联调测试总结报告

2024-09-21

联调测试总结报告(精选4篇)

联调测试总结报告 篇1

联调联试总结

我部联调联试起讫里程K***~K***,长Km。

我部联调联试目前仍在进行。联调联试期间我部做了以下工作:

一、安全防护方面

安全防护方面,我部认真执行“行车不施工,施工不行车”的原则,清道、巡道、看守、防护、施工等工作都严格服从联调联试指挥部的统一指挥。严格巡道,防止杂物进入防护区域;严格防护试验线路,杜绝安全隐患。并制定如下细则:

1、对所有安全防护人员、巡道人员、天窗点维修作业人员等参与联调联试人员进行安全教育和培训,考试合格后上岗,统一着装,配反光背心、安全帽、胸牌。在联调联试期间,根据联调联试指挥部通报的各类安全问题,再对所有参与人员进行教育,避免类似安全问题在我部发生。

2、对自己管段的桥梁疏散通道、路基防护栅栏进行密封排查,做到试验期间的全封闭管理。发现存在问题的部位,及时处理,并在处理完之前派专人看护。疏散通道、路基防护栅栏、涵洞、桥头两端安排责任心强、素质高的人看守,确保24小时有人看守,每处每日3人轮流值守。

严格看护和封闭疏散通道口、栅栏门,实行人员、机具、材料上下道登记制度,禁止闲杂人员、杂物上道。通道门钥匙由我部人员负责管理,现场看护人员只负责看护及特殊情况时的信息上报,不能开关门。钥匙管理人员根据驻站联络员提供的上道作业信息,验证上道人员的调度令和身份无误后,开门放行,人员上道后及时锁闭通道门;作业结束后,与作业带班人员、安全防护员共同核对清点人员、机具、材料与上道登记无误后锁闭通道门,并通知驻站联络员。

3、夜间安排责任心强的人负责巡道,每组3人,共2组,每组负责巡道6Km,巡道完后进行登记。巡道人员统一着装,穿反光背心,戴安全帽,挂牌上岗,携带防护装备和联络工具。主要巡视线路状态是否有异常情况、作业地点是否按照要求设置安全防护,作业人员下道后是否有异物遗留,线路是否有垃圾未清理干净等情况,下道后及时通知驻站联络员办理销号手续,并做好相关的巡道记录。巡道人员在东站备案,巡道前登记许可后方上道。对兄弟单位上道作业我部实行盯岗制度,派专人监督各个作业工点施工,保护已有结构物不被破坏,保证线路上不遗留机具物。

二、线路超限及整治情况

对于线路超限情况,我部建立了问题库,实行当天销号制度。截止11月2日,我部郑州局检测出一级峰值109个,二级峰值4个。当天检测出超限情况,当晚天窗维修点我部技术人员配合新乡桥工段人员整改调试完毕,确保第二天联调联试顺利进行。

三、天窗点要点程序及上道作业要点 天窗点要点前一天上午九点分别往局指调度和工务段驻站联络员上报第二天施工计划,然后工务段驻站联络员上报到东站调度,最后东站调度上报到郑州联调联试指挥部,联调联试指挥部批准后下发天窗维修作业点和调度令,维修人员拿调度令上道维修作业。

上道作业前,确认是否有车通过、带点设备是否停电。上道作业人员接受安全意识教育和安全培训,带班作业人员还要培训并熟知铁道部、铁路局的营业线施工安全管理规章制度,考试合格后上岗。上道人员统一着工装,穿反光背心,戴安全帽,作业地点前后两方向设置安全防护人员。防护人员带袖标并携带必要的防护装备及联络工具,确保作业时行车安全、人身安全。每个作业区段安排领导干部盯控,带班作业人员由正式职工担任,佩戴工作牌上岗。作业结束后,主要领导及带班职工必须最后下道,确认无遗漏机具、材料,作业人员没有破坏线路及污染线路。

四、建立奖罚制度

现场看护人员不得脱岗,有脱岗情况发生,一次罚500元,当月没有脱岗情况发生,奖500元。联络员必须保持通讯畅通,各联络员间的通话或信息记录必须保持三天,如因信息反馈不及时,耽误驻站联络员销号登记,一次罚500元,当月未出问题奖500元。上道作业违反上述第一、二、三条规定的,一次罚500元,当月未出问题奖500元。

《最终测试总结报告》录音 篇2

女 为什么要编写最终测试总结报告?

