水库加固及扩容

2025-01-16

水库加固及扩容(精选11篇)

水库加固及扩容 篇1

我国是世界上水库数量最多的国家, 截至2013年底, 全国已建成各类水库97 721座, 其中大型水库687座, 中型水库3 774座, 小型水库93 260座[1]。随着社会经济的发展, 居民生产生活对水资源的需求不断增加, 水库功能由发电、防洪转向供水也已成为世界性的趋势, 水库成为主要的供水水源, 城市供水越来越依赖于水库供水[2]。而我国的中小型水库大部分在20世纪80年代以前建设, 设计标准较低, 水库功能单一, 供水能力有限;目前来看, 中小型水库是区域供水的主要水源, 为解决区域的水资源供需矛盾, 中小型水库改扩建成为一种主要途径。

在中小型水库扩容 (改扩建) 过程中, 因建设周期长、工程量大等原因, 施工过程中对水环境、生态环境、社会环境等的影响不可回避, 且往往会引起较多争议;因此需要系统分析水库改扩建过程中施工期的主要环境问题, 针对这些问题, 提出针对性的控制及管理建议, 有效减轻施工期对环境的影响。

1 中小型水库扩容工程发展现状

中小型水库扩容工程主要是通过增加拦河坝高度, 提高水位, 来达到增加库容的目的。在实际工程设计及建设中, 扩容工程主要有两类, 一类是在原工程的基础对拦河坝进行加高[3,4], 一般来说这类工程现状坝体的稳定性和整体防渗效果等满足拦河坝加高条件, 原坝址和库区的地形、地质、水文状况等满足库区扩大的要求, 而且具备良好的施工条件, 因此可以尽量利用现有的坝址, 并充分利用现有库区以及现有建筑物进行加高扩建[5];另一类是在原坝址下游新建超过旧坝高度的拦河坝, 这类工程主要是受地形、水文地质、施工条件等因素的制约, 不适合在原建筑物的基础上进行加高, 进而采取的一种扩容方式, 工程设计和建设类似于新建水库大坝[6]。在目前的中小型水库扩容工程中, 第一类工程较多, 第二类工程相对较少。

2 水库扩容工程施工期主要环境问题

水库扩容工程施工期的环境影响因素较多, 与其他建设性项目相比, 其环境影响主要来源于河道截流、工程占地、施工机械噪声振动、固废处理以及水库淹没等;因此施工期主要环境问题集中在对河流水文情势、水环境、生态环境、社会环境等方面的影响。

2.1 对河流水文情势影响明显

水库扩容工程一般有主坝、溢洪道、导流建筑物、取水口等组成;在施工中需要进行围堰和导流施工, 为了保证围堰安全, 需保证水位维持在一定高程以下, 上游来水基本上直接经导流系统下泄进入下游河道。因此, 对于原拦河坝基础上加高的扩容工程, 与同期库区水文情势相比较, 库区水位有所下降, 流速有所增加, 加快了库区水体更新;新建拦河坝的扩容工程, 施工围堰的修建会对原河道产生阻隔, 在施工过程中坝址处过水断面有所减小, 坝址处水位、流速较天然情况明显变化。总体来说, 相对于原水库和原河道, 在施工过程中坝址上下游的水文情势均发生了较大的变化。

另外在施工过程中, 由于围堰修筑及拆除, 围堰附近的水体会变得比较浑浊, 库区下泄水体浑浊度随着流程增加而减弱, 影响距离与流量、流速等因子关系密切, 一定程度上也会影响一定距离河段的水文情势。

2.2 施工废水防护措施不足, 极易污染水体

工程施工期的废水主要是生产废水和生活污水, 其中生产废水主要包括砂石料加工废水、混凝土拌和废水、基坑废水和含油废水, 生活污水主要来自施工人员的日常生活。

根据实际工程中工程砂石料加工系统的冲洗水水质监测结果, 其SS浓度高达70 000mg/L。混凝土拌和系统产生的废水主要为混凝土转筒和料灌冲洗产生的少量碱性废水, 其主要污染物为SS和p H值, 混凝土拌和系统废水具有SS浓度高、水量较小, 间歇集中排放的特点。坝址、厂房等基坑开挖、混凝土浇筑、养护及水泥灌浆等会产生基坑废水, 基坑废水的主要污染物为SS和p H值, 具有间歇排放的特点;基坑排水包括初期排水和经常排水, 初期排水包括基坑积水、围堰堰体及基础渗水, 经常排水主要由降雨、施工弃水及基坑渗水组成。施工机械维修冲洗废水中的主要污染物为石油类。生活污水的主要污染物为BOD5、COD。

在施工过程中经常由于废水处理措施缺失、施工人员环保意识薄弱、环保措施不到位等原因, 使部分施工废水和生活污水进入水库以及河道水体, 引起水中SS、p H值、石油类、BOD5、COD等浓度升高, 影响水环境。含油废水对水环境影响最大, 如果含油废水直接排入水体, 会在水体表面形成油膜, 使水中溶解氧不易恢复, 从而影响水体水质。

2.3 工程占地对生态环境影响较大

施工期工程对生态环境的影响主要是工程占地引起, 影响主要集中于以水库坝址为中心的上下区段河谷;在大坝施工期, 不仅原有植被不能保存, 且其立地条件亦将完全被毁, 其影响面将以大坝为中心向四周辐射, 波及施工区、料场区和弃渣场区。

工程用地将永久改变用地的性质, 使原有植被消失, 改变了土地原有利用功能, 影响是长期的, 不可逆的;工程料场区亦为永久用地, 区域的植被在料场开采后会遭到永久性的破坏, 会影响区域植被总量;弃渣场用于储存工程弃渣, 堆土压占会覆盖原来的植被。

施工期间, 工程区域附近将修建大量施工设施和生活设施, 开挖大量土石方, 使原栖息地上的部分动物丧失家园, 它们为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移, 工程区内的动物数量会有所减少。此外, 施工期间大多野生动物只能在施工区以外的地区栖息、觅食, 使得迁徙到的地区的野生动物密度有所增大, 而这将会使其种内竞争加剧, 对其生殖率和死亡率有一定影响。

水库扩容工程中, 由于工程占地和施工区、料场区、弃渣场区以及施工道路等用地面积相对较大, 对生态环境的影响也较大;而且这些影响在短期内难以恢复, 需要在工程施工期及运行初期较长时段内恢复生态环境。

2.4 施工过程中影响当地社会经济

施工期间工程施工物资的运输会对施工区域道路的交通造成一定的干扰, 特别是在运输高峰期, 极易造成交通堵塞, 流量的增加造成过往行人的不便, 同时也增加了发生交通事故的概率。另外, 工程动工兴建后, 施工人员将陆续进驻现场工地, 施工期高峰施工人数较多, 且相对集中, 其中大部分居住在各工程施工现场生活区内, 其生活设施的建设标准相对较低, 极易造成区域性传染性疾病的发生, 应引起密切注意。

3 环境影响管理及控制

针对以上主要问题, 从管理角度及控制角度出发, 建议从以下几个方面来加强水库扩容工程的环境管理。

3.1 强化业主的环境管理职能

业主作为是项目的决策者和项目实施的组织者, 是工程施工期的最重要管理者, 需要充分发挥其环境管理职能, 才能保证各项环保措施和管理措施的落实。在工程建设期间, 制定严格的项目环保工作计划, 协调各部门之间的环境管理工作, 把各部门的环境管理工作纳入业主自身的环保工作计划当中, 使各部门的环保计划能够形成一个有机的整体。同时, 需要进行生态环境的全面管理, 进行项目的环境保护日常管理工作, 把项目施工的各个环节纳入环境管理中;对项目中不符合环境保护要求的设计和建设内容进行及时的调整和纠正。执行各项环境管理措施、环境污染防治措施、水土保持措施, 严格落实执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“环保三同时”制度。建立严密的监控体系, 有效防治施工过程中的环境污染和影响, 切实强化业主的环境管理职能。

3.2 加强环境监督部门的监督职能

工程施工期的环境监督部门主要是环保部门和水利部门, 在施工过程中, 环境监督部门应该采取必要的行政和经济手段, 来限制施工过程对环境带来的损害和影响。一方面环境监督部门需要建立工程的环境管理制度, 通过收集最新的环境保护法律法规政策、日常现场监理信息、群众举报、“三同时”制度情况检查等手段和定期复查、总结归档等方法, 形成系统的环境管理制度;另一方面各级监督部门需要在施工中加强监督工作, 对项目施工阶段的环保工作进行统一监督管理, 对施工期水土保持方案、环境保护措施的施工、竣工、“三同时”等进行检查督促, 对违规、违章行为及时发现并及时处理纠正, 达到改善环境质量、防止环境污染和破坏的目的, 充分发挥监督职能。

3.3 实施专业的环境监理

由于我国的环境监理起步较晚, 制度还不够完善;在目前的水库扩容工程中, 多由工程监理附带履行环境监理的职责, 但多数水利工程监理单位对水环境保护的监理措施不够熟悉, 往往会存在监理不到位的隐患, 因此很有必要在书库扩容工程中实施专业的环境监理。

在工程建设中将环境监理作为单独一方, 拥有现场环境监理的权限, 依据有关法规、技术标准、规范以及经批准的设计、招投标文件、监理和施工合同, 配置环境监理工程师开展环境监理工作, 负责对环保措施的执行情况进行监理, 这将有效提高工程的环境管理和监理水平。

3.4 增强施工单位和施工人员的环保意识

施工单位是进行工程建设的主体, 施工人员是工程建设的直接参与者, 因此施工单位和施工人员对工程的环境管理和保护起到直接作用。

施工单位需要增强企业的环境保护意识, 把环境管理纳入日常管理工作, 并具体体现在施工技术、工艺和环保措施中, 同时建立完善的环境保护体系, 认真做好保护措施计划和应急预案。在施工过程中, 保证能够严格按照项目的环保措施和分项工程的环保方案进行施工。施工中一旦出现突发性的最大事故, 要及时采取措施处理, 确保对环境的影响降到最低程度。

同时施工单位要对施工人员进行环境保护培训和考核, 提高进场施工人员的技术素质和环保素质, 在施工过程中能够严格执行环境保护设计施工, 不进行砍伐树木、乱丢垃圾、捕猎野生动物和鱼类等破坏工程区及其周边的生态环境的活动。

4 结语

当前环境影响评价工作仍然作为项目建设的前置条件, 环境保护和环境影响评价工作又正处在变革的关键时期;随着水利工程建设模式逐步向工程总承包方向发展, 工程勘测、设计、施工一体化过程中的环境保护工作必须引起了广泛的重视。由于中小型水库扩容工程施工期的复杂性和动态变化性, 其引起的环境问题也涉及多方面、多层次;因此必须不断加强总结和研究, 找出工程施工过程中存在的各种环境问题, 提出相应对策, 将其可能带来的负效应和损失降至最低限度。

参考文献

[1]中华人民共和国水利部.2013年全国水利发展统计公报[M].北京:中华人民共和国水利部, 2013.

