3#炉对标挖潜先进材料

2024-05-14

3#炉对标挖潜先进材料

3#炉对标挖潜先进材料 篇1

龙钢公司炼铁厂3#高炉2012对标挖潜管理先进材料

科学对标促管理,深入挖潜增效益

龙钢有限责任公司炼铁厂3#高炉认真落实公司下发的对标挖潜指标,深入贯彻公司降本增效经营目标,2012年各项经济指标实现了全新的飞跃,截止12月份,共产生铁171万吨,平均利用系数2.33t/m³.d,入炉焦比368kg/tFe,煤比155 kg/tFe,月均最低入炉焦比降至346kg/tFe,圆满完成了降本增效活动指标,为顺利实现公司2012年控亏扭亏经营目标作出了突出贡献。

一、2012年指标完成情况:

由上表可以看出,12年各项指标均较去年有大幅提高

1、除3月12月高炉计划检修外,入炉焦比逐月下降,最低降至346kg,创历史最好水平。

2、风温较去年提高了47℃,最高风温使用达到1200℃,全年平均1156℃。

3、生铁硅较去年降低0.11%,一、二级品率较去年提高3.93%,为炼钢快速冶炼带来显著经济效益,使系统效益进一步显现。

二、各项指标提升带来的综合经济效益:

3#高炉通过采用各项强化手段及参数的优化, 煤比逐步提高至160 kg/tFe,富氧率达到4.2%,风温长期稳定在1180℃,生铁合格率连续达到100%,生铁成本大幅降低,与2011年相比,焦比共下降49.6kg/t,吨铁成本下降1319×49.6×1.05÷1.17÷1000=58.71元,产生经济效益1517187×58.71=8907.7万元。

三、开展技术攻关,对标挖潜,使高炉产量、质量指标稳步提高,主要采取了以下措施:

1、实施大风量、大矿批,提高煤气利用率至48%以上,为降硅降焦提供有利保障。

2、实施低硅冶炼,生铁硅稳定到0.33%,吨铁焦比下降8kg,成本下降了1319×8×1.05÷1.17÷1000=9.47元/吨,年节约成本1436万元,实现了降硅降成本目标。

3、开展风温攻关技术,由一季度的1120℃稳定提高到目前的1180℃。

4、通过不断摸索和总结,大胆采用新技术新工艺,实现高炉快速恢复,3、12月份,由于高炉计划检修,时间均超过48小时,在恢复炉况过程中,采用循环焦+轻负荷料,恢复时间由以前的3天缩短到1-2个班,高炉参数恢复到正常生产水平,每次恢复节约焦炭100余吨,节约成本13余万元。

5、稳定炉况,系统平衡外围,进一步缩小硅偏差,使硅偏差平均到0.09%,最小时达0.06%,为炼钢提供了优质、稳定铁水。

经济技术指标同全国先进水平对比见下表:

6、通过上表可以看出,通过3#炉全体干部员工共同努力,大部分经济技术指标已接近全国先进水平,较去年已有较大的进步。通过上表还能看出风温使用和休风率与先进企业还有不小的差距,还需继续努力,进一步提高。

四、安全环保管理方面:

本着“安全责任重于泰山,人命关天不可等闲”的宗旨,3#炉将安全管理由虚向实,由室内向现场转变。使安全管理重心下移,关口前移,促使员工真正把安全放在心上,落实到行动中;抓生产不能忘安全,严格非常规作业管控,注重安全措施的落实;以增强安全生产的控制力为主攻方向,实行全员、全方位、全过程控制,确保生产顺利进行。环保方面通过设备改造和强化标准化作业,增强全员环保意识,通过全体干部员工共同努力,3#炉全年达到了安全、环保双项事故为零的目标。

五、积极进行技术改造,提高设备利用率,修旧利废,节约各项生产成本:

“创新”是企业发展的永恒主题,3#炉以安全保障为前提,从生产细节入手,在设备节能、降本增效上着眼,发动全员集思广益,全年共完成大小技改项目30余项。其中主要技改项目:

1、炉顶均压管道降低改造:将炉顶原设计不合理的均压管道降低至56米平台。改造后管道气流顺畅,磨损腐蚀部位得到了彻底改观,直接经济效益20万元。

2、齿轮箱冷却水改造:将炉顶气密箱循环泵改至南场出铁顶棚,用金属软管连接。循环泵重新选型,采用立式代替卧式,改造后管道流量达到30m ³/h,安装电动调节阀实现齿轮箱进水流量远程控制,既满足气密箱冷却强度需要和维修方便安全,又大幅降低了设备事故发生率。

3、铁口区除尘罩改造:制作了活动导流罩,连通撇渣器除尘罩与铁口除尘罩,有效地收集主沟出铁烟气,排入除尘管道,大大改善了出铁场空气环境,改善了作业场工作环境。

4、热风炉高温风机吸风口改造:从安全角度出发,对高温风机进风口弯管设置三通,安装DN500蝶阀,弯管右侧安装DN400盲板阀,实现了风机启闭安全方便。

5、槽下应急溜槽改造:对槽下烧结、球团矿沫子仓加设应急溜槽,在返沫皮带故障时,返沫由应急溜槽运走,杜绝高炉因此减风、休风事故。

6、风口区增设挡墙改造:在炉台风口正面加设活动挡墙,防范因供水不足风口套烧穿引起的爆喷事故伤害,具有极大的安全作用。

此外,带领全员积极进行修旧利废和捡拾废钢,全年共修复废旧设备20余台,节约设备费用180余万元;捡拾废钢190余吨,创效38万元。

六、强化管理职能,确保降本增效工作的顺利展开:

面对严峻的钢铁行业困境,积极响应公司的降本增效、对标管理目标,制定切实可行的对标管理方案,1、强化节约理念,教育员工树立点滴积累成就大功的意识,从日常细小行为着手,全方位坚持节约以节约为荣,以浪费为耻,将节约融入企业文化之中。

2、要求员工站在自己的角度,每月每人至少提出1项以上合理化建议,择优执行,群策群力,降本增效,共扭危机。

3、要求基层管理者,本着从基层出发,以人为本,带动全员的思想,努力建设一支“思想好、技术精、作风正、纪律严”的铁的团队,抓安全、抓生产、抓现场、抓效益,为企业的控亏扭亏贡献应有的力量。

面对严峻的市场形势,2013年是公司控亏扭亏的关键年,我们必须坚定信心,振奋精神,以更加务实的作风,坚定不移的实现降本增效,对标挖潜的目标,为全面实现2013年各项生产经营任务,再创辉煌!

上一篇:倡导环保节能下一篇:大学秘书学概论重点题