男 首先l 通过对测试结果的分析,得到软件质量的评价;其次,l 分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后的测试提供依据;再次,l 评估测试过程和测试计划是否一致;最后,该报告l 分析Bus系统存在的Bug,为修复和预防Bug提供建议。女 谁来使用最终测试总结报告?

男 Bus系统项目经理,Bus系统测试经理以及Bus系统相关人员。女 什么是严重Bug? 男 严重Bug就是由于该Bug的存在,导致系统死机或者出现“该页无法显示“。女 Bus系统测试使用的是什么测试工具? 男 Bugzilla权限管理系统 女 回顾一下吧?

男 当然可以。2010.4.1--2010.6.1完成本系统的需求调研工作;2010.6.1--2010.7.1,架构师完成系统概要设计;2010.7.1--2010.8.1,架构师完成系统详细设计;2010.8.1--2010.9.1,程序员完成编码工作;2010.9.1--2010.10.1,测试员完成测试;2010.10.1--2011.10.1,维护人员完成维护工作。其间增加了2人日编码,和3人日维护工作。

女 bus系统可以做哪些事?

男 Bus系统分为五类角色:乘务员,乘客,调度员,业务员和管理员。ü 乘客可以查询乘车线路信息;ü 乘务员可以录入信息,执行调度员调度(包括执行调度通知,执行车况,报告信息,接收系统信息,查询运行状态,解除维修完成状态,接收进站通知);ü 调度员接收乘务员录入信息并对乘务员发送调度命令(调度命令包括调度客流量,调度路况,调度调度处理,调度车况和调度运行状况);ü 业务员可以定期从系统生成报表,生成图表和导出报表;ü 管理员执行系统备份和权限管理。女 Bus系统需要测试哪些方面? 男 易用性、可靠性、兼容性和安全性。

女 易用性就是ü 操作按钮和ü 限制条件提示信息的一致性,可理解性和正确性;ü 页面是否美观。男 对。女 可靠性就是Bus系统中的输入和输入保持正确,对吗? 男 是的。

女 兼容性就是测试bus系统可否兼容Windows和Linux操作系统,以及可否兼容IE和Firefox浏览器。男 对。

女 那么安全性具体指什么呢?

男 安全性具体指Bus系统是否不容易受到攻击。

女 我搭建的测试环境是这样的:服务器:PCServer(8核16G);各个节点的PC机(2核4G);开发环境安装Hibernate加Spring加Struts;使用Java开发语言;Windows7操作系统。男 很好

女 网络拓扑是这样的,每个客户端都与服务器相连接,客户端之间没有连接。男 这种架构师正确的

女 这是bug趋势图,Bug数量随着系统每阶段(单元测试阶段,集成测试阶段,验收测试阶段)向前推进呈逐渐减少的趋势 男 bug越来越少,系统性能就越来越好。

女 在单元测试阶段发现的致命错误是l 系统登录功能没有实现;在集成测试阶段发现的致命错误是l 数据库设计未考虑系统管理员角色,导致用系统管理员进行操作的时候出现找不到页面错误;l 权限控制异常。男 严重bug一定要及时修改。

女 根据统计,bug在需求设计阶段数量为总Bug数的8%;在后台编码阶段,Bug数量为总Bug数的34%;在前台编码阶段,Bug数量为总Bug数的51%;在测试阶段,Bug数量为总Bug数的5%;在发布阶段,Bug数量为总Bug数的2%。

男 Bug产生的原因分为需求设计错误(5%),后台编码错误(34%),前台编码错误(29%),数据库相关结构及数据错误(5%),易用性(16%),多语言(6%),通过以上分析可以看出,Bug产生的原因主要是后台编码错误和前台编码错误。女 bug按程度可分成哪几类?