[2]韩博平.中国水库生态学研究的回顾与展望[J].湖泊科学, 2010, 22 (2) :151-160.

[3]葛跃平.东方红水库电站的扩建增容[J].小水电, 2002, 3:35-36.

[4]R.D.坦尼M.R.梅.美国艾尔克黑德水库扩容与鱼类保护[J].水利水电快报, 2010, 7 (31) :34-37, 41.

[5]广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院.广西凤山县供水水源乔音水库扩容工程环境影响报告书[R].2014.5.

[6]广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院.广西田林县启文水库扩容工程环境影响报告书[R].2015.4.

水库加固及扩容 篇2

情况汇报

高岩水库除险加固工程在县委、县政府的正确领导下,在省、市、县各级主管部门关心支持下,该工程于2005年元月3日正式破土动工,到目前为止,除险加固工程除C1标(放空洞工程)以外,C2、C3、C4标段全面竣工,堵漏效果明显,大坝基础漏水,从过去2.8m3/s减少到现在的0.2m3/s,水库于2006年5月正式蓄水,蓄水最高水位292m。现将工程建设的有关情况汇报如下:

一、工程概况

高岩水库位于东安县紫溪市镇高岩村,距县城28km,该工程于1991年9月破土动工,1996年5月建成,是一座以防洪为主,兼顾发电,灌溉,养殖等综合利用的中型水利工程,大坝为浆砌石空腹重力坝,最大坝高67米,集雨面积117km2,总库容4617万m3,设计灌溉面积1.7万亩,坝后电站装机容量为2×2500kw,设计年发电量1300万kw.h。由于大坝建在强岩溶化的灰岩区,加之地勘,设计,施工等方面的原因,枢纽工程存在:坝基严重漏水、坝体防渗面板裂缝漏水、大坝抗滑稳定复核、安全系数未达到规范值、坝下冲刷坑右侧导墙冲刷厉害等问题,尤其是坝基岩溶集中漏水,据实测资料已达2.81m3/s,且有增大趋势,严重危及大坝和下游人民生命财产安全。

二、工程概算情况

高岩水库除险加固工程经水利部南京大坝管理中心复核,结论为三类坝,2001年初省水利厅委托省水利水电勘测设计院编制了高岩水库加固初设报告,经水利厅和水利部长江委审查通过,并报国家发改委、水利部立项,列入2003年度国债专项资金投资计划,并以湘计农[2003]974号文和永计农[2004]36号文下达了我县高岩水库除险加固项目资金建设计划,工程总投资2320万元,其中国债资金安排1100万元,省、市、县各级配套1220万元,2004年12月省水利厅以湘水计[2004]83号下达了高岩水库除险加固工程实施计划。该工程主要建设项目有:①放空洞工程;②坝体防渗工程;③大坝基础及坝肩防渗处理;④坝体加固工程;⑤大坝下游冲刷坑及下游挡墙护坡;⑥大坝观测设施;⑦危房改造等。

三、工程招标情况

高岩水库除险加固工程的招投标工作,严格按照国家招投标有关政策和程序执行。一是根据永州市水利局永建管[2004]20号文件批复成立了项目法人(法人代表:周爱国、技术负责人:杨宏亮、财务负责人:周艳玲);二是工程报建于2004年10月8日经市水利局建管科预审后,报省水利厅建管处审批;三是省建管处招投标办审核同意招投标;四是网上发布招投标文件,在完成以上所有程序后,于2004年10月31日由省厅组织了招投标工作。经过公开、公正、公平竞争,确立了中标单位。C1标放空洞工程中标单位:湖

南省常德市华纬水电工程公司;C2标基础堵漏工程中标单位:湖南省宏禹公司;C3标大坝加固工程中标单位:湖南省科宏公司;C4标大坝面板防渗工程,经省水利厅同意将该项目进行复合土工膜技术推广,由湖南省湘禹公司负责实施。

四、工程建设完成情况

除险加固工程于2005年元月3日正式动工,现已完成放空隧洞开挖207米,斜洞开挖79米,闸门井开挖38米,大坝右岸灌浆平洞开挖80米;完成坝基、坝肩帷幕灌浆钻孔167个,总深度8866.64m,灌浆6849.35m;完成大坝加固项目中5、6、7、8坝块的清基土石方3670m3,砼的#

#压板浇筑2957.54m3,完成大坝下游左岸导墙的加固和护坡护砌150m;完成坝基溶洞封堵砂卵石350m3,水泥448.6吨,完成大坝面板复合土工膜的防渗处理,铺设面积7235m2。到目前为此,总完成土方开挖7841.85m3,石方开挖6023.73m3,浆砌石670m3,C15砼3579m3,C20钢筋砼639.58m3。

五、资金使用情况

高岩水库除险加固工程项目总投资2320万元,其中国债资金1100万元,省、市、县配套资金1220万元,省配套到位资金165万元,到2007年5月 31日止,现已累计完成投资1043万元(含省配套资金165万元),其中:①C1标放空洞工程完成197.7万元;②C2标大坝基础堵漏306万元;③C3标大坝加固102.6万元;④大坝面板防渗174.8万元;⑤设计费58.3万元、监理费22万元、建设单位管理费26万元、观测设备费3.1万元;⑥临时工程6.3万元;⑦购置防

汛车辆费38万元;⑧危房改造20万元;⑨环境保护费3万元;⑩坝下右岸冲刷坑护坡及挡墙加固16.72万元、质监费8万元、工程预算费3.8万元,下余工程款222万元。2006年4月16日,国家财政部委托江西省审计署对我县高岩水库除险加固工程资金使用情况进行了全面审计,对资金的管理使用给予高度评价。

六、存在困难与问题

1、放空洞工程至今尚未完工。放空洞工程自05年元月3日动工,6月16日在推进197m处突然出现集中透水,最大流量为7m/s,主要原因:高岩大坝建在强岩溶化地带,地质条件十分复杂,在隧洞推进191米处发现斜交隧洞的F4断面层,在197m处发现NJ4泥化夹层,即灰岩与砂岩的接触带夹层宽0.1-0.4米,在渗透压力下,击穿泥化夹层,进入隧洞内造成的。通过专家分析判断,对水库大坝安全不构成威胁,2006年5月在主汛期到来之前,经请示省设计院同意在完成的闸门井后设立了一堵头。06年5月24日完成堵头的浇注,确保了大坝的安全渡汛。按照除险加固项目设计要求和省水利厅的指示意见,高岩水库放空洞必须形成,以确保除险加固工程的全面完成。近年来,县委、县政府和省、市、县水利主管部门高度重视,多次组织专家来现场观测分析,省设计院提出了绕过断层和夹层带新的洞线方案,并对新的洞线进行了为期2个月的现场钻探、勘测等工作,通过钻探勘测、新的洞线又存在多处溶洞;如处理不当,会给施工带来安全隐患。09年12月改线方案报省厅,省厅组织专家进行了评

3审,并提出了修改意见。2010年8月省设计院完成放空洞改道设计任务,2010年9月,该方案报请省厅建管处审批,并请省水利厅专家评审通过,省厅建管处以[2010]52号文件下达了批复,同意按该方案施工。2010年12月12日高岩水库除险加固工程放空洞项目恢复施工。放空洞改道后全长180米,闸门井深35米,由于该工程地质条件复杂,施工难度大,到2011年6月底,已完成放空洞开挖150米,放空洞三面衬砌140米,完成闸门井开挖35米,衬砌40米,完成国债投资260万元。目前,放空洞进口段尚有30米未开挖,闸门井尚有20米的混凝土未完成,放空洞排水闸门未形成,为了尽快恢复施工,全面完成高岩水库除险加固工程,确保大坝的安全,特请求解决缺口资金600万元。

东安县水利局

2012年1月18日

高岩电站债务问题的汇报

一、债务情况

高岩水库始建于1991年9月,1996年2月竣工,是一座以防洪为主,兼顾发电、灌溉、养殖的中型水利工程,总投资6557.3万元。主要资金来源有:一是省、市、县拨款1906.8万元;二是借款4472.2万元,其中:建设银行借款2350万元、部门资金建设投资借款370万元、省农业周转资金借款800万元、东安乡镇信用社借款本金329.4万元、省经济建设投资公司借款150万元、全县干部职工借款472.8万元;三是电力收入178.3万元。

到目前为止,高岩水库电站已累计欠款本息共计6290.4万元。其中:①建设银行借款本金2350万元,利息2750万元;②中国水利投资集团公司本金370万元,利息61万元;③东安信用社贷款本金329.4万元,利息300万元;④省经济建设投资公司贷款本金150万元,利息150万元。其中最大的一笔债务2350万元,2004年12月中国信达公司向省高院起诉,省高院已依法判定东安高岩水库偿还本息,县电力公司承担连带责任;2005年5月信达公司依法拍卖给深圳中猛实业有限。我们通过省高院多次与深圳中猛公司协调都没有达成结果。

高岩水库现有干部职工123人,其中,退休19人、内退20人、在职84人,已拖欠职工工资十个月,欠养老保险金累计达200多万元。高岩水库每年只有100多万元的电费收入,又怎能承担如此庞重的债务。

二、请求

高岩水库的历史债务已严重制约了高岩水库的发展和影响职工队伍的稳定,也给高岩水库的债务担保人——东安电力公司的改制形成了极大的阻力。如果不及时处理好这此笔债务,最后将会成为县政府的一大包袱。目前,高岩水库职工队伍出现了极不稳定因素,已多次要求上访,被县水利局和水库领导做工作,暂时缓解了职工上访。为了尽快解决高岩水库的历史债务问题,确保大局和谐稳定,我们请求:

一、成立高岩水库债务处理领导班子,建议由一名县级领导挂帅,县法制办、水利局、电力公司、高岩电站各派一名领导组成债务处理。

三、对债务庞重的高岩石水库采取妥善的处理措施,以求彻底解决高岩历史问题。

水库主坝主要安全隐患及加固措施 篇3

关键词:水库主坝 安全隐患 加固措施

中图分类号:TV698文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)01(b)-0105-01

就目前来说,我国社会经济体系持续发展的过程中,水库主坝本身所存在的安全隐患不但对于水库本身的持续运行带来了影响,还对于我国整体的经济发展同样带来了威胁,严重情况下甚至还会引发安全事故。这些情况都促使水库主坝的隐患问题解决,已经成为了一个迫在眉睫的问题,要避免安全隐患的存在,就必須要采取完善的加固措施进行处理,保证主坝本身能够长久安全工作。该文主要针对水库主坝主要安全隐患以及加固措施进行了全面向西的探讨。

1 工程概况

某个水库的总库容量有2.55亿 m3作用。这一座以防洪、农用灌溉为主的水库,其中还起着对水产养殖、发电等综合项目的作用。这座水库的主要由几个部分构成:主坝、副坝、泄洪发电隧道、溢洪道和发电站等等。主坝的主要建设材料是粘土木板心墙构成的砂壳坝,长460 m。坝顶高程达128.4 m,最大高度为48 m。其泄洪发电隧洞处于水坝的左岸,由进口、洞身和出口这三个部分构成,发电隧洞自身具有泄洪、发电、输水等等多个较大的用途溢洪道则在主坝左边的2000 m处,由粘土构成的斜墙坝。

2 存在着主要问题

就目前来说,很多出现运行隐患的水库,常见的主要问题主要是泄洪发电隧道、主坝、溢洪道等几个部分之中。

2.1 主坝存在的问题

依据本文案例水库所呈现出的数据来看,当初在主坝建设的过程中,施工队伍主要是使用粘土模板来作为主要的建设材料,并且为了使得主坝能够达到防渗设计标准,便直接将混凝土心墙、模板材料等多个不同的部分进行了紧密的结合。但是在实际施工期间,由于部分施工人员本身所采取的施工措施出现差错,再加上施工材料本身有所缺陷,这直接导致水库主坝在建设完成后,出现了一定的溢流现象。同时,在水库主坝长期运行过程中,受到水流的冲刷和侵蚀,质量隐患也就不断加剧,特别是对于周围环境以及周围居民的生命财产安全来说,质量隐患的出现带来了巨大的威胁。水库主坝的质量问题主要表现在以下几个方面。

2.2 主坝心墙不符合工程施工的标准

要深入的了解原主坝结构当前粘土木板心墙的现状,就必须要采取相应的质量测量措施,依据对案例工程的实际测量结果来看,该水库粘土心墙之中有着不连续的现象,并且当前墙体所呈现出的高度已经无法充分的满足工程需求,与原设计相去甚远。在这样的情况下,水库坝体自身所具有的可靠性、安全性也就无法通过结构基础来获得,长期在水流的冲刷以及结构应力的影响之下,水库主坝自身所具备的安全系数也在持续不断的降低,这是水库主坝结构体所存在的安全隐患之一。

2.3 主坝主河床段清基较彻底

通过对水库主坝坝基的岩层结构进行调查,人们在对把坝基施工的过程中,没有对主坝基础结构中存在的积土进行彻底的情况,就是使得岩层结构的强度无法满足基础施工的要求,从而导致水库主坝的坝基在长期施工的过程中存在着一定的质量问题。

2.4 泄洪发电隧洞存在的问题

泄洪发电隧洞主要存在以下问题:(1)隧洞进水闸后陡坡段及消力池上游陡坡段底部存在多处混凝土剥落、钢筋外露,外露钢筋锈蚀严重;(2)出口处钢板衬砌锈蚀严重,部分钢板与混凝土脱落分离。

2.5 溢洪道存在的问题

一级消力池缓坡段后的二级消力池及尾水渠至今未建,不具备大量泄洪能力,如强行泄洪将对下游乡镇造成严重危害。

3 除险加固设计

3.1 主坝加固设计

由于主坝缺少连续的防渗体,并且现有的粘土木板心墙太薄,不满足现有规范要求,同时考虑水库在防洪等方面的重要性,主坝必须增设新的防渗体。加固设计进行了塑性混凝土防渗墙和高压旋喷防渗墙两个方案的比较,最终采用主坝全坝线增设塑性混凝土防渗墙方案。由于风化岩层中造孔较困难,故右坝肩坝基5~20 m厚风化岩石层采用帷幕灌浆处理塑性混凝土防渗墙位于原粘土木板心墙上游侧,距原心墙轴线4.0 m,防渗墙施工过程中不应破坏原有粘土木板心墙塑性混凝土防渗墙全长430 m,墙顶高程127.0 m,高于校核洪水位126.66 m,主河床墙底高程88.6 m,最大墙高47 m。左坝段及主河床段风化岩石厚度很小,塑性混凝土防渗墙应进入弱风化、微风化岩石层。右坝段风化岩石较厚,塑性混凝土防渗墙应进入风化岩石0.5 m,墙底部风化岩石层采用帷幕灌浆处理,帷幕灌浆采用单排孔,孔距2 m,灌浆孔深入岩石弱风化岩层5 m。防渗墙设计水头在38 m以上,根据国内已建的类似工程经验,塑性混凝土防渗墙允许渗透坡降为60~80,考虑到防渗墙深度和现有的施工机械性能,在参照近年来国内已建的类似工程防渗墙基础上,确定防渗墙有效厚度为0.6 m塑性混凝土防渗墙主要性能指标为:弹性模量小于800~1000 MPa,抗压强度不低于2.0~3.0 MPa。

3.2 防渗墙结构计算

在针对防渗墙自身结构进行计算的过程中,应当要采取以下的方式来进行假定:防渗墙、坝体土之间所呈现出的关系主要是利用文克尔的计算模型来进行假定,那么在防渗墙所承受到荷载力之后将相应的作用力直接支撑在把坝体土结构上,如此以来防渗墙也就和坝体土达到了一种协调性,墙体之上所呈现出的各个不同反力实际上也就和各个不同的变位形成了正比的关系,也就是说,坝体土本身的反力系数实际上是随着深度直线以及不同地层的变化而变化的。

4 结语

综上所述,在针对水库主坝采取施工措施的过程中,由于多方面施工技术、施工材料的限制影响,直接使得人们在针对水库主坝工程施工过程中的相关质量受到了直接影响,而这部分安全隐患不仅会导致人们生命财产受到影响,还会对于水库的正常运行带来威胁。所以,务必要定期对于水库采取检验措施,第一时间发现安全隐患,及时采取相应科学合理的加固措施来加以处理,保证水库本身的主坝能够在这一过程得到有效的加固,去除其中所存在的安全隐患。

参考文献

[1]陈嵬.浅析中小型水库除险加固问题[J].科技致富向导,2011(33).

水库加固及扩容 篇4

1 水库渗漏现状

据观测测定, 水库渗漏量达0.7 m3/s, 占多年来水量1.534 m3/s的46%, 大大降低了水资源实际利用率, 造成极大水资源浪费[1]。多年来水库一直低于正常水位高程2 769.2m以下运行, 1986年和1993年水位最高高程也仅2 768.11m和2 768.502 m, 一般年份多在高程2 760.00 m左右。在渗透破坏方面, 左坝肩岸坡多次出现塌坑, 塌坑出现最深位置达2 763 m, 在现场坝面观察到的塌坑数量达10多个, 塌坑漏斗进口直径2 m左右, 直接威胁大坝的安全运行。

2 水库渗漏原因

2.1 水库基岩组成

南门峡水库坝址坐落于厚度为10~19 m的鹅卵石覆盖层上, 覆盖层主要成分为石灰岩, 其次为砂岩、石英岩, 粒径在5~300 mm, 厚度为10~19 m, 左侧较深, 渗透性较强, 渗透系数K=3.4×10-2cm/s, 采用人工开挖浇筑混凝土墙防渗。防渗墙下的基岩为泥晶质白云岩、鳞粒质灰岩、含燧石条带白云岩碳质岩。基岩中多为石灰岩断层, 节理裂隙发育, 地质构造复杂, 地下水旺盛。这种基岩的特点极容易造成渗透破坏。

2.2 右岸岩体破碎造成绕坝渗流

南门峡水库右坝靠近坝肩的部分排水不畅, 浸润线比较高, 渗流从马道2 755 m高程以上溢出, 测压管的观测结果也同样说明这一问题。分析结果表明, 右坝段浸润线过高, 在长期运行和高水位运行的情况下, 将不利于坝体安全。

2.3 左坝肩及左岸绕渗流量过大

通过测定计算, 南门峡水库左坝肩绕流占整个渗流量的12%以上, 这部分流量绕过斜心墙进入下游坝壳, 由坝壳排向下游。根据量水堰渗流资料分析, 左岸岸边绕渗流量占整个大坝渗流的55%~70%, 左岸绕渗流量高达来水量的30%~37%, 造成岸坡多处出现塌坑, 防渗面板塌陷, 有的甚至被折断。

3 防渗处理效果

根据《南门峡水库安全评价》 (内部资料) , 针对性地提出防渗处理方案, 右岸采用“上堵下排”的处理措施, 左岸采用帷幕灌浆法处理。

3.1 防渗漏处理效果

2001年8月至2002年8月, 由中国水利水电基础工程局承担施工任务, 投资1 600万元, 进行防渗处理[2,3], 效果见表1。由表1可知, 灌浆处理后平均渗流量迅速降低。即使2002年9月出现高水位, 平均渗流量仍保持低水平稳定态势。

3.2 t检验

对表1的观测结果进行t检验[4], 结果见表2。由表2可知, 南门峡水库防渗措施实施前后渗流量的t检验结果显示差异极显著, 说明防渗措施起到了防渗作用。防渗处理后比防渗处理前渗流量减少81.3%。

4 结语

检测分析说明, 中国水利水电基础工程局对互助南门峡水库渗漏采取的措施是正确的, 其效果明显, 可以保证水库大坝安全运行。

参考文献

[1]青海省水利厅水利管理局.青海省农灌工程老化失修情况调研[J].青海水利, 2005 (3) :17-18.

[2]马丹.水库大坝渗漏原因及加固处理[J].水利科技与经济, 2010 (1) :19-20.

[3]王振水.水库渗漏的原因及处理方法[J].水利天地, 2009 (5) :45.

