6m³抓斗;两台6臂伞钻,4.5m长钻杆;5m³吊桶;MJ-4.0-10整体钢模板;三套提升设备,一套为2JK-4/15提升机,两套为JK-2.8/15.5提升机;下混凝 土用3m³底卸式吊桶;自行研制的挖掘机清底。
(2)、施工工艺:打眼放炮,炮眼深度4.5m,整个井筒内施工一次装药同时起爆,每炮炸药量在800kg左右。中心回转装岩机装岩,吊桶提升。固定大模板后,通过底卸式吊桶将混凝土卸到吊盘上的分灰盘上,再通过耐磨软管浇入模板内砌筑外层井壁。内层井壁采用短段反模套壁,段高1m,10m井壁后拆下模。
4、井塔设计:主副井全部为井塔。
5、改绞情况:改绞采取两个井筒改绞,临时罐笼单层双车,1.5t矿车出矸,改绞前,通过风井提前将掘进机、胶轮车下井,改绞后平巷施工采用综掘,材料运输采用胶轮车。一号主井改为9吨箕斗,进行提升。目前,转平后的二期工程已施工2600多米。
6、值得借鉴的经验:
(1)、处理冻结孔,采用射孔注浆,在主井效果很好。(2)、提前施工处部分平巷,将综掘设备、运输设备提前下井,能够提高二期工程的施工速度,并且减少临时罐笼的提升量。
(3)、改绞期间,井下采用临时水仓、临时变电所等,提前下方电缆,为二期工程采用综掘创造条件。
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