男 Bug根据严重程度划分为致命,严重,一般,轻微和建议五类

女 Bus系统经测试,一般Bug最多,致命bug最少,严重Bug、轻微Bug和建议bug数量依次递减。男 这是bug统计结果,其他方面测试结果怎么样?

女 功能已经全部实现;l 按钮操作提示信息一致,便于理解;输入限制提示信息正确,便于理解,而且一致。缺点是页面编排不美观;现有系统的可靠性控制不够严密,许多控制是通过页面控制来实现,一旦页面控制失效,也可以向数据库插入数据,引发错误。现有系统的容错性不高,如果报错,有时候回不到初始页面;现有系统支持IE7浏览器和Firefox浏览器,能够在Windows和Linux下运行,在其他环境下未进行兼容性测试。男 系统安全性怎么样?

女 系统控制了直接输入某页面的URL而可以不用登录直接访问的问题;但是没有控制登录框对大小写字母敏感的问题;也没有控制登录页面的登录次数。男 测试用例覆盖率达到100%了吗?

女 在Bus系统中,功能的测试用例覆盖率为100%,可靠性的测试用例覆盖率为60%,兼容性的测试用例覆盖率为20%,安全性的测试用例覆盖率为10%,易用性的测试用例覆盖率为80%,数据的测试用例覆盖率为70%,性能,外国语和负载的测试用例覆盖率为0,其他的测试用例覆盖率为20% 男 还存在什么问题吗?

女 bug已经基本修改完毕。目前系统还存在一些缺陷。登录页面输入框未能区分大小写,未能限制输入次数。这将使系统存在安全隐患。开发组决定在下一版中实现。

男 我有一些建议:l 在项目初期就应该制定好一系列标准,比如《数据库设计标准》《编码规范》《需求变更标准》,这样一来,许多事情做起来有据可依了;还有l 发布新版本时,应该注意测试环境是否和预期一致,以免得出错误结论;而且希望开发人员应该负责自己这块的Bug跟踪。

联调测试总结报告 篇3

及联调联试工作总结

中铁十七局武广客运专线项目经理部 曹宁宇

武广客专XXTJⅥ标9单元位于广东省韶关、清远、广州市花都区境内,起讫施工里程为: DK1989+500-DK2056+400,去除短链影响和隧道标10km以外实际施工长度54.071公里。主要工程有路基、桥梁、涵洞、隧道及明洞、无砟轨道、公路跨线桥、人行天桥、环保、水保工程、临时工程等。管段内黄秋山隧道(4237m,长度排全线隧道第七)列为全线重点工程。

第三阶段联调联试于9月13日开始,9月20日测试动车在大瑶山3号隧道(无砟轨道)试验速度已达350公里/小时;第四阶段联调联试于10月14日开始,12月1日结束。12月9日国产CRH3型“和谐号”重联动车组在武广铁路客运专线的试运行中,以394.2公里的时速刷新世界高速铁路运行速度的最高纪录。12月26日正式开通运营。通过第三、第四阶段联调联试,深感如履薄冰,责任重大,总结几条,抛砖引玉,希望能够引起各级领导对施工质量的足够重视:

一、良好的线下工程质量是确保轨道质量的基础和前提

1、隧道工程。应精心组织和施工,严控开挖断面、抓好初期支护、和防排水,认真做好二衬施工,保证隧道品质。确保隧道工程无漏水、无翻浆冒泥现象、底板稳定,某局的某隧道就是因为底板排水没做好,导致底板上拱,严重影响了第三阶段联调联试。我管段某些隧道也有渗漏水现象。

2、路基工程。客运专线的每一段路基工程都是重要的土工构筑 物,每一个工点都是科研项目,每一个试验检测数据都事关建设成败,这个观念必须树立。必须从路基填料选择、填筑工艺、沉降监测三方面进行重点控制,认真抓好填料选择的源头,通过加强过程控制、注重细节管理,确保路基施工质量。现在看来我管段大部分路基都或多或少存在沉降,有些甚至还比较严重,静态和动态调整时为调顺线形,有些轨枕上已加垫了3块调高垫板。这些都是盲目施工赶进度造成的。