水库加固及扩容 篇5

关键词:病险水库 特征 原因 加固 措施

一、水库病害特征及其产生原因

1.水库防洪不安全。主要表现为大坝坝顶高程或泄水建筑物泄水能力不够,即防洪标准达不到规范要求。其原因主要有:缺少水文分析,以致泄洪设施设置不足;或随着水文系列资料的延长,洪水资料发生变化;泄洪建筑物存在安全隐患,不能正常发挥功能。

2.大坝渗流不安全。即坝体或坝基存在渗漏,大量土石坝出现管涌、流土、接触冲刷等渗透破坏问题,浆砌石及混凝土坝发生溶滤破坏。造成的原因主要有:大坝施工时清基或坝基防渗处理不彻底;土石坝填筑压实度和渗透系数达不到标准,甚至坝体出现裂缝;浆砌石及混凝土坝施工质量差或坝体出现裂缝。

3.大坝结构不安全。即大坝的结构强度及抗滑稳定不满足规范要求。造成的原因主要有:土石坝坝体断面不足,坝坡偏陡;护坡施工质量差,或未及时维修,护坡严重破损;浆砌石及混凝土坝因施工质量差或坝基清基不彻底而导致安全系数降低。

4.抗震不安全。即水库大坝的抗震性能不满足现行规范要求。造成的原因主要有:原设计地震烈度小于新的地震烈度区划图确定的场地基本烈度;原设计未考虑地震工况。

5.输水及泄洪建筑不安全。即输水及泄洪建筑的结构强度及稳定系数不满足规范要求。造成的原因主要有:输水隧洞或涵管的衬砌结构施工质量差或设计不完善,出现裂缝、露筋、剥离、冲蚀、漏水,影响建筑物结构的整体性。特别是土石坝坝下埋管漏水,容易产生接触冲刷破坏,危及坝体安全;对于溢洪道,主要存在结构裂缝及失稳破坏,或溢流面及泄槽未衬砌或衬砌质量差,出现冲蚀破坏;无消能工或消能工不完善,无法保证洪水安全下泄。

6.金属结构和机电设备不安全。多数病险水库的金属结构和机电设备已超过或接近折旧年限,老化、锈蚀严重,无法正常运用,严重影响水库安全。造成的原因主要有:缺少维修更新与养护。

7.管理设施不完善。多数病险水库的水文测报与大坝观测系统不完善,特别是小型水库中大部分没有水文测报及大坝观测设施;许多水库的管理设施陈旧落后,防汛道路标准低,甚至没有防汛道路。造成的这种状况原因主要是:重建设、轻管理。

二、加固措施

1.采取多层次、多渠道融资的办法,为病险水库加固提供资金保证

对有事故的水库进行修整需要的成本高、工期长、带来明显的社会利益,所以要归入公共成本中。水库归属于哪个级别的政府,那么这个政府就要对水库进行负责,所以每个级别的政府都要设立专门的整治资金。但是,只是依靠政府方面出资进行修正病险水库会影响治理的速度,所以要建立健全多层次、多方面、多渠道的投资系统。所以,要按照修整水库时所需的成本,使用相应的融资方式;把修整大规模病险水库项目放在基本建设中,由国家出资完成;针对经济发展水平比较高的地方或者对水库进行修整后能够带来显著的经济效益的中型规模水库,可以采取股份合作、发行债券、贷款等融资方式;对于经济发展状况不是很高的地区或者水库的修整主要带来社会效益的中型规模水库,主要依靠国家的出资进行修整;对于小规模水库的整修,主要以地方政府投资为主,国家可以适当的给与一些补贴。并且,借助对事故水库的整修,可以通过租赁、拍卖、股份合作制、承包等形式转让水库的产权获取治理成本,转让产权的前提是一定要把防洪责任落实到清楚。对于存在事故水库数量比较多而且修整进度比较慢的地域,在还没有对事故水库修整完之前,最好不要建筑或者少建筑新的水库,保证修整水库资金能够正常运转。

2.强化病险水库加固的前期工作,为搞好病险库加固夯实基础

(1)在病险水库加固前期工作开始时,大坝安全鉴定主管部门应组织设计、施工、运行管理等方面的资深专家,严格按此办法全面准确地查找出水库存在的各种隐患,实事求是地确定水库的安全类别,科学而又有针对性地提出加固措施或建议。只有这样,才能做到有的放矢。

(2)在检查事故水库存在的隐患危害以及隐蔽性强的危害时,要聘请资质深经验多的专门机构。因为在修整时没有对其病发原因的根本进行修整,所以会导致修理多次仍然存在相同的毛病。这种情况下,就需要资质深经验多的专门机构对隐蔽性的危害进行调查研究,找出根本原因,提出相应的建议。

(3)不仅对事故水库本身进行修整还要对其综合使用以及管制设备一起进行改善在对事故水库进行修整时存在的修整资金紧张、修整后变更其产权以及受外界环境的限制,导致很多方面不能达到标准的要求,如雨水情况预测体系、防涝调节体系、防洪涝使用的道路以及物质仓库。在对事故水库进行修整计划时,同时考虑增加防涝报警体系以及应对防涝进行调动的网络体系、自动化预测水文情况的体系、自动化监测大坝的体系等管制设备。如果防洪涝的设备满足不了需要,对其也一起进行修整改造。

三、项目实施

1.强化项目管理

项目管理的核心是合同管理。在项目管理上要形成以项目法人为主体,项目法人向国家和各投资方负责,咨询、设计、监理、施工、物资供应等单位通过招标投标和履行经济合同为项目法人提供建设服务的建设管理新模式。项目法人负责按项目的建设规模、投资总额、建设工期,实行项目建设的全过程管理。项目主管单位要加强对项目法人组建、项目报建、招标投标、质量监督、主体工程开工、项目验收等各个环节的监管,严格执行基本建设程序。

2.采取招标投标方式

在对事故水库进行修理时所涉及到的设计方案、建筑、监工和购买设施材料等都按照规定的程序进行招标,选定最优的方案。在进行招投标的竞争中,利用专家库进行评比筛选,严禁地方政府为了保护当地的投标商,对竞标结果进行干预。

3.建立良性循环的管理机制

第一,改革水库的管理体系,随着国民经济发展的要求科学的划分权利指责以及管理。在对事故水库进行修理之前就先明确管理和建设的职责。融资多样化、产权明朗化、提供水电的价格最低化、优秀的水库服务,适当的提高管理部门费用,慢慢的向优质运行转变。第二,增加水库调度工作人员的专业技能学习,提升其素质以及工作水准。第三,建立健全水库管理制度规则,按照规章制度办事,促进水库运行向规范化、科学化的道路发展。最后,根据水库自己的特征,开拓水土能源,便于促进水库的发展以及管理,慢慢的创建出顺应国民经济发展的运行体系。

结束语

考虑到水库治理工程的重要性,在治理过程中,还是要综合考虑多方面的因素,深入分析水库的成险原因,另外,要对小型水库的基本水文资料收集及地质勘察工作加强关注度,力争从根本上解决病险问题,建立水库管理的长效机制,确保水库的作用得到长久的发挥,经济性得到更大程度的体现。

参考文献

[1]李观念.浅议水库大坝除险加固工程[J].中国高新技术企业.2009(17).

水库加固及扩容 篇6

1 中小水库涵管现状

我国水库大部分以中小水库居多, 见表1, 因为中小水库在农业生产中具有明显优势, 发挥巨大的作用, 但是我国中小水库建造时间久远, 大多是在20 世纪50~70 年代, 当时由于经济不发达, 技术条件不足等因素, 大多数涵管质量差, 施工不完善, 技术要求过低, 因此, 当时的大坝输水建筑采用的都是坝下涵管, 甚至泄水建筑物应用的也是涵管[2]。 中小水库涵管位于大坝地下, 坝基向坝尖过渡的位置, 涵管在施工的时候, 都是先挖开基槽, 在基槽中用砂浆砌石, 再填上土层压实这样的方法, 在整个施工过程中基础开挖不到位, 涵管的截面小, 也没有安装截渗环, 形状为矩形或者们东兴, 砂浆砌石的厚度在20cm~30cm之间, 结构异常单薄简便, 胶结材料质量差, 耐久性不高, 在长时间使用后, 经过水流的冲洗, 涵管结构老化, 截渗环破裂, 造成安全隐患。

2 中小水库涵管加固特点

2.1 构造复杂。 中小水库涵管一般都在大坝地下, 是由砂浆砌石或者混凝土构成, 涵管上填上土层, 有一部分涵管基础也是填土, 但是土层分布不均匀, 就会导致沉降, 上部填土就不能保证施工质量, 造成涵管因为不均匀的沉降二断裂, 土层也会横向断裂, 危及大坝的安全[3]。 绝大部分的涵管结构尺寸很小, 中小水库的涵管的尺寸都在50cm以下, 很难进行内部检查, 因此想将涵管内出现的断裂、漏水等情况查清楚, 只能根据涵管漏水的情况来判断。

2.2 危害性大。 涵管存在安全隐患对大坝的安全造成严重的威胁, 甚至会造成垮坝, 容易导致巨大的财产损失和人身伤亡, 例如八一水库、中秋天水库、曲亭水库等, 都是因为涵管存在安全隐患不能及时的解决造成的。

2.3 加固工程施工复杂。 涵管的尺寸普遍较小, 而且涵管埋在地下, 因此涵管加固工程实施起来非常麻烦, 涵管加固施工面积小, 施工人员或者机械不能进入涵管内部进行维修, 因此为加固工作带来困难。 涵管周围都是体层, 在对涵管进行加固施工过程中, 很容易对大坝造成影响, 导致坝体原本的土层松动, 一些涵管的加固工程必须对坝体的土层进行挖掘再回填, 如果施工过程中稍有不慎就会造成严重的渗漏。 涵管受到一些外来的影响, 例如坝体渗漏等, 这些工程一般会在涵管的位置钻孔, 如果不采取保险措施, 那么就容易把涵管钻头, 导致涵管渗漏[4]。

3 涵管保险加固的方法

3.1 加固处理法。 极少数涵管截面尺寸大一些, 足以方便人员进入涵管进行修理和加固, 同时也能满足在涵管完好时进入记性加固施工。除险加固的方法有灌浆加固法、 内衬钢管灌浆加固法以及内衬钢筋混凝土加固法。

3.2 重建涵管法。 要重建涵管一般分为两种实施方案, 第一个就是全部挖开然后重建。 第二个就是把进出口挖开然后重建, 中间部位进行灌浆加固。

3.3 另建输水建筑物或封堵原涵管。 最后一种方法就是另外重建一个输水建筑物, 或者直接将原涵管堵住, 一般有三种实施方案, 第一就是新建虹吸管, 第二就是新建隧洞, 第三就是定向钻孔然后重建涵管[5]。

