发电二部运行管理工作总结12.20

2024-08-02

发电二部运行管理工作总结12.20

发电二部运行管理工作总结12.20 篇1

2010年发电二部上半年 运行管理工作总结

2010年,运行管理工作按照集团公司和狮子滩发电公司运行管理“四化”要求和公司紧紧围绕安全生产,加强机电设备的日常运行管理工作。做到“规范管理、精细过程、务求实效”。尊循集团公司安全理念、管理理念和工作理念,把握“以人为本”的核心要义,以风险预控为导向,认识“预防为主”的根本保证,以提高执行力为突破口,落实安全生产责任制,着力“谁主管、谁负责”的根本措施,以强化“严、细、实、新”工作作风为主要手段,健全体系,完善机制,培育安全文化,构建“制度与文化并举”的长效机制,努力创建可控在控、长治久安的本质安全型企业,进一步夯实运行基础管理,完善运行规章制度,有效地开展隐患治理,确保了设备的安全稳定运行,现将2010年运行管理工作情况总结如下:

一、机电设备运行情况

1、运行指标

5F发电量1245.14264万千瓦时,副机发电量373.48834万千瓦时。1-4F累计完成发电量5445.6万千瓦时(无功2097.5万千乏时),比去年同期5118.19万千瓦时增加了327.4万千瓦时;运行小时为5791:17,比去年同期6422:54减少631:37小时;110kV监视点电压合格率100%,35kV 合格率为99.45%;发电机母线频率合格率100%。

2、可靠性指标

机组启动成功率100%,今年机组无非计划停运。

3、设备运行及健康状况

发电二部机电设备运行基本正常,设备状况良好,按调度命令开、停机正常。机组运行方式为:以备用调峰运行方式为主,机组累计启停次数为892次(含5F),启动成功率为100%。上半年机组基本实现了安全稳定运行,无非计划停运和降低出力事件的发生。目前主设备的完好率达到100%,具体数据如下:

(1)发电机:一类设备4+1+5台,二类设备0台,设备完好率100%。

(2)水轮机:一类设备5台,二类设备0台,设备完好率100%(3)主变压器:一类设备3+1台,二类设备0台,设备完好率100%。

主设备19台中:一类设备合计19台,一类率100 %。完好率100%。

二、设备的检修、保护年检和预试计划执行情况 上半年共完成了机组大修2台、小修3台,更换了大洪河电站4号机组发电机定子线圈、导水机构;完成了9台机组、7台主变、6条110kV线路、7条35kV线路、7条10kV线路以及厂用回路的保护、避雷器、PT、CT及自动化元件年 检和设备的预试,预试设备518台;保护年检259套。保护年检和设备预试率100%。

三、运行管理

(一)加强运行安全管理

6月9日对“安全生产月”学习动员,对集团新颁布的《安全工作规程》学习培训,对集团安全理念宣贯及讲解、宣传标语、深入到班组等宣传手段,开展“安全生产年”活动,以强化安全意识、提高安全素质为着力点,组织学习集团公司《典型违章界定与处理办法》、2007~2009年公司不安全事件、剖析车间存在的安全隐患,组织继续学习《工作票与操作票管理规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等安全规章制度。开展隐患排查工作、规范工作票制度执行、加强人员违章管理,针对目前存在的问题及安全生产隐患,提出安全防范措施。组织观看“安全生产月”主题宣传片——《血的代价》并进行了观后讨论活动,增强了职工的安全意识。

(二)强化运行基础管理

1、对市调、地调批准下达检修停电计划在执行过程中积极与电力调度部门协调,确保设备检修计划和工期的执行

2、修编运行规程。

年初对2009年运行规程进行了全面的检查和清理,并针对部分设备改造,运行规程部分条款与现场实际不符的情况进行统计和检查,规程修编已经完成。

3、学习制定措施,防止设备非计划停运

为提高发电设备可靠性,保证机组安全稳定运行,杜绝发电机组非计划停运事件的发生,学习了防止机组非计划停运安全管理、水轮机、发电机、电气、自动化五大措施,明确了相关责任人,负责发电设备的检修、维护质量管理,负责对发电设备的运行状态跟踪,及时消除设备隐患,确保机组的安全、稳定运行。