3、桥梁工程。必须对桥梁施工工艺、原材料、施工过程、成品检验等过程逐级分层把关,墩台实测沉降值不得大于5mm,沉降趋于稳定。必须保证制梁碎石母材强度达到两倍梁部混凝土制梁强度100MPa,确保梁部混凝土弹性模量达标,保证梁体弹性变形与设计挠度相符。联调联试期间桥梁的质量稳定,桥梁挠度变化对无砟轨道精度的影响很小。

二、无砟轨道施工的高精度是保证轨道质量达标的根本

1、武广客运专线无砟轨道设计时速350 公里,施工的高标准不言而喻。我们充分利用种种有效手段,如参加武广公司组织的各种培训,请外方专家和国内专家讲课,去铁八局试验段和其它局学习参观等方式,教育各级领导干部、管理人员、作业人员提高认识,改变观念、重视质量,把无砟轨道施工质量当作工作的重中之重来抓,而且是常抓不懈,时刻坚持。抓主要环节,抓关键工序,抓过程控制。反复强调过程决定结果,细节决定成败。

2、先进的生产力是优质高效完成施工任务的前提。必须选择高素质的管理人员和专业化的施工队伍参与施工。必须购臵大批先进实 用的施工设备,备足经验丰富的各级管理人员、各专业技术人员和现场作业人员,尤其是现场质检人员、测量人员和试验检测人员。事实上,由于管理体制、局处利益等方面的原因,购臵设备存在延期付款的情况,导致设备迟迟不能上场,现场各类管理和技术人员严重短缺。

3、精心组织、令行禁止,科学施工是无砟轨道施工的根本 在2008年5月份,我们就开始着手无砟轨道试验段施工,对路、桥、隧及过渡段施工等各种工况进行了模拟试验,希望能够初步掌握了各种工况下的施工工艺和施工技术,对设备进行调试,发现设备问题能够在正式施工前予以解决,而且达到作业人员初步培训的目的。2008 年10 月份,我部无砟轨道首段施工在二工区率先开始,2008年12月份9单元完成100公里无砟轨道施工任务。在施工过程中,最值得肯定的是,在施工和物流运输组织方面取得了根本性的突破;最感到遗憾的是,有些班组无视纪律,轨排在还没有完成精调的情况下,擅自浇注了砼,导致后期静态调整难以正常进行,被迫对某些段落道床板捣碎重做,既耽误了静态调整又严重影响了我局的信誉。

4、严格的过程控制是保证无砟轨道施工高精度的关键。施工过程中,我们专门成立了无砟轨道技术攻关小组,收集、整理、分析各项测量数据,随时对现场出现的问题进行解决。为了保证各项措施能落到实处,经理部还成立了质量控制小组,每天检查各作业面施工质量情况,现场发现问题就地要求整改,对现场容易出现的问题形成书面通报下发各作业队,引起各作业队的高度重视并重点控制,确保各工序施工质量。施工过程中的轨道精调是无砟轨道施工中非常关键的 一道工序,它对轨道的几何尺寸最终位臵能否达到设计及验标的要求起着决定性作用。施工中,必须将验标要求的标准作为最低标准,调试过程中考虑测量精度误差、施工影响、环境影响、操作误差的因素,必须留有一定的富余量(高程、轨距、中线、水平调试误差均控制在0.5mm 以内),确保浇注砼后满足精度要求标准。同时,严格控制工具轨接头误差,采用轨头钻孔、精调一遍后上鱼尾板,消除轨排之间的错台、错牙,保证线路的平顺性。在曲线地段(尤其是曲线桥梁)通过在防撞墙增加斜拉杆的方式对轨排进行固定,防止其在混凝土浇注过程中发生移位,同时尽量避免混凝土浇注过程中对轨道的碰撞,确保最终轨道几何形位。