4 涵管除险加固经验和要点

涵管加固的重建涵管方案, 要将防止管身渗漏和接触渗漏作为重点, 管身材料也要选择混凝土现浇, 混凝土现浇涵管要注意止水功能, 从而防止管身发生渗漏, 同时还要安装合适数量的截渗环, 进一步防止涵管渗漏。 遵循上防下排的原则, 截渗环要设置在涵管进出口的位置, 截渗环尺寸不能过小, 外部尺寸要超过涵管, 大概在0.6~1m之间最佳, 施工的时候, 在靠近截渗环的时候, 土层要压实。

重建涵管中要防止土层不均匀发生沉降, 涵管要建在基岩上, 即便没有基岩, 也要对地基进行加固, 建一个混凝土的垫层。 涵管本身每间隔6~10m左右就要设立一道沉降缝, 用来避免因为土层没有压实导致的沉降, 沉降缝中也要设置防水环节, 防止发生渗漏[6]。

重建开挖工程中, 要特别注意新土和老土之间的结合面, 避免出现裂开的情况。 在以前的工程中, 很多坝体开挖边坡的倾斜度过大, 或者建造的台阶过高, 这些就是新土与老土会断裂的原因, 因此开挖边坡不能挖成斜状, 台阶也不易建造的过高。 同时, 台阶开挖回填能够增强新土和老土的结合力, 防止新土老土开裂, 回填的土层压实度也有很大的要求, 要求是原坝体压实度的1~2%为佳, 这样也可以减少新土和老土的沉降差。

结束语

涵管的质量会影响大坝的安全, 因此对涵管的加固是非常重要的, 是整个大坝除险加固的重要环节, 在对涵管进行加固的过程中一定要谨慎处理每一个细节, 不留下任何的安全隐患, 在进行加固过程中, 要防止管身渗漏, 防止土层不均匀沉降发生开裂, 提高新土和老土的结合度, 保证涵管与坝体衔接紧密, 从而能够避免坝体加固工作对涵管造成严重的破坏, 合理的施工能够保证涵管与大坝的安全。 要保证小水库的使用安全, 就要对坝下涵管的除险加固措施有足够的了解, 选择正确合适的除险加固方法, 总结失败经验, 积累工作经验, 从而保证加固后的涵管和水库的安全性。

摘要:我国在20世纪修建的中小水库, 泄水建筑物采用的基本都是坝下涵管, 因当时技术限制, 并且多年来失与维护, 因此绝大多数的涵管都出现了渗漏等问题, 从而影响大坝的安全。近几年来我国处理中小水库的经验越来越丰富, 对如果防止涵管渗漏的设计技巧、防止内水外渗的设计技巧以及原涵管拆除利用的设计要点都有了突飞猛进的提高, 经过归纳总结, 这些设计经验对巩固中小水库的安全具有重要的意义。

关键词:中小水库,坝下涵管,除险加固

参考文献

[1]方珍明, 刘妍.中小水库涵管除险加固经验及要点分析[J].湖南水利水电, 2015 (3) :63-65, 82.

[2]朱晓玲, 陈皓, 李玉芳等.中中小水库坝下排水涵管除险加固设计要点[J].人民长江, 2011, 42 (9) :57-60, 97.

[3]莫民向.浅谈铁门代水库除险加固工程中虹吸式放水涵管技术研究分析[J].房地产导刊, 2013 (10) :171.

[4]董殿武.彰武县中小水库输水洞病险问题、成因及除险加固对策初探[J].中国水运 (下半月) , 2013, 13 (4) :182-183.

[5]吕中海, 张龙, 徐培等.红路水库除险加固工程输水涵进水口设计方案比选[J].广东水利水电, 2012 (2) :58-59, 66.

水库加固及扩容 篇7

某水库枢纽工程由大坝、泄洪表孔和放水钢闸组成, 大坝为浆砌石重力墙式干砌石坝, 最大坝高25.2m, 坝顶长49m, 坝顶宽5.2m。上游坝坡1:0.1, 下游坡为1:0.625。坝体上游为顶宽2m, 底宽4.5的浆砌石重力墙, 下游面为厚1m的浆砌石坝壳, 在上游重力墙与下游坝壳之间上部16.5m为干砌毛石、砂砾石填隙, 坝体底8.7m为浆砌石。坝顶和坝上游分别为0.3m和0.2m厚的混凝土防渗面板。坝体内的毛石砌体填筑松散, 孔隙较大, 透水性强。渗透系数k=2~10cm/s, 孔隙率=15%~25%。坝基和左坝肩为强风化花岗岩, 右坝肩表层为10m厚的残坡积土, 中部为1~4m厚的全风化花岗岩, 底部为强风化花岗岩。由于右坝肩松散破碎层和坝基在大坝施工时未进行专门地基处理, 右坝肩在水库高水位运行时渗漏严重, 坝基也存在一定的渗漏现象。

2 水库大坝灌浆技术

该工程共布置了67个坝体固结灌浆孔 (0#~66#) 和34个帷幕灌浆孔 (67#~100#) 。由于在基岩及坡积土中的帷幕灌浆技术相对比较成熟, 有技术规范可以遵循, 故本文着重对干砌毛石坝体固结灌浆进行探讨。

2.1 灌浆孔布置

在坝顶沿坝轴线方向布置两排灌浆孔, 第一排孔距大坝上游面3.2m, 距第一排孔下游2m布置第二排孔, 孔间距2m, 梅花形布置。第一排孔编号从0#~33#, 0~27#孔位于大坝顶, 28#~33#孔位于右坝肩。第二排孔编号从34#~66#, 34#~60#位于坝顶, 61#~66#孔位于右坝肩, 孔深最大15.5m。

2.2 灌浆方法

灌浆采取Ⅲ次序分次加密, 第一批间距8m, 然后分批加密。坝体灌浆采用自上而下分段循环钻灌法, 分段长度2m。

2.3 灌浆材料

浆液:坝体内采用水泥砂浆灌注固结。水泥砂浆配酸盐水泥, 水泥标号为425#。灌浆用砂:选用中细砂, 含泥量不大于5%。水:拌和用水符合饮用水标准。外加剂:施工时根据灌浆试验加入速凝剂、减水剂等, 均以水溶液状态加入, 最优掺量通过试验确定, 用量不大于干料重量的4%。

2.4 灌浆压力

灌浆压力按表1控制, 以不使灌浆层顶及下游坝壳发生变位或坝体浆砌石不被掀动为原则;且孔口压力小于0.05MPa。

2.5 灌浆结束条件

2.5.1 灌至不吸浆或最终吸浆量小于1.5L/min, 再延续30min即可结束灌浆。

2.5.2 不论压力多大, 只要灌入干料达到2t/

m即可结束该段灌浆。全孔灌浆结束后要及时封孔, 封孔用水泥砂浆。

2.6 质量检查

灌浆结束 (28d) 后应在基本孔之间钻检查孔, 孔数为基本孔数的5%, 孔深不小于灌浆孔深度。要求灌浆后砌体孔隙率不大于10%, 结石体强度不低于M7.5水泥砂浆强度。

3 灌浆施工现场试验及设计调整

由于灌浆工程的不确定因素较多, 必须通过灌浆试验最终确定设计参数, 尤其是在干砌石坝体中固结灌浆技术无规范可循, 为了探索钻孔灌浆的方法、确定灌浆材料、灌浆压力、灌浆结束条件等, 现场灌浆试验尤为重要。该工程规模虽然较小, 但灌浆种类较多, 分为坝体堆石固结灌浆、坝基岩石帷幕灌浆、右坝肩坡积土帷幕灌浆, 设计灌注浆液有水泥砂浆、纯水泥浆、水泥粘土浆多种浆液, 该工程灌浆试验结合灌浆施工在各部位分区进行。坝基岩石的帷幕灌浆和右坝肩坡积土层帷幕灌浆由于技术比较成熟, 各打2个试验孔进行钻灌试验。

坝体固结灌浆在坝体中部偏左侧共打3个试验孔, 第一排相邻2孔, 在第二排与其相邻再打一孔, 总进尺46.5m。采用循环钻灌法, 自上而下分段钻灌, 分段长度1~2m。灌浆材料首先采用原设计的水泥砂浆, 在孔上部尤其是孔口部位由于有大的孔洞存在, 灌注浆液时不起压, 但水泥砂浆在该段灌注的可灌性和可控性均较好。在孔的中下部, 由于堆石体较密实、孔隙内砂砾含量较大, 水泥砂浆的可灌性差, 改用水泥浆灌注吃浆量又太大, 难以控制, 后改用掺入粉煤灰的水泥浆和水泥砂浆进行灌注试验, 其可控性和可灌性取得了较好的效果。

根据试验结果对灌浆材料配比进行了调整, 在浆液中加入了适量的粉煤灰。对粉煤灰的要求:采用Ⅲ级以上的干排细灰, 细度要求不低于水泥, 烧失量宜小于8%, SO3含量宜小于3%, 掺量为水泥用量的30%~100%。

4 水库大坝防渗加固处理措施

特点坝体上游的浆砌石重力墙体型较为单薄, 经验算, 其抗滑和抗倾安全系数及断面强度均不满足规范要求, 由于坝基未设防渗帷幕, 大坝整体抗滑也不稳定。经技术经济比较后, 确定了大坝加固的处理方案为:

4.1 对坝体内重力墙后的干砌毛石进行固

结灌浆处理, 以增大浆砌石墙断面尺寸, 提高墙身强度和墙体稳定性。

4.2 对坝基岩石和右坝肩坡积土进行帷幕

灌浆, 解决绕坝渗漏和坝基渗漏问题, 并减小基底扬压力, 提高坝体抗滑稳定性。

5 干砌石坝灌浆施工工艺

5.1 钻孔灌浆方法

坝基帷幕灌浆, 采用了一次成孔, 从下而上分段灌注的钻灌方法, 分段长度5~6m。坝肩坡积土层灌浆采用循环钻灌法, 自上而下分段钻灌, 分段长度2~3m。坝体固结灌浆采用自上而下分段循环钻灌法, 分段长度1~2m。钻孔时从钻杆和孔口注水, 使钻孔处于充水状态, 保证钻具正常工作。

5.2 灌浆材料

根据灌浆试验结果, 对坝体固结灌浆, 在不同部位分别采用了不同的灌注材料。在水泥砂浆及水泥浆中掺入粉煤灰, 对提高灌浆的可惯性和可控性方面均起到了较好的作用。按照排序、孔序及孔深, 依次采用了水泥砂浆、水泥粉煤灰砂浆、水泥粉煤灰浆、水泥浆。在第一排孔、工序孔及孔的上部多采用较稠的水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆, 而在后序孔及孔的底部多采用流动性强的水泥粉煤灰浆和水泥浆。坝肩坡积土灌浆, 通过调整水泥粘土浆的稠度及水泥、粘土用量, 较好的控制了灌入量。