4、加强设备隐患治理

为提高设备的健康水平,确保设备安全稳定运行,继续深入开展设备的隐患排查治理工作、在加强日常设备隐患治理的同时,加大了隐患专项排查治理力度,对“春安检查”“迎峰度夏、防洪度汛”及 “安全生产月活动”等专项检查排查出来的隐患,进行认真的梳理,分析,制定并落实整改计划,利用机组安检、低谷时段、错峰避峰、设备年检预试、机组大小修等时机,按照轻重缓急,有计划地消除设备存在的隐患,有效杜绝了重大不安全事件发生。发现设备缺陷168项,处理168项,处理率100%。

5、定期运行分析

每月定期运行分析,对设备运行情况、消缺情况、设备的隐患情况认真的分析、研究、并制定相应的对策和方案。制定了控制措施10项,对运行上发生的异常事件,严格按“四不放过”的原则,认真查找原因,提出不符合项,落实责任,制定纠正措施。

6、配合公司搞好两票系统及缺陷管理系统 首先认真搞好典型操作票规范上报工作,技术干部花费大量精力和时间。其次规范双重名称,及时统计上报。再次,对两票系统进行培训,对一部分人电脑知识培训。

(三)开展生产例行巡查和专项检查

每天、每月、每周对“两票三制”、文明生产、设备运行状况、技术管理、调度命令的执行、贯规等现场情况进行检查,对在安全生产巡查、“节前”“节后”“春季安全大检查” “迎峰度夏、防洪度汛”、“安全生产月活动”,检查中发现的问题提出整改措施,予以整改落实,制定处理方案或防范措施。全方位做好排查和治理工作,提高发电设备可靠性水平。

(四)落实迎峰度夏措施

为切实做好2010年防洪度汛及迎峰度夏工作,制订了迎峰度夏措施。结合汛前检查和“春检”,开展了迎峰度夏前的安全大检查,重点对继电保护、自动化、通信、安全自动装置、接地线、防雷设施和设备、注油设备、发电设备和辅助设备、闸门启吊设备以及防暑降温设备等进行了全面检查,对发现的问题提出整改措施,并进行了落实。本年雷击事故4起,但由于保护和防护设备基本可靠,除35KV避雷器损坏外,其它均正常。防洪线路领导、技术干部多次带领维护人员、针对夏季雷雨多,系统雷击事故频繁,组织运行 人员学习有关规程的学习,并进行了运行规程、安全规程、调度规程的考试,为提高值班人员事故的防范能力和处理应急能力。配合人劳部开展了反事故演习活动及黑启动演练。

(五)运行管理工作存在的问题

1、部分设备运行年久,稳定性、安全性差。埋设部件、油、水、气系统管件锈蚀严重,部分高、低压汽机耗油严重,运行极不稳定。

一、二次回路电缆老化严重。部分继电器老化,缺损,望逐步更换。膨胀型温度运行不可靠建议改进。21DL A相缺油,加油处漏。4F多个测点坏。5F DF装置可靠性差、高压气机可靠性差、5F检修围带及运行围带电磁阀均坏,需要更换,5F电动冷却水控制无法自动开启等等。

2.部分生产人员业务素质不高,责任心不强

(1)少数运行值班员巡视、不能在第一时间发现设备出现的异常情况,造成不能及时对异常情况的预控及处理。

(2)部分值班人员业务技能不高,事故应急处理能力差,对设备性能不熟,给确保设备的安全运行留下了隐患。3.运行管理需要探索改进内容很多,如新增很多报表及及时性管理报表,原来一些内容(台帐、报表等)部分应取消、改进、修改。

四、运行工作情况汇总及设备隐患治理情况汇总

1.改进运行记录,完善现场管理,运行数据分类归类逐步提高完善。2.完善安检责任制落实,落实公司安检管理规定。3.完成现场清洁制度落实情况,分到班组落实到人头。4.完成防洪线路清障、消缺工作。

5.完成3B更换、110KV母线电压互感器、101DLCT、102DLCT、551DL CT、35KV PT、624DL CT、622DL CT、621CT 等更换工作。