5、及时总结、取长补短、推广经验、干好干快。采取多种措施,开展多项活动,促进无砟轨道施工质量和进度。

(1)开展现场观摩活动,对操作规范、施工质量好的作业面,经理部组织各工区的项目经理、总工、工程部长、作业面负责人等现场观摩,并通过多媒体的形式组织大家学习交流,使得各作业面整体水平上台阶。

(2)积极开展无砟轨道对手赛活动,各作业面比安全、比质量、比进度,形成周考核、月考核制度,奖优罚劣,提高大家的认识和重视,并激发了大家施工的积极性。面对武广客专一再压缩的工期,以及铺轨日期后门关死的情况,经理部未雨绸缪提前安排部署,确保了长轨的按期铺设。

三、长轨铺设应力放散锁定后轨道静态调整是保证轨道质量的关 键环节轨道静态调整是将轨道几何尺寸全面、系统的调整到规范允许的误差范围,是对施工误差的进一步消除,全面提升轨道的平顺性。

1、各环节高度重视。从经理部到各工区到各施工队,各级领导高度重视轨道的静态调整。项目经理亲自挂帅,项目总工直接主抓,从施工组织到施工技术再到现场管理方面,均指定专人负责,随时掌握调整的进展和质量情况。每天汇总报告轨道调整进展,定期进行统计分析。

2、培训到位。在静态调整整前,我们挑选责任心较强的技术人员参加了武广公司在韶关组织的精调培训,随后又请睿铁公司专家到韶关进行了两次专门的培训和现场指导。现场实施前,我们对作业人员进行详细的交底和培训,使每个人熟悉各自的作业内容、施工方法和技术标准。正式上道更换时,先选择1~2km 作为试验段进行练兵,待作业人员熟练掌握施工工艺和作业标准后再大面积开始精调。

3、坚持高标准。在模拟调整过程中,我们严格按照静态标验收准(轨向、高低按2mm 控制,轨距、水平按1mm 控制)进行控制,对测量数据进行认真整理分析,有疑问的到现场再次测量核实,最后确定更换合适的扣配件。模拟调整后安排专人复核确认,确保扣件更换的准确性和真实性。

4、现场调整认真仔细。精调作业时,现场技术人员坚持跟班监控,确保更换位臵、扣件型号的准确和正确,每次更换结束后,现场技术人员再次仔细测量复核,并重点检查调整后扣件是否密贴到位、螺栓是否紧固到位以及更换后是否达到预期的效果。坚持三遍调整的 原则,在静态调整阶段尽可能消除误差。一遍静态调整往往达不到预期的效果,需进行第二遍甚至第三遍调整,但只要第一遍调整仔细,第二遍以后的调整量会很小。所以静态调整一定要彻底,坚持三遍的原则,认真扎实调整,这样在动态调整时工作量会很小。

5、关键环节和技术。

长轨铺设前,我们对全管段道床板扣件拆卸后,从承轨槽到扣件进行了一次彻底的清扫和检查。重点清理轨枕、扣配件上残留的混凝土、砂尘、杂物等,确保轨距挡块与挡肩、承轨槽表面、弹条等清净,并检查确认扣配件安装正确、齐全,我管段联调联试期间发现有些轨枕里缺少钢垫板。这样不仅为长轨铺设创造了条件,同时也保证了轨道的精度。长轨铺设焊接应力放散锁定后,严格办理好交接。重点检查扣配件齐全、各部位密贴、长钢轨焊接接头平顺及扣件扣压力达标。若上述工作落实不到位,钢轨与扣配件之间不密贴或空吊则会造成后期测量数据失真, 严重影响轨道精度调整的真实性。