5.3 灌浆压力

灌浆压力是影响浆液扩散能力和灌浆质量的主要因素, 灌浆压力大不仅会浪费材料, 而且可能对坝壳造成抬动破坏, 但灌浆压力过小, 则浆液扩散的范围小, 结石体不连续、不密实。根据堆石坝体灌浆的特点, 按照排序、孔序、孔深以及不同的灌浆部位选择不同的灌浆压力, 压力为0.05~1.2MPa。

5.4 灌浆结束条件

灌浆的结束条件, 结合毛石堆砌体坝的特点, 按总量控制的原则, 确定了单位长度的平均干料耗量, 先期孔、段采用较大的干料耗量, 后期孔、段采用较小的干料耗量, 而且先期孔段以干料耗量为主要控制结束指标, 而后期孔段主要采用规定压力下吸浆量持续小于规定值作为灌浆结束控制条件。在帷幕灌浆孔中也以规定压力下吸浆量持续小于规定值作为灌浆结束条件。

5.5 安全措施

根据灌浆或压水注入率严格控制升压速度其使用压力一般不得超过设计压力。灌浆过程增强对下游坝壳和上游墙体的观测, 发现情况及时停止灌浆工作, 确保大坝安全。

6 几点建议

6.1 在灌浆材料中加入粉煤灰, 对改善浆液

性能、提高浆液的可灌性和可控性均有一定的效果, 且节约了水泥用量, 为粉煤灰在灌浆工程中的应用提供了更多的实践经验。

6.2 在干砌堆石坝体内灌浆, 采用自上而下

分段钻灌的方法, 按照排序、孔序及孔深采用不同的灌浆材料, 符合堆石坝的特点。

6.3 按孔隙率计算确定总的灌浆量, 控制灌

浆结束条件;以结石体强度及孔隙率标准评价灌浆效果符合砌石体加固的本质要求。

参考文献

[1]戴景春, 岩溶地区中小型水库工程的钻孔防渗帷幕灌浆处理[J].

水库加固及扩容 篇8

1存在的主要问题

1.1主坝存在的问题

水库主坝的材料完全是由粘土木板心墙砂壳坝来构造而成, 而主坝工程中所使用的粘土木板心墙顶部的宽度为1米, 而底部的宽度则为3米, 心墙的中心位置是在粘土木板, 而当粘土木板和心墙进行结合之后, 便形成了一个完整的主坝防渗体, 这对于水库自身能够长久运行40多年起到了极其重要的作用。而从水库运行的档案调查来看, 主坝的心墙以及粘土木板之间有着较为良好的防腐效果, 并且在进行工程施工的过程中, 对木板两侧所进行的泥土填充都达到了一个良好的平衡。但是该工程在施工时期所使用的技术还较为落后, 并且财力上也较少, 同时所使用的工程材料也存在着一定的问题, 这就导致该水库的粘土木板心墙在建设完成之后遗留下了一系列的问题。这些安全隐患的存在直接对于水库的运行带来了直接的影响。

1.1.1主坝心墙不满足规范要求。1.1.1.1心墙不连续, 墙体高度不足。为查清主坝粘土木板心墙现状, 2001年采用了钻孔、探井、物探等多种方法对主坝进行详细的地质勘察。勘察结果:左坝段 (桩号0+000~0+24.5) 粘土木板心墙顶高程为127.3~121.3m, 欠高0~6m, 右坝段 (桩号0+280~0+460) 及中坝段 (桩号0+245~0+280) 没有粘土木板心墙。通过这一部分的勘查数据, 能够极为明显的看出主坝粘土木板心墙有着较为严重的不连续性, 并且墙体的整体高度也不够充足, 而水库右边坝体以及中部的坝体所呈现出来的侵润线明显过高。在这样的情况下, 该水库也就无法充分的满足工程自身设计的洪水工况, 同时各方面的数据也不符合相关的规定。1.1.1.2心墙太薄, 渗透比降大于心墙土的允许渗透比降。虽然粘土中间放有一层木板, 但木板心墙接缝太多, 防腐处理不规范, 采用木板心墙是受当时材料限制的临时防渗措施, 缺少理论基础依据, 而木板的防渗作用、使用年限目前也只能定性分析, 无法定量研究。由于粘土心墙薄, 致使水库运行过程中主坝心墙的渗透比降一直大于其允许渗透比降, 渗透变形破坏的隐患一直存在。

1.1.2主坝主河床段清基较彻底。粘土木板心墙坐落在弱-微风化岩石上, 而两坝肩清基不彻底, 只清除表面坡积土, 未清理上部透水性较强的风化岩层, 特别是右坝肩坝基为5~20m强风化岩层, 因此存在坝肩绕渗问题。

1.2泄洪发电隧洞存在的问题

泄洪发电隧洞主要存在以下问题:1.2.1隧洞进水闸后陡坡段及消力池上游陡坡段底部存在多处混凝土剥落、钢筋外露, 外露钢筋锈蚀严重;1.2.2出口处钢板衬砌锈蚀严重, 部分钢板与混凝土脱落分离。

1.3溢洪道存在的问题

该水库内部所应当修建的以及消力池缓坡段、二级消力池、尾水渠等几个较为重要的辅助部分至今都没有进行补建, 所以该水库主坝自身并不具备进行超大量泄洪的能力, 如果说强制性的使用该水库来进行大量泄洪, 那么就极有可能会对下建筑、居民带来极大的安全危害。

2除险加固设计

2.1主坝加固设计

由于该案例工程的主坝在修建的过程中, 技术水平还较为落后, 所以就没有进行防渗体修建的考虑, 同时该工程当前的粘土木板心墙也极为薄弱, 已经无法充分的满足现代对于水库各方面的要求。而考虑到水库自身还在防洪等方面有着较大的需求, 这就需要对主坝进行防渗体新建。而在对加固设计进行选择的过程中, 还需要对高压旋喷防渗墙、塑性混凝土防渗墙这种措施进行对比, 依据水库实际情况来进行选择, 综合各个方面的因素来看, 案例水库应当选择主坝全线新建塑性混凝土防渗墙的加固方案。

由于风化岩层中造孔较困难, 故右坝肩坝基5~20m厚风化岩石层采用帷幕灌浆处理。塑性混凝土防渗墙位于原粘土木板心墙上游侧, 距原心墙轴线4.0m, 防渗墙施工过程中不应破坏原有粘土木板心墙。塑性混凝土防渗墙全长430m, 墙顶高程127.0m, 高于校核洪水位126.66m, 主河床墙底高程88.6m, 最大墙高47m。左坝段及主河床段 (桩号0+000~0+235) 风化岩石厚度很小, 塑性混凝土防渗墙应进入弱风化、微风化岩石层 (相对不透水层) 0.5m。右坝段 (桩号0+235~0+460) 风化岩石较厚 (5~20m) , 塑性混凝土防渗墙应进入风化岩石0.5m, 墙底部风化岩石层采用帷幕灌浆处理, 帷幕灌浆采用单排孔, 孔距2m, 灌浆孔深入岩石弱风化岩层5m, 灌浆后风化岩石的单位吸水率小于5Lu。防渗墙设计水头在38m以上, 根据国内已建的类似工程经验, 塑性混凝土防渗墙允许渗透坡降为60~80, 考虑到防渗墙深度和现有的施工机械性能, 在参照近年来国内已建的类似工程防渗墙基础上, 确定防渗墙有效厚度为0.6m。塑性混凝土防渗墙主要性能指标为:弹性模量小于800~1000MPa, 抗压强度不低于2.0~3.0MPa, 防渗墙渗透系数小于1×10-7cm/s。

2.2防渗墙结构计算

防渗墙结构计算中采用以下假定:防渗墙与坝体土的关系采用文克尔假定, 防渗墙受荷载作用后, 直接支撑在坝体土上, 防渗墙和坝体土之间变位相互协调, 墙上各点的反力与在该点的变位成正比, 坝体土反力系数随深度直线变化并随不同地层变化。

结束语

综上所述, 我国有相当一部分的水库主坝由于使用时间过长, 已经出现了不同程度的安全隐患, 这些安全隐患的存在, 已经无法使得水库主坝的各方面能够获得相应的保障。所以, 必须要对水库主坝中所存在的安全隐患问题进行深入的探究, 找出隐患所在, 同时还需要采取相应的加固措施, 使得水库主坝能够得到强化, 从而更持久的运行, 发挥出更大的经济价值, 为我国的经济发展做出贡献。

摘要:进入二十一世纪以来, 我国的社会经济进入到了一个飞速发展的时期, 这促使城市发展的脚步越来越快。而在整个社会各个方面的配置之上, 由于经济、社会、政治、历史等各个方面的因素, 使得水利工程的修建隐患的排除已经成为了必须, 而如何保证水库主坝的安全性, 就成为了水库工程中的一个关键问题。主要以一案例工程来对水库主坝中的安全隐患以及加固措施进行了全面详细的阐述, 以期为其他区域的水库主坝修建工作提供参考。

关键词:水库,主坝,除险加固,溢洪道,泄水发电隧洞

参考文献

[1]孔建, 唐山.华阳河水库大坝除险加固方案设计[J].科协论坛 (下半月) , 2009 (9) .

[2]傅天清.张峰水库溢洪道闸室基础加固措施研究[J].水利科技与经济, 2008 (8) .