6.完成4F、5F大修工作,1、2号高压气机大修工作。7.完成行车大修工作。

8.完成1、2号水泵技术改进工作。9.完成所有年检、预试工作。10.完成1F、2F、3F小修工作。11.完成2B 35KV侧FZ更换工作。12.完成RTU多次消缺工作。

13.1.21 2F下导冷却水中断发信号且无法复归,更换电源板,导信号器电缆绝缘不好,处理正常。2F冷却水电磁阀不能自动提起,更换电磁阀。

14.1.21 安装好行车小钩加装荷重仪。1F 无法自动开机。开度模式程序丢失处理好。

15.1.21 2号高压气机启动时声音异常,更换阀片及机油。16.1.19 3号机调速器油泵停不下,止回阀处理好。17.3.12 4F I套工控机故障。更换LD。

18.3.12 5FⅡ套工控机投入时开机无法起励,保护屏有“PT断线”、“PT断线、定子接地、过负荷”、“励磁双机切换动作”3个掉牌;投入Ⅰ套工控机时开机能起励,但会发“PT断线”、“PT断线、定子接地、过负荷”,2秒后又自动消失。更换CPU板等

19.4.11 4F I套工控机故障。备用状态无功过载等报警。更换机笼及采样板。

20.4.28 EBS通讯故障,处理通讯。21.4.9 1F主轴盘根漏水大,盘根坏。

22.5.26 2F 脉放电源I套-A灯不亮,更换脉放电源盒、脉放变。

23.5.28 5:30 554DL过流速断动作,1、2号杆架空线断。06.04 554DL停电更换架空线及避雷线。

24.05.21 1F 水车油盒摆动很大。叶片间卡有一长30cm,直径10cm木棒。25.05.15防洪线路6KV引线头断。

26.05.14 2F两块上导瓦温度表上升至60℃。2F停机后上导瓦温继续上升至70℃,发水利机械故障和事故信号,更换温度表。

27.5.15 大统线、大水线能量计费系统故障,对方无法接数据已达一月多,供电局加装芯片,仍无法接受,等供电换表。

28.06.06 1F 上导瓦温表更换、试验正常

29.06.11 六角亭生活变B相套管漏油及变压器缺油,收紧套管螺丝及加油。

30.06.11 601DL C相漏油及油位低,处理及加油。31.06.11 624DL A相漏油及油位低,处理及加油。32.06.12 5F油开关合闸接触器坏更换、试验正常。33.6.28 1#低压气机接触器烧坏已更换、处理好。34.11.21 1200m2工作房进线电缆更换,处理正常。35.11.21 大坝溢洪道路灯安装,柴油发电机室清理。

36.11.20 24DL辅助接点检查,更换正常。

37.11.13 10.5kV PT A、B相高压保险熔断,更换正常。

38.11.14 10.5kVPT B相高压保险熔断,更换正常。39.11.16 21DL A相缺油,处理正常。

40.11.19 厂房日光灯坏,更换为节能灯两个。

41.11.13 生活区600路灯坏,更换为节能灯,部分电源线换为电缆(约23米)。

42.10.28行车电源缺相,行车电源空开闸口检查处理。

43.11.22 20:54 625DL过流限时动作,试送不正常,TWJ坏,油开关操作杆销子脱落,辅助接点调整,死点调整,23日送电正常。

44.11.13 1:30大杨线555DL过流速断保护动作,试送不正常,14日处理正常,622DL过流限时试送正常,13日1:08 624过流限时,试送正常试送不正常,22日20:54 624DL过流限时动作,试送正常。

45. 11.13日1:30 201ZKK雷击脱扣,试送正常。46.10.16 23F功率柜故障处理正常。

47.10.20 5F DF全关全开,锁锭投入渐近开关坏,更换正常。48.10.18 5FⅡ套工控机巡检不正常,处理正常。

49.9.2六角亭10KV跌落保险两相坏损 更换、处理正常。50.9.2 1F水车轴承晃动大 检查自动消失,正常。51.9.9 4F导叶连杆拔,加装压板.(3个),处理正常。52.9.10 5F 4号导叶连杆加焊螺母及压板,处理正常。