精调前轨道的几何状态测量是静态调整的前提。

(1)对全线CP III点进行重新复测,确保CP III 点资料的真实性和可靠性。

(2)配备足够数量的精调小车并保证仪器使用状态良好。(3)在轨道几何状态复测时,尽量选择夜间施工,并避开高温、大风、大雾、雨天等不良天气状况,同时测量进度不宜过快,一般控制在60~80 米/小时为宜,确保测量数据的稳定和真实。如果测量数据偏差过大或不真实,轨道会越调越差或反复调整。调整过程中,无 论是平面调整还是高程调整,均先确定好一股钢轨作为基本轨。平面按照“先轨向、后轨距”的原则,高程按照“先高低、后水平”的原则进行调整。先将基本轨的轨向、高低调整到位,然后利用轨距和水平卡控另一股钢轨。拆除扣件时,每次拆除扣件最多以5 根枕木的长度为宜,并松开与更换扣件区域两端相邻的1 个扣件(只是松开螺栓而不拆除),确保需更换扣件的到位,以及与不更换扣件的平顺过渡。扣件更换完毕紧固螺栓时,直线地段先紧固调整量为正的一侧,曲线地段先紧固曲线内侧扣件。

四、及时进行动态调整是保证轨道质量达到高速行车条件的有力保障。轨道动态调整是将轨道几何尺寸及轨道线形进一步优化,全面提升高速行车的平顺性、舒适性和安全性,是联调联试期间的关键环节之一。

1、组织机构健全。此次联调联试我们高度重视,积极组织,认真对待。联调联试开始前,我部迅速成立了局指、工区两级联调联试领导小组,又与工区签订了安全和轨道精调包保责任状。

2、信息传递通畅。主要负责武广公司、广铁集团及联调联试指挥部等文件、通知公告的记名传达;负责试验车检测数据及时收集、整理,建立问题档案,实行问题消号制度,并每天12 点以前逐级上报超限问题整治结果;驻站联络员驻站值班,负责搜集各队施工要点计划申请,办理请、消点手续等。信息传递以三种途径实行双控联保,以传真、网络和电话三种途径传递,收到信息后要确认回复。

3、数据分析准确。经理部安排专人跟车,搜集当日轨检数据,核对运行里程,处理后发至信息统计员,经理部设专职信息统计员,24小时值班,工程部审核后,分清超限的类别,发至经理部领导及各队相关人员,各队收到信息后项目经理、总工签认,再次核对分析后安排现场实施。数据分析主要是根据每日的报表内容为准,重点确认超限类型、超限等级、超限里程以及各项综合指标。为了保证数据的准确性,一般要结合波形图进行核对确认。

4、现场实施认真。在处理超限问题时,每次超限数据以轨检车、动检车数据为准,超限类型基本比较准确,虽超限点位的里程会有所差异,但一般都会在数十米范围内找到。现场一般用精调小车测量来确认超限点问题比较容易,通过测量数据可以直接发现问题所在。如果精调小车不足时,也可以使用道尺和弦绳的办法找到问题,这需要有经验的工务段人员处理,弦绳在直线段数据较准,在曲线段数据不容易准确。问题找准后,先确定调整方案(重点确定动那股钢轨和需要调整的长度),然后再更换相应的扣件。超限点处理结束后,要再次用精调小车检查轨道状态,确保调整到位,避免处理错误将超限问题升级,我管段12月2日由于没有及时用精调小车复测,导致因处理1级点后来跑出4级点的教训。处理超限点后必须检查确认现场无任何遗留物品,方可转到下一个问题点施工。超限点处理过程中,优先处理二级以上所有超限类型,一级超限类型中,优先处理除轨距以外的超限类型。各级超限类型中优先处理三角坑,其余类型优先处理峰值较大的超限点。由于轨检车正向行驶检测数据较准,返向行驶时数据波动较大,超限点也会增加,数据可参考使用。但不论数据如何,只 要是超限问题,均需要现场检查核实并处理。处理超限点时各种型号的扣件需准备齐全,它的比例一般与静态调整用量基本成正比。现场发现±