水库加固及扩容 篇9

1 工程概况

本文以北方某水库为例, 分析了水库主坝存在的安全隐患以及加固措施, 该水库的总库容量有2.55亿m3作用。这一座以防洪、农用灌溉为主的水库, 其中还起着对水产养殖、发电等综合项目的作用。这座水库的主要由几个部分构成:主坝、副坝、泄洪发电隧道、溢洪道和发电站等等。主坝的主要建设材料是粘土木板心墙构成的砂壳坝, 长460m。坝顶高程达128.4m, 最大高度为48m。其泄洪发电隧洞处于水坝的左岸, 由进口、洞身和出口这三个部分构成, 发电隧洞自身具有泄洪、发电、输水等等多个较大的用途溢洪道则在主坝左边的两千米处, 由粘土构成的斜墙坝。

该水库自建设完成成功运行以来, 在防洪、发电、灌溉和水产养殖业方面都做出了巨大的贡献, 不仅防治了水患, 还利用水资源对社会的经济起着巨大的推动作用, 还对下游的几十个乡村和城镇, 以及交通道路等带来了安全保障但是该水坝以及使用了40余年, 并且当初建设之时所使用的施工技术一般, 经过多年的使用, 目前该水坝的防渗墙、发电隧洞、溢洪道等多个关键性的不稳都开始出现了安全隐患, 不经影响到整个水坝的正常运行, 还对周遭环境和下游带来巨大的安全隐患和经济损失所以必须采取相应的措施防止任何可能发生的安全事故。

2 水库主坝存在的主要问题

2.1 主坝存在安全隐患。

在修建水库的过程中, 很多施工单位都采用的是粘土木板这一材料, 为了提高主坝的防渗性, 施工人员会采取粘土木板与混凝土心墙结合的方式进行施工, 这也是我国水库工程中主要应用的施工方法。水库主坝在施工的过程中, 对施工流程以及工艺技术要求比较高, 而且对施工材料的性能也有着较高要求, 但是有的施工单位, 却由于施工技术使用不当、施工材料不达标等原因, 降低了水库主坝结构的稳定性, 而且在施工中造成了较大的安全隐患。很多水库在建成投入使用后, 主坝病害现象越来越严重, 而且影响着人们的生命财产安全, 也无法保证水库效用的发挥。

2.2 主坝心墙施工质量不达标

2.2.1 心墙不连续。

主板结构的施工质量影响着水库整体质量, 在主坝施工的过程中, 施工人员会采用粘土木板与混凝土心墙结合的方式, 这也是主坝结构的主要构成, 在施工前, 施工单位需要做好地质测量以及勘察工作, 但是在对主坝结构进行检测时发现, 很多水库的主坝都存在粘土心墙不连续的问题, 而且墙体的高度也不符合设计的要求, 这也是造成水库主坝结构不稳定的主要因素。由于心墙不连续, 所以主坝在与水流接触的过程中, 受到水流冲击的影响比较大, 安全系数也会大大降低, 造成了较大的主坝安全隐患。

2.2.2 心墙太薄, 渗透比降过大。

我国相关部门对土石坝施工有着一定规范性要求, 其心墙厚度一般不能超过水头的1/4。当水库的水位比较高时, 主坝粘土心墙的厚度需要控制在水头是1/12左右, 但是在我国很多水库中, 都存在施工不标准的问题, 设计人员以及施工人员都没有按照相关标准进行操作, 有的心墙厚度比较薄, 大大提高了坝体渗漏的概率。在实际施工的过程中, 虽然粘土木中夹有木板, 但是由于粘土木板与心墙的接缝比较多, 而且施工人员也没有采取防腐处理技术进行加工, 使得主坝的防渗性无法得到保障。通过分析发现, 水库主坝工程中, 粘土心墙的厚度是影响主坝质量的主要因素, 很多水库主坝都存在心墙渗透比降大于允许范围内的情况。

2.3 泄洪发电隧洞设计不合格。

通过调查发现, 在一些水库中, 泄洪发电隧洞的设计以及施工都存在较大问题, 比如, 有的隧洞进水闸后陡坡以及底部位置都存在混凝土质量不达标问题, 这些部位的混凝土都出现了剥落以及钢筋外露现象, 很多钢筋由于裸露时间较长, 还出现了较为严重的锈蚀问题。在泄洪发电隧洞的出口处, 也存在钢板衬砌锈蚀的现象, 而且这一位置的钢板以及混凝土还出现了脱落分离的现象。

3 水库主坝除险加固措施

3.1 主坝加固设计。

由于主坝缺少连续的防渗体, 并且现有的粘土木板心墙太薄, 不满足现有规范要求, 同时考虑水库在防洪等方面的重要性, 主坝必须增设新的防渗体。加固设计进行了塑性混凝土防渗墙和高压旋喷防渗墙两个方案的比较, 最终采用主坝全坝线增设塑性混凝土防渗墙方案。由于风化岩层中造孔较困难, 故右坝肩坝基5-20m厚风化岩石层采用帷幕灌浆处理塑性混凝土防渗墙位于原粘土木板心墙上游侧, 距原心墙轴线4.0m, 防渗墙施工过程中不应破坏原有粘土木板心墙塑性混凝土防渗墙全长430m, 墙顶高程127.0m, 高于校核洪水位126.66m, 主河床墙底高程88.6m, 最大墙高47m。左坝段及主河床段风化岩石厚度很小, 塑性混凝土防渗墙应进入弱风化、微风化岩石层。右坝段风化岩石较厚, 塑性混凝土防渗墙应进入风化岩石0.5m, 墙底部风化岩石层采用帷幕灌浆处理, 帷幕灌浆采用单排孔, 孔距2m, 灌浆孔深入岩石弱风化岩层5m。

3.2 防渗墙结构计算。

防渗墙结构计算中采用以下假定:防渗墙与坝体土的关系采用文克尔假定, 防渗墙受荷载作用后直接支撑在坝体土上, 防渗墙和坝体土之间变位相互协调, 墙上各点的反力与在该点的变位成正比, 坝体土反力系数随深度直线变化并随不同地层变化。防渗墙设计水头在38m以上, 根据国内已建的类似工程经验, 塑性混凝土防渗墙允许渗透坡降为60~80, 考虑到防渗墙深度和现有的施工机械性能, 在参照近年来国内已建的类似工程防渗墙基础上, 确定防渗墙有效厚度为0.6m塑性混凝土防渗墙主要性能指标为:弹性模量小于800~1000MPa, 抗压强度不低于2.0~3.0MPa。

结束语

综上所述, 随着我国水利事业发展很快, 但是部分地区水库主坝施工仍然存在较多问题, 水库在施工的过程中, 会受到外界因素的影响, 而且受到天气以及温度的影响比较大, 这是使得我国北方地区的水库主坝质量存在较大的安全隐患, 由于水库主坝长期与水流相互作用, 所以, 比较容易出现渗漏问题, 如果施工人员不及时维护, 可能会造成垮坝现象的出现, 这极大的危险到了人们的生命财产安全。针对本文介绍的水库主坝安全隐患问题, 施工单位需要采取加固措施进行防治, 这样才能保证水库安全运行。

摘要:水库是我国水利工程的施工项目之一, 其对当地居民的用水质量有着较大影响, 提高水库的施工质量, 可以提高社会经济增长的速度, 也可以改善水库周围的环境, 提高人们的生活质量。在实际施工的过程中, 由于施工单位技术水平不高, 而且没有加强对水库工程的管理, 使得水库坝体结构存在不稳固的问题, 也使得主坝存在较多的安全隐患, 降低了水利工程效益价值的发挥。本文对水库主坝存在的安全隐患以及加固措施进行了介绍, 希望对施工人员提供一定可借鉴经验。

关键词:水库,主坝,安全隐患,加固措施

参考文献

[1]孔伟, 周援衡, 孙志.红旗水库主坝防渗加固措施评价[J].湖南水利水电, 2010 (2) .

[2]孔建, 唐山.华阳河水库大坝除险加固方案设计[J].科协论坛 (下半月) , 2009 (9) .

水库加固及扩容 篇10

关键词:病险水库、加固设计、主要问题、对策

一、前言

现阶段,我国病险水库的特点主要是防洪标准不能满足要求,大坝存在渗漏问题,抗震标准不够,大坝稳定和强度不能满足要求等。要想做好病险水库加固设计工作,就必须采取一系列的对策来解决病险水库加固设计中的存在的主要问题。

二、病险水库加固设计中存在的主要问题

1、基本资料不全。

水库建设涉及的原始资料主要有地质、水文、水工建筑物以及管理运行方面的资料等。我国的大多数水库建设的比较早,水库建设不够规范,同时水库的管理体制缺陷比较多,水库的运行和维护责任不够明确,导致了很多病险水库的原始资料收集不全,进而导致水库的除险加固设计方案难以确定,给加固工作带来很大困难。

2、地质勘察工作深度不够

地质勘探作为病险水库建设的基础,是进行安全评测的主要依据之一。病险水库的加固建设工期一般都比较紧张,且前期资金周转不足,这就容易导致地质勘探工作深度不够,造成得到的地质资料与实际情况存在很大误差,进而导致水库的除险加固设计不准确,会带来工程质量问题。在水库工程的地质勘探工作中主要存在以下一些问题:

(1)因为加固工程的建设工期紧、任务重,同时又受到水库水位等条件的限制,很难确切了解水库周围地质情况,造成大坝基础勘查不全。

(2)勘探工作中投入的人力物力较少,勘查过程中钻孔不多、探点不够、布置不全面,造成获得地质参数不足,使得水库的加固设计变更频繁,给加固施工带来很大困难,不能有效消除水库病险。

(3)对于水库病险不够明显的地方,例如溢洪道、隧洞涵管等建筑物,一般情况很少用到,所以勘探过程中容易忽略,造成在加固设计中也考虑不到它们的除险设计。

3、对水库现状工程任务论证不足

随着社会经济要求的转变以及环境保护意识的增加,水库的功能也发生了一些转变,而在水库的除险加固设计中,一般没有考虑水库功能任务的转变情况,缺乏对水库工程任务的详细复核,导致加固设计不能符合当地对水库利用的长远规划。例如,在一些中小型水库的除险加固设计中,只是考虑水库防洪标准和水库病险现状,根本没有考虑到水库汛限水位和正常水位对工程任务的影响。

4、水库的加固设计和施工方案与实际情况不相符

我国各个地区水库的坝型、坝基条件、水文特征、除险加固技术等情况都不尽相同,同时病险水库一直处在带病运行的情况下,所以导致水库的加固设计和施工还存在很多与实际情况不符的地方:

(1)水库在除险加固过程中一直不能停止其供水和灌溉工作,使得设计和施工与加固时水库的正常运行工作发生冲突。

(2)对大坝的渗漏检查不够全面,使得水库的防渗加固设计方案不完善,加固后仍然有渗漏情况。

5、水库的加固设计方案与水库运行管理不适应

水库的病险加固设计者往往只是针对现有病险情况进行设计,而不考虑水库将来的运行管理情况,使得水库在加固处理之后,不能发挥水库长期安全运行和经济效益的要求。其中主要问题在于:

(1)一些病险水库的安全检测设计与管理现状不适应,导致监测管理设施不能有效发挥作用。

(2)加固设计单位缺乏与运行管理单位的沟通,不能够清楚了解水库的运行调度情况,使得水库加固设计给管理单位带来很多难题,严重影响水库正常功能的发挥。

三、提高病险水库加固设计的对策

1、加强基本资料的收集及分析论证

由于有些水库管理体制不健全,基本资料残缺不全,加上水库建成时间长,水库资料可能存在较大偏差,甚至有的资料前后矛盾,这就需要加强水库原始资料的收集和整理工作,并对基本资料进行分析论证,确认其准确性和可靠性。

2、加大病险水库检查、检测手段等

对于病险水库原始建设资料缺失和运行管理资料较少的情况,以及水下建筑物难以进行现场检查的部位,需要加大地质勘测工作和改善检测方法,提高病险水库诊断技术,对情况不明的建筑物做全面的检查和检测。

3、加强地质勘察工作

(1)加大地质勘察工作的投资和投入,延长地质勘察工作周期,全面准确了解区域地质以及库区近岸岸坡稳定等情况,确保地质勘察成果与实际情况相符,且具有足够的精度。

(2)合理布置工程地质勘探点,增加钻孔和钻孔深度,掌握更多地质资料,全面准确了解水库大坝各建筑物结构和物理参数等基本情况。

(3)对于运用较少的水工建筑物,也要进行全面的地质勘查工作。

4、加强水库工程任务的论证

根据病险水库实际情况和水库所在地区远期发展规划,在病险水库除险加固设计中,不仅要对水库现状险情进行论述,对防洪标准进行复核,而且对于病险水库正常蓄水位要重新分析论证和选择,对水库工程任务进行论证。

5、提高设计方案科学性

全面了解病险水库病险情况,从水库规模、功能上对加固水库进行具体分析,设计、施工方案要在深入研究水库运行调度等情况下,考虑进行可行性和合理性论证比选。要加强推广新技术、新材料,尤其是综合治理技术。

(1)全面了解水库运行及地方上对于水库运行调度的要求,设计、施工方案要充分考虑地方上对水库加固中供水及灌溉的依赖性,然后进行设计方案可行性和合理性比选论证,使水库加固设计、施工方案兼顾地方上的要求,减少施工中不必要的设计变更。

(2)在水库加固中要充分考虑水库防洪、大坝渗漏等险情解除之后水库大坝结构安全问题。

(3)在大坝加固中,与大坝结构安全相关地方,要充分考虑施工条件及方案对大坝结构安全的影响,必要时要对大坝结构进行稳定计算复核。

(4)要全面考虑与金属结构相关的建筑物情况,特别是与金属结构相关的水下建筑物加固及金属结构更换安装的条件。

6、加强与水库管理单位的沟通

对病险水库进行加固设计,不仅要考虑消除病险水库险情,还要考虑水库加固之后能否有利工程運行管理和水库效益发挥等问题。要使水库加固消除病险水库险情的同时,还能够方便加固后的运行管理,或者增加一些必要的工程措施使有利于管理单位能够更好、更安全方便地管理,充分发挥水库的效益。

7、加强病险水库加固后的技术支持

水库管理运行是一个长期、持续的过程,水库病险是一个发展的过程,因此要以动态变化发展的眼光和理念对病险水库进行加固。

(1)全面做好病险水库除险加固完成后的运行管理调度,对水库运行管理相关的工程措施及设计方案,设计单位要及时进行交底,特殊情况下还要进行必要的培训工作。如对病险水库的安全监测设施,在完成安装调试的同时,还要对水库管理人员进行设施运行培训工作,使水库管理人员能够有效地对水库运行状况进行监测,充分发挥安全监测设施的作用。

(2)设计单位要和运行管理部门建立良好的合作关系,为加固水库提供技术支撑和后续的服务工作,保证病险水库长期地安全运行和稳定地发挥效益。

四、结束语

病险水库加固工程是一项利国利民的综合事业,它关乎各行各业的安全问题,是人民群众千秋万代的事业。所以病险水库一定要进行除险加固处理。同时在进行病险水库的加固设计的过程中必须坚持技术上可靠、经济上合理的原则,同时还要结合当地实际情况因地制宜开展设计,从而才可以达到应有的除险加固效果。

参考文献:

[1] 严祖文,魏迎奇,张国栋. 病险水库加固现状分析及对策[J]. 水利水电技术,2010,41( 10) .

[2] 黄志良. 病险水库的除险加固设计[J]. 现代农业科技,2012(5):283,285.

水库加固及扩容 篇11

乌金塘水库位于小凌河支流女儿河中下游, 地处葫芦岛市南票区, 是一座以防洪、城市供水为主, 同时还养鱼、发电、旅游等综合利用的国家大Ⅱ型水利枢纽工程。水库于1972年建成, 1978年完成提高标准施工, 2011年完成除险加固施工。水库坝址以上河道长86 km, 控制流域面积925km2, 防洪标准为100年设计, 5000年一遇洪水校核, 总库容2.91亿m3。水库枢纽工程由主坝、一副坝、二副坝、溢洪道、泄洪洞五部分组成。

2 水库工程运行中存在主要问题

水库建库四十年来, 为防洪及地方经济发展做出了重要贡献。但由于水库主体工程为“三边”工程, 质量差, 有许多工程隐患。主要表现在: (1) 主坝基础未灌浆, 坝顶宽度偏小, 上游坝坡在水位陡降时不稳定, 观测设施失效, 护坡料有塌落。 (2) 一副坝坝顶宽度小, 紧邻非常溢洪道, 泄洪时存在安全隐患。 (3) 二副坝坝顶宽度小, 坝下埋管接触渗水, 坝坡不稳定。 (4) 溢洪道闸墩不稳定, 裂缝较多, 岸坡渗水, 墩顶岸墙高程不够, 面板厚度主梁强度均不满足要求, 调流消能坑后坡不稳定。 (5) 非常溢洪道桥多处裂缝, 泄洪时威胁一副坝及电站。 (6) 泄洪洞内多处裂缝、冲坑、漏筋且漏水严重, 闸门及启闭设备严重老化。后经辽宁省水利专家组鉴定, 主坝被定为“三类坝”。

3 水库除险加固工程建设的主要内容

(1) 主坝、一副坝、二副坝及输水洞工程包括:拆除工程、主坝土石方开挖与填筑工程、主坝上下游护坡工程、主坝坝顶及其它工程、大坝安全监测系统工程。一副坝土石方开挖与填筑、一副坝砂砾料填筑、一副坝上下游护坡工程、一副坝坝顶及其它工程。二副坝土石方开挖与填筑、二副坝上下游护坡及坝顶工程。输水洞土石方基础处理及设备安装工程、输水洞混凝土工程。 (2) 溢洪道工程包括:引渠进口土石方工程、上游导墙引渠挡土墙护坡铺盖及基础处理、控制段工程、陡槽段工程、梁系制安挑坎护坦及其它、金属结构及启闭机安装工程、闸门监控系统工程。 (3) 机电设备采购与安装工程包括:视频监控系统、闸门控制系统、水情自动测报系统、大坝安全监测系统、开发大坝监测和应用分析软件、水雨情数据接收软件、防洪调度软件, 实现闸门、水情、安全监测、视频系统、工情信息网的联调。 (4) 水土保持工程包括:水利枢纽工程防治区、管理区防治区、库区道路防治区、取土场防治区、临时设施防治区的工程措施和植物措施。

4 除险加固施工中控制的几个重要环节

4.1 重视工程前期初步设计工作

初步设计方案的优选, 既能较好的利用当地的资源, 同时, 又能为工程节省资金, 取得较好的综合效益。所以, 在工程前期必须选择一个业务水准高、服务质量好的设计单位, 这样有利于做好工程的全面控制。本工程与甲级资质的辽宁省水利水电勘测设计研究院签订了设计合同。

4.2 重视工程建设监理制

监理单位是项目实施的重要参与者, 选择一个业务能力强、有责任心的监理单位有利于维护国家及合同双方的利益, 有利于做好工程资金、进度、质量的控制, 做好内业资料, 协调好参建各方的关系, 才能使工程顺利进行。本工程与甲级资质的辽宁水利土木工程咨询有限公司签订了监理合同。

4.3 重视工程前期的招投标

按照国家要求的工程建设程序, 本工程全部采用招投标, 与招标公司共同组织水利专家编写招标文件, 对工程建设的质量、进度、安全、施工方法、检验、检测方法等做详细的描述。

5 除险加固工程质量控制模式

5.1 施工之前控制

要求参建单位技术负责人熟悉工程建设的技术数据及相关资料。例如:设计说明、设计交底、验收规范、施工图纸、施工合同等;工地质量检验、验收办法, 高程点复核资料等;对施工单位施工人员的核查。

5.2 施工过程中控制

要求施工单位严格执行工序质量检查控制体系及制度;建立健全工序交接验收制度;健全隐蔽工程验收制度;监理旁站行使好质量、进度控制, 及时合理下达停工令、复工令;重视质量事故的处理和工程缺欠的修复;建立健全单位、单元工程验收制度;参建单位按照规程、规范及时填写施工质量日志;项目办每周例会一次, 会后亲自到现场处理相关问题。

5.3 施工过程后控制

认真核查工程竣工的相关资料;审核施工单位提供的质量检验报告和相关的技术性资料;收集相关的工程技术资料及文件, 编制资料目录并建立完整的资料档案;组织工程试运行和竣工验收。

6 结语

乌金塘水库除险加固工程完工后, 已于2011年通过竣工验收, 经过两年多的实际运行, 防洪、经济及社会效益明显。 (1) 工程存在的安全问题得到了彻底解决, 工程观测、调度、预报方式先进, 真正的实现了水库工程管理科学化、制度化、自动化。 (2) 加固后的水库汛限水位由86 m提高到86.95m, 又恢复了88m正常高水位。水库的防洪标准提高了, 水库的蓄水能力增加了, 供水保证率也得到进一步提高。经过2012年8月3日大洪水考验, 工程设施运行正常, 坝体经受住了高水位的考验, 确保了下游群众生命财产、沈山铁路、102国道、京哈高铁、高速等工程设施的安全。 (3) 水库除险加固后主体工程焕然一新, 防汛路通畅, 周边环境得到了改善, 也方便了周围百姓的出行。新办公楼的建成, 改善了职工的工作、生活环境, 突显了以人为本的和谐理念。

参考文献

[1]索丽生.水利技术标准汇编[J].中国水利水电出版社, 2002.

[2]高波.水利工程建设标准条文[J].水利部国际合作与科技司, 2004.

[3]杨军.乌金塘水库除险加固水库工程建设初步设计[J].辽宁省水利勘测设计院, 2009.

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