53.9.12大坝过流限时保护动作,试送不成功 线路砍树、竹,跳坝跌落保险处理,处理正常。

54.9.24 2F转子温度超过最高额定值达140℃,更换碳刷后正常。55.9.24 5F空调已坏,不能制冷,更换电源板。56.21F励磁工控机I、II连接电缆坏 处理正常。

57.9.17 6.3KV II段母线YH高压保险A相熔断,更换正常。58.9.21大坝400V低压线路清障。

59.8.14 10KV 61YH C相高压保险熔断,更换正常。

60.8.20 1F压油装置2#油泵一场发响,检查、处理正常。61.06.12 5F油开关合闸接触器坏更换、试验正常 62.06.24 3F 25XJ线圈烧坏更换、试验正常 63.06.24 23F 不能起励。更换保险正常

64.6.28 1#低压气机接触器烧坏已更换处理好 65.07.09 1F 1DL 辅助接点变位,更换、试验正常 66.07.09 1F 1DL跳闸线圈烧坏,更换、试验正常 67.07.07 1#低压气机接触器烧坏,更换接触器 68.07.07 24F 起不起励,处理正常 69.7.21 厂房门口电杆倾斜,处理正常 70.7.30 控制室空开坏,更换4个 71.7.29 24F励磁故障,处理正常

72.7.13 1F油开关辅助接点动作不到位,处理正常

73.2010年7月17日 23:01 大站 122DL L01Z1 B0007.0Km、距离I 段动作,CHZ动作成功。

74.7月17日 23:18 5DL雷击,过流限时动作。

75.7月9日8:20 625DL过流限时动作,10:01试送正常。76.8.14 10KV 61YH C相高压保险熔断、更换正常 77.8.19 1F压油装置2#油泵一场发响检查、处理正常 78.8.4长寿计量中心更换553DL、554DL关口电量表。79.8.7 2F II套工控机故障处理

80.8月2日16:47 555DL速断动作,17:28试送成功。

81.8月14日18:25 624DL过流限时动作。19:05 强送成功。

四、存在还未处理的问题汇报

1.高压气机室漏水严重,急需处理。

2.201、202ZKK受系统电压冲击,易低压脱扣。

3.2F调速器压油装置自动补气回路元器件坏,无法自动补气。4.10KV各出线电缆盖板坏损。5.10KV电缆沟电缆架锈蚀严重。6.1B 4号风扇不转。

7.防洪线路大坝线架空线1号杆与2号杆间有铝线A C 断线两处,只是钢芯线通电。

8.5F 不能自动开机(冷却水无法自动提起)。9.5F 减压阀后端压力不稳定。10.5F DF装置阀组漏油。11.防误闭锁装置坏损严重。

12.厂用变11B、12B温度观测不安全,易触电。

13.6.3KV母线联络刀闸51G无分段隔离挡板。

四、明年运行工作计划

1、继续完成机组检修和变电设备年检预试任务。做好 检修和大修工程工作,完成#1机大修水轮机导水机构改造和定子线圈更换。

2、加强设备运行维护管理,加大设备消缺管理和隐患排查力度,为确保主汛期机组的安全发电奠定基础。杜绝机组非计划停运事件的发生。

3、补充完善生产设备标识。

4、完成大站运行规程的发放及意见收集工作。

5、强化运行技术基础管理和日常管理工作,严格按照公司运行管理有关制度进行各项基础管理和日常管理工作。

6、规范技术监督管理工作,力争做到各大技术监督到位,做好技术监督基础管理和技术台帐记录管理。

7、加强生产系统工作模块开发建议,将台帐、电量、责任人建议上系统、规范管理。

8、完成大坝、进水口开关室不锈钢窗网加装工作。

9、完成尾水闸门安全检查及防护工作。

10、完成技术办公室二楼电源安装工作。

11、抽调部分可以培养的部分运行人员进行图纸整理、电子编辑、归类存档及报废图纸、记录清理工作。

12、逐步让运行人员掌握、熟练操作电脑的培训工作,熟练两票及缺陷管理系统工作。发电二部

2010.11.23

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