1、±

2、±3 的用量较多,因为许多静态未调整与已调整的过渡地段可能需要用±1 来更换,原来换±1 的可能需要用±2 来更换,原来换±2 的可能需要用±3 来更换。

5、安全防护到位。联调联试期间的安全是至关重要的,一定要坚持“行车不施工,施工不行车”的原则。施工前必须提报计划申请要点,并按计划批复内容到车站办理登记手续,施工结束每个作业点现场确认安全后再到车站销点,严禁无计划和超计划施工。安全防护和巡逻人员认真进行巡查,对施工过的地点重点检查,人员、物料、机具是否撤离栅栏以外,确认无侵限物料。行车期间要确保无闲杂人员、动物等进入栅栏内,确保行车安全。在第三、第四阶段联调联试和试运行期间,我管段无重大人员和设备事故的发生。

五、超限点出现的处理和体会

现场复查是对数据理论分析的一个确认,是指导动态调整的最重要环节。现场复查主要是对数据分析中确定的超限局部点位或区段进行复查,以查找出问题的所在。其常用工具有:精调小车、轨距尺、弦线、1米直钢尺、塞尺等。复查的范围一般在点位前后10m左右,未发现异常应前后延伸至50m范围(必要时还需扩大检查范围)。不同问题的复查方法是不尽相同的。

1、轨距问题的复查

轨距问题比较单一,一般为小轨距,和施工方法有关。现场可用 轨距尺逐根轨枕连续检查轨距,一般情况,轨检轨距要较轨距尺检测的数据偏小,稍小0.5mm左右。现场检测如轨距未超过静态标准,可不做调整。检测轨距的同时,还需用塞尺检查轨距挡块的密贴情况,有一些轨距的变化是因挡块不密贴引起的。

2、引起轨向超标的原因较多,有轨距挡块放臵错误、扣件松动、挡块不密贴、焊缝打磨不到位等,还有就是轨距变化率过大、钢轨平面位臵变化率过大。需要精调小车、弦线、塞尺、直钢尺、轨距尺进行检测。

3、横向加速度问题

低速轨检易在曲线段,尤其是缓和曲线上出现横向加速度超标,多半由于低速行驶,曲线过超高引起的,是轨道结构问题,属于正常现象,一般不做调整。个别情况,对缓和曲线进行园顺,或尽可能减小平面位臵变化率,也能有效减缓此问题出现。这里反过来要求静态调整时,需注意缓和曲线段调整,可适当提高曲线段轨向控制值,如按±1mm/5m标准进行适算,同时还应尽可能将平面、或轨距变化率值较大的点位移出该段曲线。

4、垂直加速度问题

垂直加速度主要由于钢轨接头焊接不平顺引起的,可用直钢尺进行检测,对不良焊头进行打磨,即可消除此问题。当然,扣件松动、连续的小高低也会引起垂加超限,则需要通过对扣件进行复拧和通过小车检测,然后系统调整解决。

5、高低、水平和三角坑问题 高低和水平的问题一般和三角坑问题会同时出现,除轨距外,此类问题为轨检的主要扣分点,成因较多,非常复杂,尤其是三角坑,反复出现,往往在动态调整后期,高速轨检的问题就只剩下三角坑的问题了。此类问题的查找和调整也是最耗费人力和时间的。根据武广客专动态阶段调整的经验,其成因主要为:(1)单方面高低或水平超标,引起的三角坑

水平的问题一般是因高低问题引起的,如:轨底空吊(比重较大),垫板缺失(钢垫板被盗占较大比重),调高垫板设臵错误,钢轨接头温度应力集中凸起,钢轨焊缝接头没磨平还正好位于轨枕上,轨枕是斜枕,轨底下有异物和胶垫板损坏等,个别情况出现过钢轨面有异物,以上问题在我管段均出现过。此类问题多数无法通过小车检测找到问题点,需要逐个对钢轨接头、轨下垫板进行检查,或成段拆除扣件系统检查。接头问题若通过打磨无法解决,则需要重新焊接和锁定。(2)基本轨和非基本轨小高低、小水平复合导致的

可通过小车测量,然后精细调整解决。当然,对轨下存在小型异物,小车也就无能为力了,需下决心成段成段清理扣件进行拉网式搜寻。此类问题解决的难点是因问题不显著,无法确定问题段落,只有通过不断的调整尝试来解决。

(3)轨向或其他问题复合引起的三角坑

平面位臵变化率较大,或者接头焊接问题,导致动车组走行出现突然变位,也会导致三角坑。

6、动力学超限问题(1)减载率:重点检查焊缝平顺度,扣件、垫板状况,多为焊 缝平顺度不良造成;

(2)脱轨系数:重点检查扣件扣压力、垫板状况和轨道小轨向 等问题;

(3)轮轴横向力:重点检查轨向、水平,多为轨向和水平的复 合不平顺的叠加所致,可以结合波形图一并检查分析,同时还应检查挡块密贴状况。

7、长、短波不平顺的检查

此类问题极少,静态调整符合标准后,一般不会出现此类问题,个别可能会在大跨度桥梁,过渡段,道岔区前后和不同单位施工管段连接处等段落出现,现场可通过小车联测复查并结合轨检报告和波形图分析来解决。

8、晃车的调整

晃车点一般多为轨检超限点和动力学指标超限处,也有因连续小高低、小轨向引起的晃车,特别是小高低和轨向周期和动车组车体自振频率接近时,导致车体晃车。武广客专上出现过12m~20m波长连续小轨向导致CRH2型动车组(轨检车)晃车的案例。需要通过精调小车复查,制定精细的调整方案,然后实施调整。

9、TQI值偏高的调整

TQI值偏高,反映该段落轨道综合质量不良,通过持续的超限点调整,逐一消灭各类超限点,会很大程度降低段落的TQI值。目前我管段低速TQI为3.0,高速TQI为2.0,满足350公里/小时动车组行驶的 各项指标要求。

通过四年的武广客专施工,深刻地认识到雷达2000双块式无砟轨道施工和轨道静、动态调整是一个非常精细的工作,需要认真的工作作风、严谨的工作态度和细致的操作管理,一点疏忽就会导致大量的人力、物力和时间的浪费。我认为任何工程的最终结果很大程度上取决于现场领导对客运专线施工技术的认识水平和管理是否严谨有效。

联调测试总结报告 篇4

主题:第一次化学实验测试 时间:2018-10-12

地点:夏溪乡初级中学化学实验室 测试教师:谭伟

主题:9年级1班全体学生

内容:氧气制取装置安装,排水法的演示(小组);清洗试管,熄灭酒精灯(个人);

测试过程:

1.教师说明本次测试内容及注意事项,尤其强调实验安全注意事项。2.同学们看书复习所学实验并练习相关操作。

3.各小组分成两队分别进行氧气制取装置安装,排水法的演示的操作。

4.教师到各小组分别给个小队打分(氧气制取装置安装总分40分,排水法的演示总分30分)。

5.按照上一次学习理论成绩的顺序每位同学依次进行熄灭酒精灯操作(总分10分),清洗试管操作(总分20分)

6.实验测试结束后同学们回到教室,教室整理好仪器归还到保管室。

实验现场图展示:

测试前效果展示图

实验进行时展示(保护学生隐私做了处理)实验总结:

1.实验前期的准备工作是实验能否成功的关键。2.实验前一定要强调实验安全的重要性。

3.实验测试过程中学生的纪律不是很好,这和学生所处在青春期好奇心强有很大关系。

4.老师在做测试前一定要做一些演示过程或是叫学生观看相应的教学视频。

5.测试的时间和流程一定要把控好,因为同学们除了要上化学课还有其他理论课程的学习。

6.测试后保持实验室的卫生为下次使用提供一个良好的环境。7.测试的成绩来看小组的成绩不理想,个人单独测试的效果较好。

测试后教师反思:

1)纪律是测试成功的关键因素,所以一定要有一个良好的纪律。2)学生做错了一定的循序善诱而不是责怪。

3)利用好科任教师的好帮手课代表,每一位课代表都是所在学科老师的小助理他们其实可以很有作为。4)尽可能多的做到相应的安全预案。

5)以后教学要着重培养同学们的小组协作能力。

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